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本文从原料油性质、反应压力、反应温升、氢分压、氢油比、空速等方面着手,分析讨论了影响加氢裂化技术的各种因素,以此指导生产来获得低硫低芳烃清洁中间馏分油,并通过各种因素的优化选择,达到增加中间馏分油收率的目的。由相关文献资料和公司日常生产操作经验可知,增加原料油的链烷烃含量有助于提高加氢裂化所得柴油的十六烷值,但掺炼催化重柴是有利于节能减排的可行方案;加氢裂化反应的压力等级需结合企业自身需要、目的产品的用途以及对目的产品质量的定位进行合理选择;反应温度与空速具有相关联性,为确保反应系统稳定运行,升温速率不能太快;适当提高氢分压和氢油比。 相似文献
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目前,我国化工用油需求增长速度大大快于成品油增长速度,乙烯原料和芳烃原料等化工用油供需矛盾十分突出。因此,石化企业必须按油化一体化的原则要求,优化炼油工艺装置组合,合理配置资源,最大化提供优质的乙烯裂解和芳烃等化工原料。满足快速增长的石油化工发展的需要,实现企业整体效益最大化。加氢裂化一催化重整组合工艺,通过加工处理减压蜡油和不适合做乙烯原料的芳烃潜含量高的重石脑油,可提供80%左右的化工原料,是油、化有机结合的桥梁和核心工艺。 相似文献
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陆内珠 《石油化工技术经济》1989,5(1):21-28
本文详细叙述了扬子石化公司三十万吨乙烯原料优化方案。扬子石化公司具有乙烯和芳烃联合装置的优势,近年来随着裂解技术和重质油加氢转化(或加氢裂化)技术的不断发展,加氢转化的尾油(>343℃馏分)可作乙烯原料已为实践所证实,因此把乙烯和芳烃装置结合起来,采用鲁姆斯公司和联合油公司共同开发的Unicracking-FPP(Feed Pretreatment Process)工艺,可能是乙烯装置原料得以优化的一条最佳路线。文章指出优化方案的实施关键是对加氢裂化装置的改造和加氢尾油的裂解技术。并就加氢裂化全循环方案(原方案)和优化后的加氢裂化部分循环方案进行经济效益比较结果指出,优化方案比原方案可增值1.6288亿元。 相似文献
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新一代灵活型加氢裂化催化剂FC-32的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
FC-32加氢裂化催化剂是中国石化抚顺石油化工研究院开发的新一代灵活型加氢裂化催化剂。该催化剂采用新技术制备,酸性组分和加氢组分可在催化剂中均匀分布,具有适宜的加氢裂化活性、很高的开环选择性、良好的稳定性、较强的温度敏感性和优先裂解重组能力,可用于生产高芳潜重石脑油,高十六烷值清洁柴油以及低BMCI(芳烃指数)值、富含链烷烃、T90点和干点较原料油显著降低的加氢裂化尾油产品。 相似文献
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介绍一种新型组合高效导向浮阀塔盘在航煤塔中的应用情况。组合导向浮阀塔板具有合理的结构特征,塔板效率高,处理能力较大。将该新型浮阀塔板成功应用于扬子石化芳烃厂加氢裂化装置航煤塔的改造,减少了尾油中航煤组分含量,提高了塔顶航煤油的产量,提高了分离效率,降低了塔釜再沸器的热负荷。 相似文献
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国外清洁柴油生产加氢技术发展综述 总被引:1,自引:0,他引:1
清洁柴油生产技术发展的主要方向是降低硫含量、芳烃含量以及提高十六烷值等,其中加氢脱硫技术的开发最多,应用最为广泛。在一些对柴油芳烃含量要求比较严格的国家或地区,能够降低硫含量和芳烃含量的单段芳烃饱和技术以及两段芳烃饱和技术得到应用。高效系列催化剂的合理应用已成为许多炼厂产品质量升级的主要措施之一。目前,在全球柴油生产加氢处理催化剂领域较为突出的公司有美国标准催化剂、托普索及雅保等公司。美欧柴油质量升级主要依靠柴油生产加氢处理技术,新建装置和改造原有装置并举。对于中国炼油企业来说,在经济能力允许的情况下增加柴油生产加氢处理的能力并适当发展加氢裂化装置,可解决柴油产品质量升级和劣质原料加工的双重难题。柴油生产加氢装置换用性能更加优异的新型催化剂以及对反应器等主要设备进行改造,既可以改善产品质量,又可以扩大装置产能,提高反应器效率,增加企业经济效益。 相似文献
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第二代中压加氢裂化(RMC-Ⅱ)技术开发 总被引:1,自引:0,他引:1
第二代中压加氢裂化技术(RMC-Ⅱ技术)采用了RN-32系列新型加氢处理催化剂、裂化活性和开环选择性较高的加氢裂化催化剂RHC-3,并对加氢工艺和分馏方案进行了优化.采用该技术能够在相对缓和的反应条件下加工各种不同性质的减压蜡油,并可加工焦化蜡油掺炼比较高的原料油,尾油的烃类构成得到了显著改善. 相似文献
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介绍了FF-46精制剂在天津180万吨/年加氢裂化装置中的首次装填及应用情况,通过与上一周期装置原料性质变化和FF-36精制剂使用数据的对比、以及精制反应器出口生成油氮含量、分馏主要产品硫氮含量的分析结果,表明目前装置使用的FF-46精制剂具有良好的脱硫、脱氮效果。 相似文献
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《石油工业技术监督》2018,(10)
通过全尺寸磨损实验机实验,研究了TP140V高强度套管在油基、高性能、饱和盐水、有机盐4种钻井液条件下,其磨损性能和磨损机理的变化。结果发现:相同密度下,添加重晶石加重时,4种钻井液的磨损系数相差不大;同时添加重晶石和铁矿粉时,油基、高性能、饱和盐水钻井液的磨损系数略有上升,但变化不大,而有机盐钻井液的磨损系数则增大了2倍以上。由此可见铁矿粉含量的增加,对有机盐钻井液的磨损性能影响较大。对磨损套管进行电镜扫描分析发现:有机盐和饱和盐水钻井液的套管磨损机理均为磨粒磨损,但是饱和盐水钻井液下的套管表面发生了三体磨粒磨损,磨损表面有严重的剥落坑,这是由于饱和盐水中铁矿粉含量过多的缘故,因此对饱和盐水钻井液进行加重时,可适量增加重晶石的含量,减少铁矿粉的含量。 相似文献
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《石油工业技术监督》2015,(11)
介绍了200万t/a加氢裂化装置概况及生产状况,归纳了影响该装置尾油产品质量的主要因素,针对性地提出一系列的解决措施:如稳定好原料,控制好操作条件,保持高转化率等,以保证生产出合格的尾油,创造更多的经济效益。 相似文献
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我国亟待发展化工型加氢裂化-催化重整组合工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
结合我国化工用油需求增长速度大大快于成品油增长速度,以及乙烯原料和芳烃原料等化工用油供需矛盾十分突出的现状。对目前国内外加氢裂化、催化重整工艺技术新发展进行了介绍。重点论述了2000kt/a轻油型加氢裂化和1000kt/a催化重整组合工艺,以及2000kt/a芳烃型加氢裂化和1400kt/a催化重整组合工艺等一体化的发展优势。 相似文献
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近年来,炼厂的原料重质油占的比重越来越大,同时市场对于清洁燃料的需求也越来越大。加氢裂化能适应不同的原料,可制得低硫、超低硫的清洁油品,是未来炼厂最主要的生产手段。本文针对加氢裂化装置的用能情况,对各用能环节进行了节能分析,提出了相应的节能措施,以便于实现加氢裂化装置的节能降耗和提升加氢裂化的经济效益。 相似文献
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