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杨光伟刘景亮雷锴杨义涛周久立 《化工管理》2022,(29):161-164
油田注水开发已经广泛应用于各个油田,如何保证注水水质是注水开发油田需要解决的首要问题,尤其是海上油田还存在空间、设备、处理时间等多方面制约因素。某海上油田通过流程优化、设备改造以及管理提升等手段多管齐下,在完成注水水质提升的同时节省出近百万元的设备维修费用,不仅恢复了地层能量,而且油田在完成年度产量任务的同时实现综合递减率的下降。 相似文献
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0.引言
随着胜利油田勘探开发的进一步深入,回注水量也不断加大,油田污水在用于回注或外排,必须满足一定的指标要求,如果污水水质不达标,将直接导致注水层堵塞、地层渗透率下降,或者造成环境污染,因而油田注水水质检测是考核水质能否达标的重要手段。目前对水质指标的测试由于条件的限制,仍停留在现场取样实验室内测试。 相似文献
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目前渤海油田均采用注水采油技术做为海上油田高产稳产的主要手段,但是各油田大都处于开发开采的中后期,注水的水质条件较为恶劣,导致注水井井下管柱结垢严重,使得注水井压力上升快,难以达到油藏配注要求。分层调配过程中压力高、井下结垢严重等问题导致工作人员无法顺利进行钢丝作业,更为严重时甚至会出现注水管柱无法起出而转为大修作业的复杂情况。现常规方法需要起出注水管柱进行洗井,存在工期时间长,作业费用高等问题。文章结合现场作业经历针对注水管柱结垢介绍目前注水管柱的改进工艺技术,并进行简要比较。 相似文献
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气浮选器作为海上油田生产污水处理系统的中间设备,对上游来水进一步处理,减轻后续的过滤处理压力,保证终端注水水质,发挥重要作用。某海上油田气浮选器进行水处理后效果不佳,关键原因在于其核心装置微气泡的工艺性能不满足要求,导致气浮选器出口水质不达标,影响油田地层水回注。通过对微气泡工艺进行全面的优化提升,从原始设计到生产运行的全过程治理,有效提升了生产污水水质处理。 相似文献
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零散区块普遍存在储量规模小,远离已建注水系统,采用传统注水工艺模式,地面工程难以配套。近年来,针对零散区块注水开发,我们一般选用“注入水+注水罐(旋流除砂器)+撬装式注水泵”的注水模式,在塔7、马38等零散区块取得了较好的应用效果。但对注入水水质要求较高的低孔、低渗-特低渗致密油藏,注水开发态势不明朗。为保证注入水质,我们应用模块化移动式注水工艺,即在原有的注水模式上增加水处理模块,现场取得了较好的应用效果。 相似文献
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关于油田注水水质标准及水质评价的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
刘维震 《石油工业技术监督》2003,19(7):3-6
通过对胜利油田注水水质标准的研究,以及对油田注水水质研究及评价工作中存在问题的分析。指出我国已注水开发油田必须以矿场水质研究及评价为主,在此基础上,结合室内研究成果,才能正确地确定油田所需最佳水质标准及其经济性。简要阐述了矿场水质研究方法、内容及评价方法。 相似文献
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对油田注水水质指标及分析方法的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
结合油田注水水质监测的现场和实验室工作对SY/T 5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》中水质指标和分析方法进行探讨。主要讨论了悬浮固体、颗粒粒径中值、含油量、坑蚀、细菌等项目的指标和分析方法。对注水水质指标及其分析方法的修订提出了一些建议。 相似文献
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针对扶余油田扩边区块存在部分类稠油区块,注水效果差。但由于扶余油田属于正韵律油藏,热采虽在一定程度上提高采油速度,但气窜现象比较严重,存在严重的安全隐患,而这部分区块由于水油流度比大,依靠单纯注水开发发生明显的粘性指进,使面积波及系数大大降低,注水驱油效果差,为进一步提高这部分区块的注水开发效果,通过在扶余油田东17站扩边区块的技术研究及现场试验,得出稠油降粘技术能够有效解决扶余油田类稠油区块注水问题及矛盾,该技术的成功应用,为扶余油田扩边区块注水开发提高采收率提供技术支撑。 相似文献
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曲正阳杜能梁建宇张小梅 《化工管理》2016,(12):47-47
本文论述了低渗透油田开发动态特征,针对油藏地质一动态特征,多年来通过室内研究和现场试验,初步形成注水与采油同步进行技术系列,保持油井具有较高的产量,初期采用高注采比注水,恢复地层压力和油井的生产能力,进行井网加密调整,缩小注采井距,提高水驱控制程度等措施,大大提高注入水的波及系数,提高油田的注水开发效果。本文就此展开分析论述,并提出相应的几点建议。 相似文献
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