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1.存在问题及原因分析 瓦轴集团大连轴承制造厂,在深沟球轴承内圈沟道超精加工中,一直采用国产超精机床进行加工。由于国产超精机床主轴定心装置普遍采用固定式定心装置(图1),其工作原理是由液压系统供油,使固定式定心装置与轴承内圈内径之间产生油膜,轴承内圈在主轴的带动下,作高速旋转,在超精油石振荡磨削下,达到轴承内圈沟道超精加工的目的。经过一段时间的使用,发现采用这种加工方式会造成以下的缺陷及损失:①加工产品废品率高达1.6%~1.8%。②轴承内圈内径外观满足不了高等级轴承质量要求,制约了D、E级轴承的生产。③维修费用大。 相似文献
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TV-400型立式加工中心是日本森精机(MORI SEIKI)公司的产品,广泛用于摩托车发动机零件的加工。使用中,该加工中心主轴曾一度运转噪声较大,且加工产品精度不稳定。经检查:主轴锥孔径向跳动超差,对下轴承调整后,仍达不到要求。故判断主轴轴承有问题,决定拆检主轴系统。主轴的结构示意图如图1所示。拆检后发现主轴轴承内润滑脂干涸,轴承内滚道有磨损,决定同时将上下端轴承一起更换。 相似文献
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滚动轴承的外圆和轴承座配合间隙较小,经过几次拆装后,轴承座孔磨损,使配合间隙增大,俗称“跑外圈”。我厂有1台S7525螺纹磨床,高速砂轮轴的轴承座因多次拆装轴承,孔径加大0.03mm,磨削产品表面粗糙度为R_a=3.2μm(▽5),严重影响生产。为此,我们采用电火花强化机堆焊轴承外圆的方法,恢复外圆配合尺寸,取得了较好的效果。修复时,将要强化堆焊的轴承装入自制的简易工具(见图),夹在普通车床上,打12r/min的转速;用φ2×500mm的铜或铝废旧导线芯作电极,选用与加 相似文献
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一、引言
洛阳LYC轴承有限公司工模具公司最近承接了一批印刷机上的零部件——偏心轴套的加工任务。这批零件外形特别特殊——偏心、薄壁、直径较大、外形不规则等,如图1和图2所示,一部分材料采用40Cr,一部分材料采用铸铁;热处理28~32HRC,精加工前进行时效处理;偏心4mm~11mm,偏心公差(0,-0.02)mm,偏心中心平行度要求0.01mm,表面粗糙度Ra0.8um。有一部分产品需两件热压后焊接为一体,结构复杂,主要尺寸无法采用磨削加工,只能用车削加工来完成。此产品由于外形不规则,且精度高,装夹方法和定位基准的选择至关重要。 相似文献
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螺旋输送机的头节装置(止推轴承装置)和尾节装置(平轴承装置)一般采用滚动轴承。由于螺旋叶是通过中间轴连接在一起的,在设备运转中,其同轴度误差引起的振动加剧了止推轴承装置和平轴承装置损坏,特别是离驱动装置较远的平轴承装置(图1),其单列向心球轴承和尾轴极易磨损,更换频繁,且检修十分不便。 相似文献