共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
1.缸套孔止口深度加工用定位挡铁调整 德国 VOGTLAND公司050236型机体精密镗铣床,用于加工缸套镶入式发动机机体上表面和缸套孔.工艺上对缸套孔的加工精度要求很严格,要保证缸套镶入后不能径向跳动,也不能轴向串动. 相似文献
2.
研究低碳球铁复合缸套生产过程中的激光表面强化和抛光技术。通过激光表面强化和抛光,调高了低碳球铁复合缸套的硬度和耐磨性,缸套使用寿命延长。 相似文献
3.
4.
5.
耐磨盘是F-1300和F-1600钻井泵的主要易损件之一,更换耐磨盘必须拆卸缸套压盖、缸套、缸套法兰才能进行更换,费时费力。通过对耐磨盘结构的改进,将耐磨盘由一件改为两件,不改变原耐磨盘原理及连接方式,在满足使用功能的情况下,拆卸、更换更加方便,大大缩短了更换耐磨盘的时间,减轻了操作者的劳动强度。 相似文献
6.
7.
本文论述了对缸套—活塞环在失效发生源(上止点区)实际润滑状态的模拟;研究了球铁活塞环与多种缸套在此状态下的配磨性,分析了典型配副的摩擦磨损机理和材料的金相组织与化学成分对其配磨性的影响。 相似文献
8.
图1是我厂在钻井泵缸套生产中,最初设计的缸套珩磨夹具,采用端面压紧,既可预防形变,又可抵消珩磨轴向力。珩磨液通过导向套上的斜孔向珩磨孔壁四周喷射,不仅防止了珩磨液的飞溅流失,而且保证了均匀的冷却润滑。但经过一段时间使用后发现该 相似文献
9.
内燃机中的活塞与缸套在修理中需预先准确地测量出其几何尺寸的变化情况,为制定修理工艺和选配提供依据。但由于这两个零件属非均匀磨损件,因此实际工作中如不能掌握这类零件的磨损规律和准确地测量部位,所测出的尺寸往往是虚假的,从而影响维修工作的质量,甚至造成浪费。活塞在工作中沿缸套内表面往复运动,承受燃烧室的气体压力、传递动力可分为两种情况:即爆发冲程(图1a)和压缩冲程(图1b),其中力N 作用于缸套内表面上,造成 相似文献
10.
俗话说,火车跑得快,全靠车头带。国家二级企业岳西缸套厂,是一家地处深山中的老牌国有企业。近年来,在行业不景气,企业两头在外(原材料采购、销售)的劣势下,依然业绩骄人。今年初,率先在国内同行中获“省级高新技术企业”称号,其关键正在于企业有个好“舵手”,他就是被誉为“深山弄潮儿”的岳西缸套厂党书记、厂长胡样圣。1996年上半年,胡祥圣走马上任,成为岳西缸套厂厂长时,可谓受命于危难之际。面对企业的困难局面,他适时抓住了企业与市场的衔接点,形成以效益为核心的运行模式和以市场为中心的经营方式。推出了“销售围着… 相似文献
11.
我国首条D-UX210气缸套柔性加工自动线今年四月由大连机床集团研制成功。这条加工自动线是大连机床集团为亚洲第一大、世界第二大缸套生产厂家河南中原内燃机配件总厂设计制造的。该项目在消化引进国外先进技术的基础上,按照柔性、数控、多品种、工序集中一次加工完成的原则,制定了最佳的缸套加工工艺方法和自动线加工新工艺流程,结合缸套行业零件加工的特点,自行开发研制的气缸套粗、半精、精加工柔性自动线。该自动线填补了我国机床发展史上的空白,其性能、可靠性及加工精度已达到国外九十年代末同类机床的水平。这条自动线的研制… 相似文献
12.
缸套内孔车床的油压夹紧装置,工作对活塞杆作旋转和往复运动,工作压力为20公斤力/厘米~2,原设计采用骨架密封固(图1),密封面积小,容易磨损,也无法调节,以致造成严重漏油,经常更换密封件。长期以来,不仅浪费大量润滑油,而且机床停机时间多,修理工时多,直接影响缸套生产。经改进后,采用 V 型密封圈,并用铜丝堵调节 V 型端密封圈的松紧,效果良好(图2)。 相似文献
13.
14.
15.
17.
18.
<正>P-110B型泵属于双作用往复泵,是焦化车间除焦设备中的关键设备。自开工以来,泵运行中会不时发出撞缸声。解检后,发现活塞缸套、活塞体、活塞环全部撞裂且破损严重。最初发现撞缸现象时,认为是泵的左右行程分配不均。先对泵的左右行程进行了检查,左右行程虽然有差别但差别很小,仅对其进行了调节,保证左右行程均为总行程的1/2,但调节后发现撞缸现象没有消失。再次解检后,发现缸套总长C=580 mm,活塞体宽度D= 相似文献
19.
在文献[4]的基础上进一步分析了影响缸套—活塞环的材料配磨性的几个敏感因素,研究了在变化条件下典型配副的摩擦学行为,提出了旨在提高材料配磨性的相应措施。 相似文献
20.
该机是一种新型高能激光加工设备,可广泛用于汽车、航空、机电等行业金属材料的表面淬火、焊接、熔覆和合金化,是汽车发动机缸套热处理和板材焊接的理想加工设备. 相似文献