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《石油工业技术监督》2020,(9)
针对临兴地区上部压力高下部压力低、浅层气地层成岩性较差,可钻性好,造浆性强,钻进过程中易发生憋漏现象,固井作业需要全封,井底压力高,易发生漏失的问题。通过井身结构优化,采用一开导管封固技术、强封堵高密度钻井液技术、随钻压力控制技术、防气窜水泥浆+管外封隔器固井技术等,形成一套高效钻井技术,成功地解决了浅层气井开发难题,实现了安全、高效开发。 相似文献
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由于钻井技术的快速发展和大量润滑剂的使用以及测井技术的提高,常规录井的作用已不明显。在新钻井技术条件下可以使用钻时放大曲线和全烃录井仪,继续完成落实显示、划分地层、卡准完钻层位的任务。在钻井及钻井液技术发展、勘探开发目标多样化的条件下,对录井技术的发展提出了合理化建议。 相似文献
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唐强 《石油工业技术监督》2011,27(2):6-7,14
在Mishmish区块,油藏埋藏相对较深,地层压力高,中上部地层软硬交错,缩径严重,容易导致卡钻的严重后果,所以必须采用高密度来平衡地层压力,确保安全钻进。但是,在高密度条件下,机械钻速相对较低,容易发生井漏、卡钻等复杂事故,导致钻井周期延长,研究高密度条件下提高钻进速度有较重要的现实意义。 相似文献
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长水平段水平井具备直井与普通井无法拥有的技术优势.可是,因其水平段过长、钻遇岩性的繁琐性、钻井液以及钻具和地层接触时间久等原因令钻进以及固井过程里具有许多技术难点. 相似文献
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针对江苏油区页岩油埋藏深、构造复杂、井底温度高、地层可钻性差、孔隙压力高、机械钻速低、成本高等问题,开展井身结构和井眼轨迹优化,应用激进钻进技术、地质导向甜点追踪技术、深井悬空侧钻技术、深井长封固段固井技术和白油基钻井液体系等提速提效提质技术,形成了适合于江苏油田的页岩油高效钻完井技术。应用表明:花页1HF导眼井实钻机械钻速最快达22.4 m/h,侧钻水平井钻速达到7.5 m/h,比邻井钻速提高80%。为东部老油田页岩油低成本高效开发提供了新思路。 相似文献
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《石油工业技术监督》2015,(6)
庄301井位于准中莫西庄地区,该区块地层岩性复杂,施工中复杂情况多,机械钻速低,钻井周期长。分析该区块复杂情况发生的原因后,通过使用聚硅铝胺防塌钻井液体系,辅助相应的钻井液现场维护处理工艺及工程措施,顺利钻至目的层。全井机械钻速11.15m/h,比邻井提高了25%,实现了优快钻井的目标。 相似文献
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荔参1井是长庆油田部署在渭河盆地北部斜坡上的一口超深预探井,设计井深为6 390 m,钻井过程中存在诸多技术难点。为此,通过分析钻遇地层特点,优选高效钻头、抗高温螺杆、取心工具等配套钻井工具,针对不同地层采用“PDC钻头+单弯螺杆”复合钻井技术、轨迹控制技术、“抗高温取芯工具+孕镶金刚石钻头”取芯钻井技术、抗高温钻井液体系等关键技术,并结合钻井实践制定出超深预探井钻井技术保障措施,保障了荔参1井185.67 d的钻井周期顺利完钻,钻井过程未发生井下故障。实践表明,关键技术及保障措施在荔参1井的成功运用,对今后长庆油田鄂尔多斯盆地超深井勘探开发具有良好的指导作用。 相似文献
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文章通过川渝地区各地层钻具的失效统计,明确了钻具失效主要集中在浅部地层的X组和Y组层位,钻具在Y层位和X层位都以钻铤失效为主,Y组失效主要集中在100~500 m进尺区间,X组失效主要集中在500~1 500 m进尺区间。根据地层岩性、钻速、狗腿度分析表明,Y地层钻具失效的原因为地层岩石研磨性高、钻具旋转钻进钻速小、应力集中处累积疲劳损伤较为严重,同时岩性不均地层易导致钻具振动,导致中和点漂移;X地层钻具失效的原因为地层软硬交错易引起井斜,产生较大狗腿度,钻具在旋转钻进时,承受较大的交变载荷,造成钻具疲劳失效。针对重点失效地层岩性对钻具失效的影响,提出增加减震器、采用防斜技术、缩短检测周期等方法来预防钻具提前失效。 相似文献
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WFSD-4是汶川地震断裂带科学钻探项目施工的最后一口井,设计井深3350m、井斜35°、方位133°,设计钻穿F4、F5主断裂带。完井后进行综合测井、流体监测、井内长期实验观测等。钻探主要地层为寒武纪板岩、粉砂岩夹杂少量砾岩,硬度高、可钻性差、地层倾角大,钻进施工中护壁困难,易发生漏失、坍塌、掉块和卡钻事故。本文重点介绍了钻井中不同地层所选用的钻井液体系、处理措施和维护手段,总结出CMC高坂含普通钻井液的使用效果及局限性。钻井液转型措施。复杂地层钾石灰聚磺钻井液优良的防塌、防缩径、抗污染性及润滑性。井场固控设备的组合使用。 相似文献
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《化工管理》2016,(2)
Emir 5井是哈萨克斯坦共和国一口大斜度定向探井,四开为Φ215.9mm井眼,采用复合盐聚磺钻井液体系,该井井深2850~2950m以黑色炭质泥岩为主,胶结疏松,井壁稳定性差、坍塌掉块严重,易井漏,钻进过程中,因井壁失稳及井漏导致三次卡钻。分析认为设计的钻井液体系抑制性不足;同时该井段是增斜段,末端井斜达58°。经岩屑化验、方案讨论,制定了加强钻井液防塌性能、钻穿漏层承压堵漏、提高密度、请示甲方改变轨迹等措施,最后一次侧钻,严格按照制定的措施施工,承压堵漏后钻井液密度维持在1.62g/cm~3,改变易垮井段轨迹为稳斜段,井斜30°,最终顺利钻穿易垮井段,完成这口高难度井施工任务。 相似文献
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固井是钻完井过程中的重要作业,随着油田的逐步开发,地下地层情况越来越复杂,在高压下地层变得非常容易漏失,给固井作业带来了极大的困难和挑战。目前的常规分级固井工艺还存在很多不足,免钻分级固井是能解决该困难的比较前沿的一项固井工艺技术,该工艺免去了注水泥后的钻塞流程,缩短了工程周期,降低了施工成本。在固井质量方面,一级注水泥后涨封隔器,保证二级注水泥的封固质量。同时该技术延长了油井的开采寿命,对提高其综合开采价值效果显著。免钻分级固井技术首次在大港油田现场应用情况良好,为以后的现场应用提供参考,前景广阔。 相似文献
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塔河油田的上部地层可钻性比较好、疏松,因此在钻井的过程中非常容易出现缩径阻卡等的情况,塔河油田的下部地层也极度容易剥落掉块,出现严重坍塌的情况,从而经常出现复杂的突发事故以及情况,并且在垂直溶洞或者裂缝中经常发生钻井液漏失的情况。为此,油田发展优快钻井技术的研究与应用,具体从钻井的井身结构的优化设计、井下钻头的快速钻进、钻头的选型等等。从而提高塔河油田的钻井技术的效率,实现经塔河油田经济效益的最大化。 相似文献
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随着勘探开发进程的推进及钻井井深的增加,深井、超深井的钻完井工艺技术愈发重要。昆2加深井是青海油田在柴达木盆地阿尔金山前东段冷北斜坡布署的一口预探井,完钻井深7 015 m,是目前柴达木盆地最深井,目前主要面临井底温度高、基岩机械钻速慢、易发生井漏井塌等风险。针对上述难点,开展优化井身结构、优选高效钻头序列、优化钻井液、水泥浆体系等研究,最终形成适应柴达木盆地高温深探井的钻完井工艺技术。应用表明,此技术确保了昆2井加深钻井的顺利完工,为柴达木盆地的超深井钻完井提供了经验,也为深井、超深井勘探提供了技术支撑。 相似文献
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《化工管理》2019,(35)
随着国内页岩气工业的蓬勃发展,能够有效提高储层钻遇率的地质导向技术已逐渐成为页岩气开发过程中必不可少的关键。川南地区页岩气开发的目的层下志留统龙马溪组海相页岩具有耙窗较小、构造复杂等特点,给地质导向工作带来了较大的困难。为此,在进行川南页岩气生产水平井A井地质导向工作时,首先,钻前详细分析区域地质情况,邻井测井响应特征,进行钻井地质设计、地层对比和建立地质模型,制定相应的入靶控制方案和水平段控制方案,并在实钻过程中结合岩性特征、气测、钻时等录井参数进行实时调整,是保证水平段长度、安全高效钻进,提高优质页岩储层钻遇率的关键。该井水平段钻遇优质页岩储层1620m,优质储层钻遇率达95.3%,取得了显著的效果。 相似文献