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近年来,由于对花键拉刀、渐开线拉刀、尖齿拉刀(以下统称为拉刀)认识的深化和用户要求的提高,对花键磨床提出了一些更高的特殊要求:1.大幅度提高拉刀精度的要求。2.多等分要求拉刀的槽数大为增加,如国家标准尖齿拉刀最多64槽,用户订货有超过100槽的。3.高光洁度要求拉刀键侧光洁度至少▽8,有的要求▽9或▽10。4.高分度可靠性的要求拉刀是昂贵工具,由于分度不可靠致使“骑马”(定位齿 相似文献
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我厂修机车间的M131W万能磨床经过20多年的使用,磨削精度和表面粗糙度都已达不到要求,急需改造。通过检查,机床液压系统工作正常,工作台移动无爬行现象,头架主轴转速很低,结构简单,可通过更换轴承恢复精度。磨头主轴的转速较高,为1900r/min,是影响磨削精度的主要原因。磨头主轴轴承为3 相似文献
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M7120A 卧轴矩台平面磨床,在各行业中普遍用于平面的半精加工或精加工。它具有使用范围广,操作方便,加工精度和光洁度较高诸优点。但是,当磨头出了故障,修理较难。尤其是五十年代到六十年代初期制造的老结构磨头,它的修理及调整更为困难。现将日常修理的体会总结如下,以供参考。一、磨头的结构(图1) 相似文献
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俄罗斯3Д725平面磨床在磨削平面过程中表面出现波纹和横纹,表面粗糙度达不到要求,为提升磨床精度,依据磨削情况分析、判断,对磨床磨头拆卸后,更换零部件并加以改进,机床精度得以恢复,磨削正常,表面粗糙度达理想要求。 相似文献
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我厂的 M8612A 型花键磨床是上海机床厂七十年代产品.在使用中经常出现扎刀现象。经检查调整,该机床的磨削进给量,砂轮线速度,砂轮粒度,工件速度和磨头主轴径向及轴向间隙均属正常。通过分析,我们认为造成扎刀的主要原因有以下两点:1.该机床拖板没有平衡装置。拖板部分(包括磨头、磨头电机、砂轮修整机构)总重量约500kg,全部由拖板丝杆承受。 相似文献
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我厂近几年来先后将四台普通平磨改装了静压轴承,其节流形式为小孔节流。M7120A 型平磨改装后的磨削光洁度,在低速磨削时可达▽11,高速磨削可达▽10,并消除了肉限可见的振纹。垂直进刀量可达0.4~0.5毫米而不产生抱轴现象。经过生产实践,证明效果良好。但在初期改装中,由于经验不足,随着磨削光洁度的提高出现了磨副振纹,因此,必须在提高磨削光洁度的同时消除磨削振纹。产生应磨振纹的原因是很多的,现分述如下:1、来自静压系统油泵的影响一般静压系统油泵采用叶片泵,其流量 相似文献
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本文针对大模数齿轮硬齿面的加工问题[4],从经济实用的观点出发,提出一种新的磨削方法,该方法采用蜗杆杆式气动指状磨头,磨削大模数硬齿面齿轮。并根据齿轮啮合原理确定出相应的指状磨头工作母面方程,为加工合理的指状磨头提供理论依据。 相似文献
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平面磨床的磨头托板导轨的精度,直接影响被磨削零件的表面质量。过去我厂大修M7120A、M7130平面磨床时,在托板导轨磨损不严重的情况下,一般都未进行刮削或研磨,只用砂布或油石修整即可。前 相似文献
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矩形花键联接的内径定心方式,一般用于精度较高的场合,对花键轴的简易磨削特别适用于维修或单件生产,利用工具磨可简易磨削定心直径,该方法简单方便、易操作,精度也能保证。 相似文献
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M7130卧轴矩台平面磨床滑动轴承抱轴原因及预防措施,分析磨头产生抱轴的因素,给出磨头抱轴后的修理方法及预防抱轴应采取的措施。 相似文献
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我厂现有3台上海机床厂制造的M7475A立轴圆台平面磨床,原用于金属零件的磨削,后改为磨削非金属石棉制品摩擦片平面(因目前国家还未有磨削该产品的专用机床)。机床在无冷却液下干磨削,使用条件差,粉尘大,污染严重,造成工作台传动 相似文献