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建立了直线一级倒立摆的数学模型,采用MATLAB分析了开环时倒立摆的不稳定性,运用根轨迹法设计了控制器,仿真及实控结果表明,该控制系统的设计是正确、可行的. 相似文献
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本文研究了基于去伪控制的倒立摆PID控制问题。倒立摆是一个典型的多变量,非线性,强耦合,自然不稳定系统,而PID控制器为目前工业当中最广泛的控制器。本文设计了对应的去伪控制器,并利用Matlab仿真软件对其进行了仿真研究。 相似文献
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本文在研究了倒立摆的系统构成的基础上分析得到了其动力学模型,并通过线性化处理推导出倒立摆在工作点附近的线性模型。通过对影响倒立摆稳定因素的分析,提出一种模糊PID的控制策略。该控制策略包括3个环路。通过理论分析和反复调整,本文得到了3个环路控制器的优化参数。最后,通过Matlab仿真和硬件在环实验,模糊PID控制的有效性将会得到验证。 相似文献
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蒋泽甫 《中国高新技术企业评价》2007,(7):106-107
本文提出了一种基于BP神经网络的广义预测控制算法,利用BP神经网络求取广义预测控制的最优控制律,对广义预测控制算法进行了简化,使广义预测控制适用于快速控制系统。选用倒立摆系统作为研究的对象,将新算法应用于倒立摆的控制,取得了较好的控制效果,验证了方案的可行性。 相似文献
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本文介绍了在某型倒立式CT在交接时接连发现油介损超标现象,通过现场比对及反复验证,对造成倒立式CT油介损升高的各种原因进行分析后,找出造成CT油介损升高的原因,并提出相应建议与措施。 相似文献
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电压摆是衡量电解槽是否稳定的重要标志之一。另外,为了确保300KA铝电解槽高效平稳地生产,有效分析和快速处理电压摆就显得特别重要。本文通过对300KA铝电解槽电压摆的现象、特征及其产生的原因进行分析,并得到铝液波动是引起电压摆波动的主要原因。同时结合生产实际提出以静制动、调极、调整技术参数等措施减小电压摆。 相似文献