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传统大金属桶生产线的堆垛装备由于采用换垛停机工作模式,生产效率较低,而采用双通道(即双堆垛机)方式,又会增加成本和占地面积。研究基于单通道模式,通过分析大金属桶竖向堆垛的协同工作机理,研发托桶座竖向自动移动装置,并进一步优化了弹性抱爪的弹性爪块结构,将主动定位夹桶方式创新设计为固定位置被动夹桶。将弹性抱爪设计成上下两层,上层弹性抱爪抱住垛体离开托桶板时,下层弹性抱爪继续新一轮的正常堆垛,从而完成不停机换垛。通过与前道生产设备的柔性结合,大金属桶堆叠速度达到50桶/min,生产效能提升显著。 相似文献
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首钢京唐公司热轧40万吨横切生产线在投产初期,板垛输送链床的链条由于和板垛最下层钢板直接接触,在板垛最下层钢板下表面产生压痕和划痕。分析产生压痕和划痕的原因,制定改进方案,优化后的使用效果良好,可为同类设备的类似问题提供参考借鉴。 相似文献
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山东钢铁集团莱芜分公司棒材厂中小型车间全套电控设备由瑞典ABB公司设计制作,其中副传动提供生产线上全部辊道的变频调速控制,为公共直流母线供电,经ACV700多传动变频装置控制辊道电机调速运行。一次正常停机检修后,副传动一台变频器人工重新上电时快熔熔断,更换无效。使用万用表及摇表 相似文献
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1.故障原因
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司的浮法玻璃生产线输送辊道分为退火窑主传动输送辊道和冷端输送辊道,冷端输送辊道又分为加速辊道、掰边辊道和冷端辊道。2003年冷修投产以来,退火窑主传动部分辊道及冷端输送辊道“飞车”故障频繁。原因为:(1)超越离合器的存在。由于生产工艺的要求,退火窑主传动存在钢辊和全胶辊两部分,超越离合器前是钢辊,后是全胶辊,钢辊带动超越离合器,然后带动全胶辊。因两部分之间表面不同,故摩擦系数不同,造成两部分的速度差异。(2)加速辊道测速编码器位置不合理。 相似文献
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1.引言
前郭石化分公司四氢呋喃装置ESD系统采用的是CONSEN公司生产的Trident系统,系统采用三重模件冗余(TMR)结构,主要完成呋喃、四氢呋喃装置的安全联锁系统。该系统硬件由3块MP模件、一块CM模件、13块IO卡件组成,其中IO卡件有:2块AI卡、6块DI卡、5块DO卡。系统软件采用的是Tristation 1131.4.1.20,该系统于2007年8月31日正式投入运行。 相似文献
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广钢转炉炼钢分厂的两台三机三流小方坯连铸机出坯辊道辊子,一直需要大量的净化冷却水对轴承座进行冷却。尽管如此,轴承还是频繁失效。由于润滑脂的快速流失,使得加注工作亦变得频繁。 相似文献
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中原油田分公司采油五厂软化水站每天可生产软化水450m^3,为全厂350台车辆提供发动机冷却用水,为21台特种设备提供台上用水。 相似文献
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通过将热轧层流冷却区域侧喷处的挡水板改为疏水器,在满足带钢冷却要求的前提下减少了冷却水乱溅损坏电机的问题。改进输送辊道的轴承座及密封安装方式并采用油气润滑,降低轴承座进水减少润滑失效故障,稳定了工艺性能。 相似文献
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介绍在高炉巷扬上料控制系统中,采用施耐德Modicon系列Concept编程软件和IFIX2.5监控画面,以及ABBACS600型变频器控制上料小车,解决长期因控制系统不稳定而造成的休风、停产问题。 相似文献
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我厂是生产PVC泡沫塑料拖鞋鞋带的企业,先后购进香港及国内厂家制造的小型注射机多台,都没有配自动上料装置。原生产工艺是用捏合好的粉料挤成带,再把带破碎成粒料,然后用人工上料。最近由于生产工艺改进,直接用捏合好的粉料生产,因为刚捏合好的粉料有一定的温度,在人工上料时,粉料会结块而难以下料,影响生产顺利进行。为了解决这个问题,我们设计制作了弹簧自动上料装置。 1.自动上料原理 如果图1所示,只要把立柱固 相似文献
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不锈钢板材因为保护表面的需要,要求垛板时板底垫纸,以防运行过程中板面被擦伤.然而因为纸质、外力作用等的影响,板材在横剪加工时垫纸与不锈钢板经常出现分离现象,致使不锈钢板被划伤成次品,给企业带来巨大经济损失. 相似文献