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SQ21型切丝机刀辊体轴承间隙调整方法,调整方法存在调整精度很难保证,调整过程效率低的问题,分析并给出改进措施。 相似文献
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采用注入胶粘剂工艺,解决轴承位轴与轴承配合间隙问题的方法.以轴承内圈抱轴,两端球垫分别开注胶孔和出胶孔,安装并做密封处理,调整耳轴与轴承同轴度后注入结构胶粘剂,完成耳轴轴承位的修复. 相似文献
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一、单楔式和多楔式油膜轴承的比较老式外圆磨床的砂轮轴承,内孔是圆柱形,外表面为圆锥形,以便于调节间隙,这种轴承属于单楔式滑动轴承的一种。由于只有1个油楔,所以就不能保证轴在不同的径向方向上有相同的刚度,并且随外力的变化而变化,轴心位置也在轴承内产生位移。为使轴心位置变化对负荷的变动为最小,就着重减小轴承的间隙。虽然有的工厂已能把间隙减小到5μm,但由于这时轴承温升很高,轴与轴承便产生膨胀,使轴在轴承内咬住。实际上为使轴能正常运转,往往将间隙调整到0.025~0.04mm,但是轴在外力变化或外界振动的影响下, 相似文献
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柴油机机油压力异常原因主要有:机油压力表失准或传感器效能不佳;机油油量不足或黏度太低;机油管路接头及各密封面漏油严重;机油压力限压阀关闭不严、调整不当或弹簧折断;机油油泵工作失常;机油滤清器、集滤器堵塞;曲轴轴承、连杆轴承或凸轮轴轴承间隙过大以及曲轴输出法兰端油封损坏严重. 相似文献
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日产松浦机械600VF设备,Y轴方向加工精度不良,反向间隙过大,实际检测值0.07mm。对Y轴丝杠副进行预压量调整,将两端支撑轴承30TAC62BSUC10PN7B以及膜片式A3-20-YN-35S40/28S32联轴器更换,丝杠间隙量达到要求。 相似文献
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三块轴瓦结构(图1)是动压轴承中最常见的,广泛用于外圆磨床和平面磨床砂轮架。而轴瓦间隙的大小将直接影响磨削质量、承载能力和使用寿命。据《机修手册》等资料提供的数据,短三块轴瓦热态调整间隙为0.003~0.008mm,长三块 相似文献
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我厂在修复1台失修多年的MQ8260型曲轴磨床砂轮主轴轴瓦时,考虑到机修工刮削技术较低,且又没有修理动压轴瓦实践经验的具体情况,故采用了用铸铁棒研磨的工艺,经调整试车后一次成功,取得了较满意的效果。该轴承原来几次采用刮削法修刮后,主轴前轴承间隙调到0.02mm,试运转时常出现发热抱轴现象,有时甚至把间隙调大到0.03mm时也会产生抱轴。而在采用研磨后,由于瓦面粗糙度低,主轴间隙能调到0.01mm,不但提高了主 相似文献
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汽轮机和离心压缩机等高速旋转机械中,广泛采用可倾瓦滑动轴承。此类轴承在压铅丝法间隙测量中,测出的间隙值并非轴承的真实间隙,这与剖分式轴瓦不尽相同,如果以此值作为轴瓦间隙,很可能造成轴承间隙超标。现场用几何三角关系由测量值可以推算出轴瓦真实间隙,但涉及的数据多,不便于操作,为找到一种计算简单、记忆方便的办法,便产生了修正系数。 相似文献
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C6-3.43/0.49型汽轮机组,长期存在油质恶化、油中进水问题。原因有:第三气室压力过高;高压轴封间隙大;前轴承箱油挡的阻挡能力差,在原高压轴封管路上和新加管路上各加一阀门;更换高压轴封套及全部气封齿,严格调整各段气封间隙;采用活动油挡,减小油挡与转轴间的间隙的措施,取得效果。 相似文献
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S114混砂机碾轮轴承原设计的密封型式如图1。虽然采用了迷宫式密封,但由于罩和曲臂之间的间隙较大,容易积聚砂尘,且挡盖和曲臂之间也有较大间隙。当混砂机运转时,由于挤压作用砂尘会进入空间,此空间又将轴承卡死。每次检修都发现碾轮内侧轴承积聚的砂尘多于外侧轴承的砂尘。因碾轴外侧的轴承挡盖是固 相似文献