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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
大庆油田水驱开发已经历基础井网、一次调整、二次加密后,现在开始对薄差层和表外储层实施三次加密调整,然而三次加密井研发的主要目的层岩性和物性较差,将会增加注水开发的难度。本文通过对某油区三次加密井油层动用特点进行深入研究,利用动、静态资料,深入分析油层发育特点,剖面动用状况,结合生产实际,努力寻找规律,从而达到有效减缓产量递减速度,为今后开发此类油层提供技术借鉴目的。  相似文献   

2.
笼统测压所测的全井压力无法反映每个层的真实压力水平,尤其是低渗透油层的压力水平和变化特点,使原有的压力监测系统不能满足油田新的开发形式的需要。为正确评价油田各类油层的潜力,制定合理的开发政策,预防套损提供依据,有必要建立一套分层压力监测系统。通过对真武、永安、邵伯、陈堡、沙埝等油区的已测试井压力数据的分析及试井资料的解释,掌握了相关井、相关层的污染程度、地层渗透率等油藏物性参数。通过分层压力资料分析可判断、验证注水井封隔器是否破损、失效,对开发方案的制定具有指导意义。通过分层测压可知纵向上不同油层之间的压力差异,可有针对性进行调整,如对高压层进行补孔、压裂、酸化放压等,减少层间差异,降低压力的非均衡性,预防套管的损坏。  相似文献   

3.
笼统测压所测的全井压力无法反映每个层的真实压力水平,尤其是低渗透油层的压力水平和变化特点,使原有的压力监测系统不能满足油田新的开发形式的需要。为正确评价油田各类油层的潜力,制定合理的开发政策,预防套损提供依据,有必要建立一套分层压力监测系统。通过对真武、永安、邵伯、陈堡、沙埝等油区的已测试井压力数据的分析及试井资料的解释,掌握了相关井、相关层的污染程度、地层渗透率等油藏物性参数。通过分层压力资料分析可判断、验证注水井封隔器是否破损、失效,对开发方案的制定具有指导意义。通过分层测压可知纵向上不同油层之间的压力差异,可有针对性进行调整,如对高压层进行补孔、压裂、酸化放压等,减少层间差异,降低压力的非均衡性,预防套管的损坏。  相似文献   

4.
实际测试资料表明,由于地质和非地质等多种因素的影响,注水井年测试两次,层段注水量的变化较大,影响注水合格率。喇北北二区注水井自2010年全部实施年测试三次测调后,异常井验证减少,分层注水质量、油层动用程度进一步提高,开发效果保持稳定。  相似文献   

5.
确保油田开发后期调整井固井质量问题,是目前国内固井工程中普遍存在的重大技术难题,而且随着强化采油措施的不段增加,调整井的固井难度在逐渐增加。因此,该项研究是一项复杂艰巨的任务。多年来,调整井固井技术难题一直作为吉林油田的重点攻关方向。由于调整井分布的区域,油层埋藏深度、地质情况的各不相同所以工作重点和技术措施也各有所侧重。本文就是针对吉林油田的新民地区调整井的固井技术难题进行分析并通过大量的技术研究工作使该问题得到了较好的解决,为调整井的大规模开发提供了一条可行的模式。  相似文献   

6.
陈超 《科技与企业》2014,(15):219-219
开发好油田必须立足于对油田的正确认识,特别是对于非均质严重的多层砂岩油藏,注水开发过程中的油层动用状况、油水运动与分布是很复杂的。因此,要正确认识,必须不断进行注水动态监测。通过对各个开发阶段资料的综合分析研究,掌握和认识油田开发的具体特点,变化趋势,游侠调整合理开发,才能取得较好的开发效果。  相似文献   

7.
固井作业是钻井工程的关键环节,一旦固井质量出现问题,将会给试油、采油等油田后续工作带来被动,严重时还会造成油井的报废和资源的浪费.鄂尔多斯盆地内储层大多数有低压、低渗、低产以及水敏性较强的特点,探索和开发适合此类油层的固井水泥浆配方和固井工艺技术对于油田的开发至关重要.  相似文献   

8.
《价值工程》2017,(21):137-138
C断块油藏埋藏深、目的层单一、渗透率低,油藏开发一直处于低产、低效状态。根据油藏开发现状以及开发中存在钻井成本高、水驱控制程度低、采出程度低等问题,在C油藏开展改变井型试验,应用可增加钻遇油层厚度、扩大泄油面积等优点的大斜度井来开发油藏,效果良好。  相似文献   

9.
《价值工程》2013,(8):88-89
针对徐30井区储层特征等地质特点,在研究储层岩性、物性、电性、含油性关系的基础上,分析影响徐30井区葡萄花油层油水层解释精度的因素,采用试油结果应用与电测曲线结合分析、井壁取心资料与测井参数结合分析的方法,综合相邻树127井区初期开发数据,编制简单易懂的油水层综合解释标准,大大提高了油水层测井解释精度,增加了地质储量,为油田新区钻井运行及射孔方案编制提供较为准确的基础数据。  相似文献   

10.
营11低渗透油藏高效开发技术及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
低渗透油田的有效开发将是当前及今后的一项重要任务。文章以胜利油区东辛油田营11低渗透油藏为例,分析了开发过程中存在的问题,提出了低渗透油藏的高效开发必须以低渗透油藏油气渗流理论为指导,以精细油藏地质和剩余油分布规律及开发潜力为基础,以井网精细加密调整完善为核心,优化直井井网、水平井井网的井网形式和井距,优选储层压裂改造技术,配套全程的油层保护,精细注采调整技术,达到全面改善低渗透油藏开发效果、提高采收率的目的。  相似文献   

11.
埕北1FC-P2井位于埕岛油田主体构造的埕北22F井区西北部。为了加快埕岛海上油田老区调整步伐,依照胜利油田分公司和海洋采油厂的指示和部署,对CB22F井区加密开发调整井组CB1FC进行钻井(水平采油井)。该井完钻井深2290米,完钻层位馆上段,钻井周期19.63天。在施工中,针对大井眼、地层软、加密丛式井组防碰难度大等特点,采取海水天然高分子聚合物体系钻井液技术,保证钻井液各项性能满足钻井施工的需要,预防井下复杂情况,避免事故发生,同时有效地保护油气层,顺利完成全井的施工。  相似文献   

12.
樊天朝  丁团峰  王靓  杨丹 《价值工程》2012,31(30):94-96
雁木西油田地层富含盐膏层,矿化度高达130000mg/l以上,近几年由于油田采取注水开发,地层压力系统遭到严重破坏,地层压力系数由原来的0.85-0.95上升到现在的1.75,给固井带来了诸多难题;本文详细论述了在雁木西盐膏层调整井固井中运用的抗盐水泥浆技术、洗井顶替技术、地质技术、平衡固井措施和振动固井技术,以及应用效果;分析了原因,提出了对策。  相似文献   

13.
0前言 单家寺油田单2块稠油油藏是胜利油田最早投入开发的稠油油藏,随着勘探开发时间的延长,矛盾日益突出.已投产的沙三段主力油层采出程度高,已接近蒸汽吞吐开发的极限,沙一段非主力油层由于储层及流体物性差,无法有效动用.本文针对单2块沙一段非主力油层开展油藏地质研究、井网井距井型优化研究,实现利用水平井、分支水平井改善沙一段开发效果,提高了采收率.  相似文献   

14.
锦99块杜家台油层自利用油井转注,恢复长停井来完善注采井网;实施补层完善井区注采对应关系,挖掘层间潜力,提高储层动用程度;水井分注、重组,吞吐试采等综合治理技术,实施后增油效果显著,使断块产量保持稳定。  相似文献   

15.
随着水平井施工的日益增多,地质录井施工人员在充分认识地层和油层情况的基础上,对指导钻井施工起到了重要作用.但由于在水平井布井过程中对目的层空间展布认识上的不足或目的层发生变化,导致部分水平井的施工质量达不到预期目的.为了将损失降到最低,获得较长的产液井段,达到水平井最大限度开采剩余油,提高采收率的目的,有必要对水平井施工进行深入研究.本文记述了L46-ZP1井现场录井监控、实钻情况分析,提出了本井施工中的不足,旨在规范水平井录井工作,提高综合效益.  相似文献   

16.
针对王58块层系非均质性严重,沙四1层储量动用少,注采井网不完善,主力层沙四3核部水淹,开展了王58断块分层系开发可行性研究.在新认识指导下,确立了断块重建井网、细分层系开发的原则.开发中,应用分层系开发,油井转注完善注采井网.实施后,断块开发效果得到了明显的改善,井组稳升率由82.7%上升至92.5%.此次调整的成功,对类似油藏高效挖潜具有重要指导意义.  相似文献   

17.
萨中开发区高渗透率油层与低渗透率油层平面上相间分布、纵向上交错发育的特点,由于油层性质差异较大,注聚开发过程不同性质油层要选择与之相适应的注聚参数才能使各类油层都得到充分的动用。中区西部"两三结合"分期分质工业性试验区就是采用的分质分压注聚管柱,实现同一口注入井不同性质的油层注入不同分子量的注聚参数,共实施18口井,实施分质分压注入后1个月就取得13口中心采出井含水下降1.1个百分点,平均单井日产油量上升0.4t的好效果。  相似文献   

18.
地层压力是油田开发中的基础。真实的地层压力可以反映油田开发不同阶段的生产能力,而且是油田各种调整措施取得增产效果的重要依据。随着油田加密调整和稳油控水等重大措施的实施,油田产量结构发生了很大的变化,开发对象逐渐转为差油层和表外储层,层间压差逐渐增大。利用新技术和科学管理手段,来;隹确摸清层段压力分布状况以及进一步控制套管损坏速度,[第一段]  相似文献   

19.
随着油田的不断开发,低产井越来越多,井筒越来越脏,造成油井作业后凡尔工作不正常,导致开井后需反复整改、甚至需返工才能正常,导致一次成功率低,同时还不利于油层保护。通过长期研究和多次实验,形成了以防污割缝气锚为主的比较成熟的提高低产高气油井一次作业成功率的技术,效果明显。  相似文献   

20.
任颖 《科技与企业》2012,(19):141+143
305队自2011年4月16日后陆续投产6口三次加密井,因其含水低、油粘稠、易堵管线,导致掺水调整难度大,掺水小时,管线容易堵塞,掺水大时,消耗系统压力,造成所需掺水量增大,能耗增大,针对此种情况我队进行了多次掺水调控工作. 2011年9月我们再次根据油井产液、含水并参考取样油质分析(根据取样的颜色判断含蜡多少),根据新井间歇性出油的特点进行掺水系统的优化,同时摸索掺水集输井的油压、掺水量、回油温度之间的关系及变化规律,从而得出单井合理掺水量的下限值,以及集输井在优化过程中油压回压的波动范围.本文在大量现场试验的基础上,通过理论与试验相结合,对掺水系统的优化有了一个初步的认识,为即将到来的冬季单井掺水量的调控工作提供了重要的理论与实践依据,达到保证平稳生产,最大限度节能降耗的目的.  相似文献   

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