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1.常见故障及原因分析(1)强制润滑防爆膜爆裂。主要原因有油管(含单流)堵塞与分配块损坏。(2)主润滑油压低。主要原因:油泵故障;配重块碰击油面使油起泡沫(加油过多);滤油器过脏;油泵安全阀设置太低;压力表故障;油底壳滤网堵塞。 相似文献
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论述采油平台主发电机在运行过程中出现的一些问题。针对主发电机运行过程中高压油泵出现的问题,进行认真的思考、总结和分析,提出改造和革新措施。通过改进,解决了主发电机在运行中出现的问题,取得了较好效果,设备运行的可靠性与安全性明显提高,实现了降本增效。 相似文献
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C8013B车轮车床是加工机车轮对轮缘踏面的专用机床,在生产使用过程中,液压系统的故障比较常见,而且故障多样,成因复杂,当系统发生故障在屏幕上显示报警时,也不易立即找出故障部位和根源。 一、机床液压系统及工作原理 机床的液压系统主要用于实现千斤顶升降、卡爪卡紧和放松以及与此动作相关联的自动循环,并实现机床主运动的4级机械变速。液压系统有两个油泵装置,分别置于床身左、右两端,床头端的油泵(CB—B6型齿轮油泵)用于机床主运动的变 相似文献
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新疆拜城发电厂有5台110kV SW6-110型少油断路器,均为西安高压开关厂制造。断路器采用CY3型液压操作机构,有储能和充气装置,还有油泵、操作缸、阀系统、电磁铁及辅助元件。1.故障现象7号发电机并网5min后,运行人员发现7号主变110 kV侧1107开关"油泵运转"发光牌一直亮。运行人员到开关现场观 相似文献
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通过对汽轮机组振动的测试结果,对振动故障进行诊断,拆机检查后,处理轴瓦、主油泵叶轮等问题,并最终通过高速动平衡校正,解决振动故障。 相似文献
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真空润滑油站由于设计原因,无法满足在绝对压力1kPa下工作的实际要求。分析油泵在真空环境不泵油的原因是油泵的必须汽蚀余量大,更换必须汽蚀余量小的油泵后,问题解决。 相似文献
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由于社会经济的不断发展,各个行业也逐渐发展起来,油泵机械的密封情况也发生了变化。在炼油厂,温度过高会减少油泵机械密封的使用寿命,这样就会影响炼油厂的运作情况,要想解决这一问题就要采取有效的措施。本文主要对延长高温油泵机械密封使用寿命的措施进行了具体的分析。 相似文献
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抽凝式汽轮机组运行中主油泵断油,润滑油和调节油瞬间失压,引起机组跳机。机组热态启动过程中,抽汽口有低压蒸汽或水导入,使汽轮机中间汽封急冷收缩,转子与中间汽封碰擦,引起机组振动升高而跳机。分析两种故障发生的原因,给出改进措施。 相似文献
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该铣床为北京第一机床厂X63W的更新换代产品。悬梁前端装置有万能铣头,卧、立铣头分别采用独立电机控制,有诸多优点。该设计采用JRO-20/3 0.5A热继电器及HZ10-10/3J转换开关控制0.125W油泵电机,虽然在线路总体设计上能对油泵过载等作出反应(即油泵堵转不出油时能切断进给电机控制回路,避免无油进刀造成铣刀烧损及工件报废),但对油泵电机本身却缺乏有效保护,发生故障时不能自动切断油泵 相似文献
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1.故障现象1台4柱液压机使用中发生故障,主缸回程速度动作很慢,正常回程约1s,现在15s还达不到设定位置,不能满足工艺要求。并且在回程时压力管线明显振动,油泵噪声很大,同时在系统加压时振动和噪声更大,且打压时间明显增长。2.故障分析及处理 相似文献
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1.轴头油泵油压过低造成油泵油压过低的原因有过滤网堵塞,轴头油泵自身问题,如磨损,啮合、配合间隙变大,还有轴头油泵出口与曲轴中心孔间的静密封点泄漏,泵出口管道负载变小以及润滑油品质发生改变。泵出口后的管路负载包括连杆大头瓦与曲轴间的间隙、连杆小头瓦与十字头销间的间隙、十字头与滑道间的间隙及轴头油泵内部各处啮合、配合间隙。这些间隙不会在短期内发生较大 相似文献
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分析了某电厂300MW机组汽动给水泵检修存在问题,总结了电动挂闸不稳定和超速试验过程,分析了水机油泵连锁问题及低压进汽调门不严问题,提出了解决相关问题的处理措施。 相似文献
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目前通用的油泵容积效率计算公式,均未考虑油泵排油时,油液受压缩,吸油时油液膨涨,以及油缸死容积的影响,因而对超高油泵,特别是对压力 P>600bar 时,计算误差较大.本文在分析了超高压泵能量损失的基础上,考虑了油液受压缩等影响因素,提出了计算容积效率的新方法。 相似文献
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陈治杰 《石油工业技术监督》2007,23(3):13-16
分析了减压塔底渣油泵工作特点和故障表现,针对渣油泵的工作特点和频繁出现的故障表现,逐步摸索出一些技术措施并在实际工作中实施。结果证明,实施这些技术措施,解决了故障问题,提高了生产运行效率。 相似文献