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我国邻法苯酐国产装置规模过去均在0.4万吨/年以下,2万吨/年以上规模装置均由国外引进。近几年来,在消化、吸收引进装置工艺技术基础上,相继开发成功了1万吨/年规模装置。催化剂也开发成功达到80克,并在1万吨/年装置上应用,接近国际水平。为推动国产化进程。化工部对2万吨/年邻法苯研装置国产化的可能性进行了论证。1、以邻二甲苯为原料固定床催化氧化生产苯酐已有近20年的历史,积累了丰富的经验。国内自行设计制造的单台反应器生产能力已达到1万吨/年.并在数套工业生产装置上通过一年的运行证明可行.为2万吨/年装置的设计… 相似文献
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石扬 《石油化工技术经济》2006,22(2):58-58
由中国石化北京化工研究院和齐鲁石化分公司承担的新一代乙烯氧氯化催化剂工业应用试验通过了中国石化组织的技术鉴定。在齐鲁石化氯碱厂200kt/a氯乙烯装置上完成的工业应用试验表明,补加该氧氯化催化剂后,工业装置各项指标运行正常,主要技术经济指标明显优于单独使用进口催化剂。 相似文献
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杨学萍 《石油化工技术经济》2011,(1)
最新专利表明,主要的苯酐生产技术专利商和催化剂生产商BASF、南方化学、Bayer等公司对苯酐生产流程的各个环节都进行了积极改进,包括开发新型催化剂、改进反应器及其操作方法 相似文献
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《中国石油和化工经济分析》2013,(2):55-59
2012年,全世界苯酐的总生产能力达583.7万吨,生产装置主要集中在亚洲、北美及西欧,产能稳步提升的同时消费量也逐年增加。2012年我国苯酐生产能力达到232万吨,消费量为152万吨,是世界上最大的苯酐生产及消费国,消费主要集中在增塑剂、醇酸树脂以及不饱和聚酯树脂(UPR)等方面。预计到2016年,我国苯酐的总生产能力将超过280万吨,总需求量将达到170万吨。苯酐生产能力迅速提高,消费需求增长减缓,再加上进口产品的冲击,国内市场竞争激烈。未来,加快催化剂及设备的国产化步伐、改进工艺、扩大出口将是缓解国内供需矛盾的主要途径。 相似文献
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<正>中国石化北京化工研究院(以下简称“北化院”)1958年6月1日正式挂牌成立,是中国最早从事石油化工综合性研究的科研机构之一,经过近65年的积淀与发展,已形成“材料设计—原料—催化剂—聚合工艺—加工成型—制品检测—废旧材料绿色资源化利用”的完整高分子材料创新链,开发了一系列国内外领先的技术和产品,为我国材料产业快速发展提供了坚实支撑。 相似文献
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石名 《石油化工技术经济》2009,(3):9-9
中国石化中原石化与北京化工研究院合作进行的新型甲烷化催化剂的工业应用试验经过近一年的试用效果良好。我国乙烯装置甲烷化反应器所用催化剂原来绝大多数都是高温催化剂,必须使用高压蒸汽换热器,对设备要求高、能耗高,易产生跑冒滴漏等问题,影响装置的正常运转,增加了操作费用,催化剂的使用寿命也较短。 相似文献
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阐述“复关”对苯酐产品的影响。 1992年国内苯酐生产能力约23万t。“八五”、“九五”期间苯酐需求量分别为26~28万t和33~35万t。我国苯酐价格偏高,现阶段市价与进口价相差不多。“复关”后国际市场上的苯酐将大量涌入,我国的苯酐将失去国内的市场,对此提出一些建议。 相似文献
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《中国石油和化工》2008,(6):69
由复旦大学完成的马来酸二甲酯加氢制1,4-丁二醇和四氢呋喃催化剂开发项目,日前通过教育部组织的成果鉴定。以袁渭康院士为主任委员的专家鉴定委员会认为,该项目开发的催化剂制备工艺简单,选择性高,性能稳定,可简化加氢工艺流程,已具备工业应用价值。据了解,该项目是由复旦大学化学系表面化学实验室与上海焦化公司通过产学研合作完成的。项目组以实现产业化为目标,系统研究了该催化剂的制备工艺和性能,先后在实验室完成了300小时和1000小时的催化剂寿命试验,在上海焦化公司150立方毫米容量的反应装置上完成了1000小时的中试。最后,项目组在引进装置上完成了3000小时的侧线寿命试验,催化剂的选择眭和寿命均达到国际同类催化剂的水平。 相似文献
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催化剂的研究与运用要过"两关":一方面要研发高性能的催化剂,技术上要过关;另一方面要考虑生产成本,经济上要过关。访谈人名片毛炳权,中国工程院院士、高分子化工专家,北京化工研究院科技委副主任。长期从事烯烃聚合工艺和聚合催化剂的研究,他研发的络合Ⅱ型、N型、DQ球形等聚丙烯催化剂,分别获得国家技术发明三等奖1次,二等奖2次。2005年获何梁何利科学与技术进步奖。 相似文献
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石玉 《石油化工技术经济》2009,(3):13-13
中国科学院山西煤炭化学研究所开发的粗苯加氢精制催化剂在山东腾州盛源化工有限公司80kt/a粗苯加氢精制装置上一次投料生产成功,于2009年3月生产出合格产品。据称,这是我国首套使用国产加氢精制催化剂的工业化生产装置,此前国内同类装置全部使用进口催化剂。 相似文献
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<正>进入第四季度,国内邻二甲苯(OX)价格稳步上涨,10月上旬达到每吨11000元,效益喜人。然而,国内最大OX生产商——扬子石化生产经营部市场服务科科长闵凯却忧心忡忡。近年来,由于OX和下游苯酐价格长期倒挂,国内苯酐企业经营惨淡,许多企业纷纷对装置进行改造,重新采用已淘汰10多年的萘法工艺来生产苯酐。让闵凯忧虑的就是,萘法工艺如果卷土重来,未来OX或将被苯酐行业所抛弃, 相似文献
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本文介绍了由抚顺石油化工研究院(FRIPP)开发的FH-9催化剂在西安石化30万吨/年柴油加氢装置上的工业应用情况。标定结果表明:在装置正常设计工况条件下,FH-98催化剂可以生产硫含量<3500g·g-1的柴油产品,其他主要指标国Ⅲ柴油标准。并探讨了影响FH-98催化剂脱硫率的主要因素,对各炼厂生产清洁柴油产品,提高经济效益,具有一定意义。 相似文献