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J1-360A型车床主轴变速箱,其皮带轮与电磁刹车装置的摩擦盘是用普通平键连接的。由于摩擦盘经常受到正或反向刹车的冲击力,致使皮带轮与摩擦盘相连接的键槽产生了破裂(由于结构限制,该键长仅为18mm,单位面积受力较大),键在皮带轮孔中翻转滚动,造成刹车装置卡死,无法启动车床。若采用维持性的维修方法对其进行修理,用不了多久仍将损坏。只有改变皮带轮与摩擦盘的连接方式,才能根治这种故障。笔者借鉴了曾改进过的C616车床摩擦盘与皮带轮的连接方式(采用四个长螺钉,穿过皮带轮与摩擦盘连接在一起),对J-360A型车床主轴变速箱进行了改进。 J1-360A型车床主轴变速箱的刹车装置,从结构上看是无法直接采用长螺钉连接的。但多个螺钉连接 相似文献
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1.加大中心架支承滚动体降低转速
一台LF50×10000型数控车床。加工工件最大回转直径1270mm,过溜板回转直径900mm,加工工件最大长度10000mm。机床配用的闭式中心架设计比较简单,滚轮直接用轴承代用,轴承外圆直径只有47mm。由于工件直径在600—700mm之间,当工件转速为300r/min时,中心架处轴承转速高达4468r/min。由于轴承转速高润滑差,经常发生故障。改用滚轮体内镶轴承的结构,将滚轮体直径设计为100mm,转速降到2100r/min。中间轴承加上润滑脂,盖上轴承盖密封。经这样改进后,中心架滚轮寿命提高60倍,减少了停机时间。 相似文献
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1997~1998年间,受乌市昌盛机械加工厂(个体小加工厂)的委托,对该厂普通车床进行增加铣削功能的改装,获得成功,现介绍如下。 相似文献
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1.原骨架油封易损原因
一般尾轴与铜套配合间隙为0.2-43.25mm,由于加工、装配、焊接变形、安装等原因造成轴线误差加大,摩擦力增大;拖轮航行中碰到鱼网缠绕,加大了推进器阻力,偏心力加大,引起推进器甩动;拖轮航行中水下不明物碰击推进器;水下旋转轴高速转动,使密封圈产生或扩展疲劳裂纹,使密封圈松弛,密封损坏。 相似文献
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在铜线拉丝机日常保养中 ,通过液位计发现拉丝机轴承润滑油箱的油面不断升高 ,而其间又未加入过润滑油。打开放油孔 ,排出大量冷却液和润滑油的混合液体。经检查 ,还发现冷却液池内也漂浮少量润滑油 ,初步认为是拉丝塔轮轴的密封圈磨损所致。拆开拉丝塔轮轴密封装置 ,其结构如图 1中心线上部。由于拉丝塔轮高速旋转 ,使润滑液呈雾状充满拉丝工作腔内 ,冷却液会沿腔壁流至密封圈处 ,因而挡水盘作用不明显。一旦密封圈磨损 ,则无法避免冷却液流入润滑油箱内。且单个密封圈只能单向密封 ,因而装置需要改进。改进后的密封装置如图 1中心线下部。… 相似文献
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用于硬质合金真空烧结的真空炉设计温度1600℃,容积50L,功率为50kW。发热体采用石墨棒组装而成,其工作电压低(相电压<20V),工作电流大(相电流>1000A)。为了保证真空炉的工作真空度,减少真空泄漏,安装在炉体上的附件如进电极、热电偶导出装置都设计了密封结构,但该密封结构在安装和 相似文献
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CB7620型卡盘多刀半自动车床适合高效率、大批量加工生产,广泛地应用于轴承车工生产线上。由于两班甚至于三班工作制的生产任务的繁忙,机床的保养工作势必就会出现断层,而CB7620型车床的精度核心部位一刀架,每班千余次的往返进刀,加之车工段工作现场条件差,毛坯件的灰尘颗粒大、碎铁屑多,机床导轨润滑油液供应不上,刀架的导轨就会严重磨损,从而直接影响到工件加工尺寸及工艺要求,工件精度也随之降低,废品率升高,造成一些不必要的废品消耗,同时也对机械维修工增加了工作难度和负担。 相似文献
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泵送氰化钠物料的美国GOULDS公司产3171泥浆泵,密封耐腐蚀性能不良。在原有轴承室外上下各加装一个密封压盖,装入RTM-05型PTFE不锈钢双唇分离式密封,解决密封被腐蚀问题。 相似文献
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五十年代生产的 C620型普通车床三箱(床头箱、挂轮箱、进给箱).都采用“飞溅”方式进行润滑。经多年使用证明.这种润滑方式有以下缺点:润滑油储存在一个封闭的齿轮箱内.借助高速旋转的齿轮将油液溅到箱内各润滑部位,床头箱内有一个单柱柱塞器.靠Ⅰ轴偏心轮的作用从箱体底部吸油.纶滤油器后分别注入主轴的前、后轴承及Ⅰ轴摩擦离合器:但箱内油液始终处于高速搅拌的状态.油液中的杂质得不到沉淀.因而,达不到润滑的最佳效果。结果,不但加剧了转动零件(如箱内滚动轴承、摩擦离合器片、滑动齿轮及套等)的磨损.且使箱内的油温升高.直接影响机 相似文献
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缸套内孔车床的油压夹紧装置,工作对活塞杆作旋转和往复运动,工作压力为20公斤力/厘米~2,原设计采用骨架密封固(图1),密封面积小,容易磨损,也无法调节,以致造成严重漏油,经常更换密封件。长期以来,不仅浪费大量润滑油,而且机床停机时间多,修理工时多,直接影响缸套生产。经改进后,采用 V 型密封圈,并用铜丝堵调节 V 型端密封圈的松紧,效果良好(图2)。 相似文献
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普通车床溜板箱中的自动走刀机构,是保证自动走刀正常进行和起着安全保险作用的一种装置。当需要进行自动走刀切削时,支承蜗杆的托架绕托架轴做小于90°的转动,将长板托起来,使蜗杆与蜗轮相啮合,达到自动走刀的目地。不需要自动走刀时,拨动手柄,使托架轴转动,托架也随之转动,致使长板失去支承后带动蜗杆绕小轴落下,使蜗杆与蜗轮分离,自动走刀停止。另外,当自动走刀遇到阻力或切削力过大时,保险装置的螺旋爪离合器将推动托架绕转轴转动一个角度,此时长板失去支承, 相似文献