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苯乙烯抽提技术和传统制苯乙烯方法相比,流程短,能耗低,具有很大的竞争力。其中加氢反应是整套装置很关键的第一步。本文主要介绍加氢反应器的设备布置、框架平台的设置、管道走向及管道支架的设置这几个方面。 相似文献
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《化工管理》2019,(35)
该苯乙烯萃取装置具有操作平稳、产品质量好、收率高和能耗低的特点。其特征包括采用复合溶剂的萃取精馏工艺,流程简单、投资省,加热采用0.6MPaG低压蒸气,能耗低;本工艺的技术关键是通过溶剂的配置、工艺流程和操作参数的优化配置,将抽提蒸馏塔和回收塔设计在适宜的低温区工作,最大限度降低聚合,降低能耗,达到高收率和高纯度的目的;优化换热流程,贫溶剂多次换热,充分回收装置余热,降低能耗。萃取单元在负压下操作,并且优于传统的苯乙烯生产条件。在操作压力0.2~0.5MPa,操作温度25~45℃的条件下,苯乙炔的加氢反应缓和,没有明显的放热现象,它优于传统的乙苯脱氢工艺。工厂的生产用水和冬季的热量使用均来自装置热交换产生的凝液,不仅可以节省热量,还可以节约用水。 相似文献
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本文针对苯乙烯装置精馏系统中薄膜蒸发器主要运行参数,主要包括薄膜蒸发器釜液罐温度和液位、气相线温度、焦油采出量和循环量、釜液泵转速等出现异常波动,通过生产试验和化验分析数据,结合相关生产操作经验进行分析,提出了针对异常情况的解决办法,办法实施后薄膜蒸发器各参数、焦油循环量相对稳定,整个精馏系统运行更加平稳。 相似文献
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《石油化工技术经济》2004,20(3):34-34
Bayer公司和Lyondell化学公司以5 0∶5 0股份合资建在荷兰Maasvlakte地区的一套环氧丙烷/苯乙烯单体(PO/SM )装置已开始投运。该装置的PO生产能力为2 85kt/a ,SM生产能力为635kt/a。据介绍,该装置采用Lyondell专有的PO/SM技术,从而使Lyondell成为欧洲重要的苯乙烯生产厂商。该装置投资超过4.62亿美元。译自CW ,Mar.2 4 ,2 0 0 4Bayer公司和Lyondell公司合资的环氧丙烷/苯乙烯装置投运 相似文献
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刘玉娣 《石油化工技术经济》2007,23(5):61-61
中国石油天然气公司向ABB公司订购了一套AC800F控制系统,用于80kt/a苯乙烯生产装置。ABB公司将为该项目提供工程、安装、试运转及技术服务。[第一段] 相似文献
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胜利石油管理局总机械厂与孤东采油厂工程技术人员经过两年多的合力攻关,成功研制开发了SJFS60—5000/0.6型撬装水射流分散溶解装置。该装置运用射流变压原理,水流经水射器高速射出后,在喷嘴周围形成局部真空,产生负压,提供下粉的辅助动力,同时高速水流还能提供足够的能量,强制聚合物干粉与水的混合,避免了凝块和“鱼眼”现象的产生。 相似文献
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苯乙烯在受热、暴露阳光或在过氧化物存在的条件下易聚合,并释放大量能量,可能会引起爆炸,对此企业必须重视其储存问题。然而部分企业对苯乙烯储存存在管理缺失,未采取必要的安全措施以防范风险,不仅是对苯乙烯泄漏风险存在认识上的不足,还体现出未严格控制储存温度、阻聚剂含量以及一系列管理不到位的问题。所以,为避免发生事故,消除安全隐患,企业应提高安全防范意识,采取有效的安全措施。 相似文献
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采用Grubbs催化剂进行双环戊二烯开环移位聚合,重点考察了本体聚合及双环戊二烯与苯乙烯共聚的影响因素,并利用红外光谱和差示扫描量热仪对产物的结构与性能进行了表征。结果表明,对于双环戊二烯本体聚合及双环戊二烯-苯乙烯共聚合体系,随着聚合温度的升高,反应速度增加,凝胶时间变短,但最终单体转化率基本不变;随着催化剂浓度的降低,体系凝胶时间延长。双环戊二烯与苯乙烯的配比对凝胶时间及转化率影响不大,但过量苯乙烯的引入会导致产物玻璃化温度的下降。 相似文献
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《化工管理》2018,(4)
通过蒸馏水配制恒聚聚合物母液,不同含量的离子溶液稀释恒聚聚合物母液后的粘度变化,研究油田污水中的常规离子Na~+、Ca~(2+)、Mg~(2+)、S~(2-)、Fe~(2+)对恒聚聚合物溶液粘度的影响。通过恒聚聚合物溶液粘度的影响实验,对比恒聚聚合物溶液粘度保留率为60%时各离子需要达到的浓度,得出污水中常规离子对恒聚聚合物溶液粘度的影响顺序是Fe~(2+)>S~(2-)>Mg~(2+)>Ca~(2+)>Na~+,同时考虑胜利油田化学驱单元污水中的离子含量,确定影响恒聚聚合物溶液粘度的主要因素是Fe~(2+)和Na~+,要提高恒聚聚合物溶液的粘度需要考虑除去Fe~(2+)和抑制Na~+对聚合物分子的卷曲作用。 相似文献
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