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相似文献
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1.
一台美国生产的马刀750立式加工中心采用FANUC A-850-SX系统。该机床在加工过程中出现瞬间的振动,比较强烈,并有响声,但  相似文献   

2.
一台使用CINCINNATI A2100系统、全闭环控制的立式加工中心,在开机回零时,Z轴发生严重振动,且振幅越来越大,数控系统无报警产生,不得不急停。使用手轮分别以0.001mm、0.005mm、0.05mm、0.1mm的进给量,向下或向上使Z轴移动,一般Z轴运行0.4mm后,故障情况与上述相同。  相似文献   

3.
<正>1.故障现象1台采用FANUC18-M数控系统的VMC2000SHD立式加工中心,Y轴运动时显示器突然黑屏。重启机床,机床总电源的空开合不上,反复多次均无效。据此怀疑机床电路部分有短路,造成机床跳闸。粗略检查机床,发现机床X轴电源线的保护金属管撕裂,内部线路有破损现象。2.故障处理切除X轴电源线的保护管撕裂部分,确认是X轴回零开关1根24 V电源线破损,同时X轴电机编码器中有两根反馈线断裂。为确保维修后的稳定性,将断裂电源线从破损处截断,重新在插头内部接好,保护管也重新进行加固处理。完毕后开机测试,电源开关仍然合不上。据此可排除保护管内电线短路问题。检查机床相关电路(图1),发现机床电源空开断电跳闸(NFB SKIP)受K23和K43继电器控制。K23继电器用于机床操作PN设置中的软件控制断电,即M30指令完成后机床自动断电;K43  相似文献   

4.
为使数控设备满足高速度、高精度、高效率等方面的要求,我厂于20世纪90年代末与日本大隈公司进行技术合作,生产出MXBN-46VAE型立式加工中心。该机床以加工中小型零件为主,可完成从铣、镗、钻、扩、铰到复杂曲面的加工。其加工范围广泛,可多品种小批量地加工铝、钢等不同材质的工件。  相似文献   

5.
介绍XH7135加工中心一例故障现象及处理方法.  相似文献   

6.
一、故障现象 1.合上机床电源,启动数控(NC)电源按钮时,机床强电侧没有发出交流接触器的正常吸合声.此时MDL/DPL操作盘所有键钮全部失灵.机床报警指示器没有亮.只有通用数字显示器和号码显示器上出现了如下显示内容:  相似文献   

7.
介绍XK2414×80型数控龙门镗铣床的故障现象及原因,在材料受限及满足产品加工质量的条件下,为保证正常生产,将全闭环改为半闭环控制的方法。  相似文献   

8.
我厂有两台北京机床研究所1992年生产的JCS-018立式加工中心,采用日本FANUC6M系统。近两年常出现系统无法启动,CRT无画面,经检查分析,主要有以下三种情况: 故障1 机床上电后,系统有时可以启动,有时无法启动,无法启动时,CRT无画面,同时主轴变压器发出异常的振动声。打开电源柜,发现主轴伺服单元报警,报警内容为“+15V电压过低”。这时测量主轴伺服单元输入电压为缺相,再测量主轴变压器输入电压也为缺相,由此可以断定是  相似文献   

9.
我公司的 10HC3 5 0 0卧式加工中心是 1985年由美国辛辛那提米拉克龙公司引进的。考虑到该机床的机械性能良好 ,选用先进的FANUC 0i -MA数控系统进行机床电气系统改造。该机床改造后使用一年多情况良好。但近三月来频繁出现X轴超程、X轴机械坐标值异常、飞车等故障。由于X轴是齿轮齿条传动 ,所以X轴采用全闭环直线型光栅尺反馈。开机时偶尔出现(POS画面 )X轴机械坐标值不断地负向增大 ,出现 5 0 1#—X轴负向超程、40 1#—X轴位置OFF等告警 ,按DEL +CAN不能取消告警。CNC SERV0面板的LED告警灯都没亮。但是实际机床在急停状…  相似文献   

10.
通过实例,介绍OKUMA MXR-560V立式加工中心换刀及刀库故障的分析和处理方法.  相似文献   

11.
1 故障现象TH5 63 2C型加工中心采用FANUC 0 -MD数控系统。在一次紧急任务前的试车过程中 ,由于操作失误 ,当刀库正在转位时 ,按动操作面板上的复位开关 ,造成刀库紧急停止转动 ,控制系统报警 ,报警号 2 0 0 4(MAGZINESTOPPOSITIONALARM)即刀库停止时 ,位置不对。同时 ,主操作面板各个开关锁死 ,手动操作方式失灵 ,整个机床处于死机状态。2 故障分析出现故障以后 ,对整个机床进行了检查 ,初步确定控制系统正常 ,故障属于机床侧故障。从刀库旋转定位的马氏机构位置来分析 ,由于转位柱销恰好处于马氏机构死点位置 ,造成位置传…  相似文献   

12.
南京第二机床厂生产的X715型立式加工中心,华中世纪星HNC-22M系统。1.开机显示PMC断电数据丢失,机床无法运动与操作报警。经请教华中系统专家后,得知在机床使用中.出现非正常关机和断电时,系统内部往往出现临时文件,造成系统出错。可分四步解决此故障。  相似文献   

13.
例1 ZH714立式加工中心开机后Z轴无法回零,系统显示411^#报警。 查看411^#报警内容为SERVOALARM:z—th AXIS—EXCESS ERROR(Z轴移动过程中,轴位移偏差量大于设定值)。按照提示修改设定参数上限值,重新开机,故障依旧,同时系统又显示436^#报警(负载过电流)。再次执行Z轴回零操作,观察发现Z轴伺服电机有启动迹象,但最终未动作。  相似文献   

14.
HD-2016是瑞士LIECHTI公司生产的大型五坐标六轴联动、全闭环控制的加工中心,配置SIEMENS 840D系统,主要从事汽轮机多种级别叶片内背弧形面的加工。  相似文献   

15.
介绍NC800柔性加工中心数控系统的故障及处理方法。  相似文献   

16.
列举两例加工中心故障现象和维修方法,并阐述了加工中心自动换刀过程及刀臂在不同位置时的处理方法。  相似文献   

17.
设备在开机回参考点时,z轴一移动就剧烈抖动,用手轮操作,即使选择极小的倍率,无论向上或向下,只要一移动,z轴便剧烈抖动,但是系统没有任何报警。  相似文献   

18.
XH0825立式铣加工中心是南京第二机床厂生产的简易立式铣加工中心。采用南京工程学院研制的数控操作系统,主轴为变频无级调速驱动,三轴为混合式步进电机开环驱动,配有直线刀库和三工位机械手组合的换刀系统。  相似文献   

19.
1.故障现象某加工中心采用PHILIPS CNC 5000数控系统,一次加工过程中当执行某换刀指令时换刀系统不动作,CRT显示E98号报警(换刀系统在机械臂位置检测开关信号为0)和E116号报警(刀库换刀位置错误)。2.故障排除根据报警信息,判断故障发生在换刀系统和刀库两部分。正常换刀时机床机械臂位置检测开关信号应为1,换刀系统在机械臂位置检测开关信号为0,表示无检测开关信号送到CNC单元的输入接口,机床保护功能导致换刀被中断,另外刀库换刀位置不正确也会导致换刀中断。  相似文献   

20.
通过处理THK46100型昆明加工中心进给轴故障,介绍滚珠丝杠结构、装配以及电气参数调整方法。  相似文献   

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