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为了确保按照配方规定将香料准确、均匀地施加到叶丝上,避免发生工艺质量事故,在加香加料系统采用设备自检、牌号比对、流量比对、余料比对、实时补偿等防差错技术,从多方面形成一套完善的防差错系统,在即将发生或者刚刚发生混香串香、香料施加量异常、雾化效果差等故障时,通过禁止启动、立即停机、自动纠正或报警提示等措施,降低人为失误、设备故障或者控制缺陷等发生质量事故的风险,稳定卷烟产品质量,避免或减少质量缺陷造成的损失。 相似文献
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针对烟草制丝线电子皮带秤出现的夹丝问题,设计、制作皮带秤夹丝自动剔除装置,防止夹丝现象,提高皮带秤计量精度和产品质量。介绍装置工作原理和制作过程。 相似文献
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烟草制丝线用于卷制的烟丝质量稳定一致,保证原料配比均匀、香精液料施用均匀、烟丝宽度合适、水分均匀;制出的烟丝填充值高,增加韧性,节约原料;尽可能减少造碎,降低损耗。提供一种用于烟草制丝线传输带沟槽的防尘装置,以解决凹槽中掉落烟丝和杂质,以及清理麻烦的问题。 相似文献
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《设备管理与维修》2017,(5)
连续型真空回潮机箱门关闭过程中,下落的箱门与翻起辊道输送机翻转后的翻转辊道相撞;回潮机箱体内链式输送机上的周转箱向外移出时,周转箱与回潮机出口落下放平后的翻转辊道相撞,使物料输送过程中断。为解决上述问题,加装漫反射光电检测开关和行程开关,分别对翻转辊道的安全挂链及翻转角进行检测,同时通过PLC编程对翻起辊道输送机控制进行改进。应用效果表明,回潮机箱门与翻转辊道相撞的现象由8~15次/d降为0次/d;周转箱移出回潮机过程中,周转箱与回潮机出口落下放平后的翻转辊道相撞现象也得到控制,由每月2~3次降为0次。改进有效降低了设备故障率,提高了设备运行的可靠性和安全性。 相似文献
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制丝线激光分选机主要用于剔除叶片中的杂质。通过采用查找和分析激光分选机堵料的原因,对储叶预混柜采取定量出料控制,激光分选机高频振槽停止延时供料,完善激光分选机通道模式运行时前后设备运行的信号连锁;增加堵料检测光电开关,完善堵料报警等四种措施,减少激光分选机堵料次数,稳定叶片处理工序工艺质量的稳定性和均匀性。 相似文献
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从制丝线底层的设备控制入手,优化设备单元结构划分,实现设备控制单元最小化,减少设备空机运行等待,同时改善制丝流水线设备启动顺序,由从下游工序设备倒序向上游工序启动改为设备根据物料位置状态控制启停。当物料即将进入设备前该设备启动,当物料离开设备后设备延时停止,最大限度的减少设备空载运行,最终建立了以物料为节点的制丝线节能设备控制运行模式。 相似文献
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深入分析当前制丝线主流使用的双仓式喂料提升机控制方面的不足,对该类型喂料提升机的控制提出一种更稳定、更节能、更合理的柔性加工控制方案,避免断流,提高柔性加工能力,降低维修费用。 相似文献
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烟厂制丝线小停机次数过多,设备异常情况频发,通过对制丝设备状态进行综合分析、分类开发、程序设计和设备异常自动判异功能开发,解决制约制丝线设备生产连续性问题,为设备状态检测提供新的解决方案。 相似文献