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传动滚筒是带式输送机重要的驱动部件之一,受承载高、易受磨损和振动等因素的影响,故障率较高。有限元分析结果表明,滚筒轴和筒壳的最大变形均分布在中间部位,而最大等效应力则出现在轴与胀套连接处。基于有限元分析结果,对传动滚筒滚筒轴、辐板结构、缓解应力集中等进行结构改进,提高其强度和稳定性,降低故障率并延长使用寿命,也为传动滚筒的设计和制造提供参考。 相似文献
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李霄 《石油工业技术监督》2009,25(5):47-49
由成型及焊接过程造成的残余应力对焊管的质量及服役可靠性有重要影响,降低焊管的承压能力,易造成焊管的耐腐蚀能力降低,使焊管产生疲劳破坏,所以降低残余应力水平、改善焊管的残余应力分布是非常有意义的。对焊管残余应力的研究方法、研究成果进行了综述。 相似文献
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通过多次尝试,改进滚筒筒皮的焊接工艺,大大降低筒皮焊接后低温静置及高负荷使用后产生裂纹的几率,提高滚筒使用寿命,降低滚筒制造及使用成本。 相似文献
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铝合金相较于传统钢材由于具有密度小,强度高,易回收,耐腐蚀,加工性能好等优势,因此是一种理想的海洋平台生活模块用材,而搅拌摩擦焊接技术具有晶粒细小,无尘烟、无气孔、无飞溅、节能、无需焊丝、焊接时不需使用保护气体、焊接后残余应力和变形小,效率高等优点且其焊接接头相较于传统焊接技术机械性能和耐腐蚀性能更好,能更好的满足海上恶劣环境的要求,因此可以进一步促进铝合金在海上平台的应用.本文简要介绍了搅拌摩擦焊接技术的原理和优缺点,并着重分析搅拌摩擦焊接接头焊缝的机械和耐腐蚀性能. 相似文献
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牛颐宁 《石油化工技术经济》2011,(4)
通过对环氧乙烷反应器C-11环焊缝开裂现象的分析,确认低合金高强度淬火钢高残余应力焊缝在高温锅炉水中的应力腐蚀是造成反应器环焊缝开裂的主要原因。采用打磨消除裂纹后,用低匹配手工氩弧焊打底、等强度焊条手工电弧焊填充和盖面,焊前150℃预热和焊后350℃消氢等焊接工艺,对焊缝进行了修复。在工艺控制方面采取更换药剂以降低钠离子和溶解氧质量浓度以减少引起应力腐蚀的锅炉水溶质。 相似文献
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高地应力环境下水工隧洞光面爆破是未来水工隧洞掘进的重要趋向,对其展开研究具有重要意义和价值。此次研究利用数值模拟的方式,探讨了高地应力对输水隧洞光面爆破振动传播的影响,并获得相关变化规律。结果显示,较高的地应力爆破开挖过程中的保留围岩岩体将受到更大的振动破坏,需要采取更有效的工程措施,降低爆破振动的负面影响。结论对相关理论研究和工程建设具有一定的支持和借鉴作用。 相似文献
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相对于残余应力对钢管疲劳、断裂和应力腐蚀等能力的影响研究,业界关于残余应力对钢管承压能力的影响研究仍定论不清。通过对残余应力对焊管屈服强度和应力-应变曲线的影响分析,研究了焊管残余应力对钢管承压能力的影响。残余应力是内部平衡的力,随着载荷压力的不断增加,高应力区则先达到屈服区而进入塑性状态。随后新增加的载荷压力由未达到屈服点的弹性区承担,钢管的塑性区不断扩大,直到全截面压力达到屈服点。钢管的承载力与没有残余应力时的承载能力基本相同。 相似文献
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白金亮 《石油工业技术监督》2012,28(1):16-17
通过对天然气汇管截面应力场的探讨,分析了汇管表面裂纹产生的原因并提出了相应预防措施。得出长庆油田第一采气厂出现表面裂纹的7台管汇是由于焊接和热处理工艺不当使残余应力过大所致。 相似文献
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五、加固焊接变形法修复主梁变形实例如前所述,火焰矫正是在主梁的下部分段加热,从而产生压缩的塑性变形使主梁恢复上拱。由于矫正,主梁内增加了残余内应力,这些应力在起重机使用过程中将逐渐趋于均匀化或消失,这就有可能导致主梁再次下挠。特别是经常满负荷或超载使用时,必将引起主梁下挠的再次出现。因此,修后的主梁上拱度不可能稳定。为保证长期稳定地使用,主梁在火焰矫正后加固是必要的。选择加固的方案时,应考虑加固体的重量尽量轻,既能稳定主梁上拱,又要便于施工。根据这个原则,我们在主梁的下盖板处焊上一对槽钢,并覆盖一块下盖板(图11)。这种加固形式,提高了梁的断面惯性矩,稳定了主梁上拱,施工方便,重量轻,外形美观。根据《焊接时金属变形的计算》一书的介绍,构件在焊接时的不均匀加热,产生了局部 相似文献