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风力送丝系统直接影响着卷烟质量和生产成本.文章针对某卷烟厂风送系统配置运行存在的烟丝碎丝率问题进行研究,构建了烟丝碎丝率与风送速度的约束优化模型,通过MATLAB软件编程求解,所得优化计算解与实测数据吻合,表明了所构建模型的有效性和准确性;通过改进风速测量和风送管路的风速控制,优化了风送进程.文章的研究成果为行业生产提供了有益的参考借鉴. 相似文献
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在膨胀烟丝生产中,烟丝整丝率 及填充值是重要的产品可用性指标, 它们对膨胀烟丝的掺兑使用有重大影 响。然而复杂的是,在实际生产中甚至 在测量过程中,影响这两个指标的因 素量多面广,从而给工艺分析、改进 造成了相当的难度。为厘清膨胀烟丝生 产中烟丝整丝率及填充值的质量形成过 程,我们通过系统的试验对上述问题进 行了初步的研究,重点考察了生产过程 中较为重要的11个工艺因素,找到了 稳定、提高质量的试验依据,同时也增 加了生产加工的灵活性。 相似文献
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通过在线试验,重点分析比较不同风送速度和距离对烟丝物理指标的影响程度。结果表明:在试验范围内,随着风送速度和距离的增加,风送后烟丝含水率、整丝率、填充值和弹性指标下降程度整体呈递增趋势。在满足生产的条件下,适当降低风送速度和距离,可减少烟丝物理指标改变程度。 相似文献
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滚筒管板式烘丝机在生产过程中,遇到料头料尾时由于流量小的原因,导致出口叶丝的含水率较小,从而造成烟丝的浪费和整批次的合格率偏低的情况。改进后的滚筒管板式烘丝机增采用低温进料、压低排潮和快速出料的控制模式。应用效果表明,滚筒管板式烘丝机改进控制模式后,以4,000kg生产批次为例,干头料量由原来21kg减少到约9.5kg,干尾料量由原来6kg减少到约4kg,出口烟丝的工艺指标合格率显著提高,提高了产品的工艺质量。 相似文献
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为解决混丝加香工序的掺配总秤烟丝流量不稳定,造成加香机加料瞬时精度偏差较大问题。对混丝加香工序流量控制单元进行改进,将现有的加香机前的计量型电子皮带秤更换为控制型电子皮带秤,并新增喂料机、计量管及部分辅联设备,对原有附联设备进行改造构成恒流量控制系统。改进后,有效解决了掺配总秤烟丝流量标准偏差较大的问题,提高加香精度。 相似文献
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滚筒式叶丝回潮机入口密封结构采用的是不锈钢带锁紧毛毡。毛毡在高温、高湿的环境下存在易变形、磨损易脱落等弊端,造成漏料、热能损耗、湿团和堵料。采用高弹性、耐高温的硅氟橡胶材料做密封材料,通过加宽、加固不锈钢锁紧钢带,在其端面增设固定爪和采用复合技术等多项措施对原有的密封结构进行有效改进,彻底解决了进料端的漏料问题、热能损耗、烟丝内混有湿团及后续设备堵塞停机现象,使得出口水分的稳定性较改进前有了显著提升,保证了生产的连续、均匀、稳定和受控。 相似文献
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为解决混丝加香工序的掺配总秤烟丝流量不稳定,造成加香机加料瞬时精度偏差较大问题。对混丝加香工序流量控制单元进行改进,将现有的加香机前的计量型电子皮带秤更换为控制型电子皮带秤,并新增喂料机、计量管及部分辅联设备,对原有附联设备进行改造构成恒流量控制系统。改进后,有效解决了掺配总秤烟丝流量标准偏差较大的问题,提高加香精度。 相似文献
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烟丝掺配加香工序是烟草制丝生产线中的关键工序,加香滚筒前的喂料机承担着暂存烟丝和稳定流量的功能。本文通过对加香前喂料机进出料延时时间、水平底带反转步进时间和光电控制程序的改进,一方面解决了生产过程中喂料机内暂存物料量不稳定的情况,保证了提升物料的均匀性;另一方面解决了生产过程中由于喂料机内进料量和出料量不一致而造成的堵料和物料跟不上的问题,保证了生产的连续性。 相似文献
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烟丝干燥过程中容易出现干头干尾现象,即由于生产开始和结束时,滚筒内物料较少,但滚筒温度较高而形成的烟丝处于加工处理过度,具体表现为干燥后烟丝含水率明显偏低或烟丝烘过头。1、干头干尾对卷烟产品物理质量的影响:a、烟丝含水率偏低导致烟丝在该道工序和后续工序加工过程中造碎较大,烟丝中碎末率增加;烟丝消耗增加,生产成本增加;b、烟丝中碎末率增加导致烟丝在烟支中填充性降低,导致烟支产品吸阻增加,空头烟去数量增加。2、干头干尾对卷烟产品内在质量的影响:由于干头干尾烟丝在烟丝干燥过程当中是处于一种加工处理过度状态,那么这些烟丝的本身固有香气损失较大,甚至带来一些负面的杂气(枯焦杂气),所以干头干尾的烟丝在一批次烟丝中占有比重较大时就会使得卷烟产品和内在质量下降,感官评吸下降。针对这个问题,经过大胆的探索,多个方案多次试验决定采取对"烘丝机热空气进行物理降温及烟丝加湿"进行改造。 相似文献
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卷烟制造企业利用风力送丝供给卷烟机烟丝过程中,原设计的落料器滤网经常堵塞,清理劳动强度大;通过滤网形状改进,由原来的平面结构改为A型曲面结构后,改善设备性能,无需清理滤网,提高设备的稳定性和有效作业率。 相似文献
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在烟草制丝生产线中,加香后的梗丝经过贮柜贮存一定时间后,一般都会出现结团现象,贮柜出口的耙料辊能松散一些较大的梗丝团,但是小体积梗丝团还是无法得到有效松散,这些小梗丝团会使物料在后续的设备中分布不连续、不均匀,不利于流量的控制,甚至会造成堵料。文章针对小体积梗丝团不能有效松散的问题,设计了一种安装在振动输送机上的松散装置,该松散装置主要由筛网、耙钉板、挡网和连接机构等组成。实际应用效果表明,该松散装置与振动输送机配合使用,可以对小体积梗丝团进行有效的松散,消除了贮柜出口未能有效松散的小梗丝团对后续加工工艺造成的影响。 相似文献
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卷烟企业技术改造管理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
卷烟企业技术改造的目的归根结底是为了改进和提高企业生产力。卷烟企业的工艺复杂,包括打叶复烤、切丝、切梗、烘丝、储丝、卷制、接咀、包装等一整套流水作业,自动化程度很高,近年来烟草科技在不断发展,新工艺和新设备层出不穷,卷烟企业的技术改造必须紧跟国内外最新技术,以保持技术改造的时效性。因此,对卷烟厂技术改造管理进行研究具有重要的现实意义。 相似文献