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中石化某公司炼油改扩建项目2.6Mt/a连续重整装置开车一次成功,该装置脱烯烃部分采用中石化(大连)石油化工研究院FHDO技术,有效脱除重整生成油中的烯烃。本文结合装置开工期间,对脱烯烃反应器的主要操作调整,对开工过程中遇到的问题进行分析。装置运行以来,脱氯后重整生成油溴指数在3000~4000mgBr·(100g)-1时,脱烯烃反应在反应温度130℃~190℃,反应压力1.4~1.8 MPa,氢油比(体积)3~6,反应空速9.17h-1的操作条件下,脱烯烃后重整生成油溴指数控制在500mgBr·(100g)-1以下,产品溴指数显著降低,能够满足下游芳烃装置对溴指数的技术要求,重整生成油芳烃损失≤0.2 w%。 相似文献
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某石化的双螺杆挤压机长期在“卡边”的低负荷下生产低融指产品,造成螺杆和筒体的异常磨损和碰磨,导致螺杆芯轴的疲劳断裂。重新找筒体水平度后,采取适当提高生产负荷和筒体运行温度、最末两段筒体与螺套采用堆焊硬质合金等措施后,螺杆与筒体的磨损量明显减少。 相似文献
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连续重整工艺也叫做催化剂连续再生的重整生产工艺技术,在工艺技术实施的时候,主要是采用反应器以及再生器,促使催化剂可以产生连续反应,以此实现良好的工艺生产效果。文章对连续重整工艺技术以及技术发展的相关内容展开分析和阐述。 相似文献
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脱硫反应器的制造过程比较繁琐,要求严格控制封头和筒体的堆焊、12Cr2Mo1R的焊接等制造难点。论述脱硫反应器的一些组件的制造工艺,并介绍设备的制造难点及解决方式。 相似文献
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回转窑筒体对接方案探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
筒体是回转窑的基体。由于工艺条件和热工制度的影响,随着设备自身的疲劳老化,回转窑更换筒体已成为设备大修及改造工程中的主要内容。筒体对接是更换筒体的关键性工作,制定出科学、合理的对接方案,是本文探讨的核心。回转窑筒体的安装与大修有所区别,安装是新筒体之间的对接,而大修同时还包括新筒体与新筒体、新筒体与旧筒体及旧筒体与旧筒体之间的对接,目前对后两种筒体的对接还没有成熟的工艺,本文将结合我厂的多次大修理实践,介绍其具体做法。 相似文献
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我厂棒磨机端盖衬板与筒体衬板结合部位采用橡胶填充条进行填充,在实际使用中存在,寿命短、易脱落、影响系统安全运行等问题.我们对其改造后,成功消除了这些影响,效果比较明显.本文对其进行了分析、介绍. 相似文献
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矿山主井提升计量斗积料清除装置属于矿山井下提升机维修设备技术领域,用于对矿山主井提升机计量斗中积料进行清除。其技术方案是:储气罐为水平放置的圆筒体,储气罐的筒体下部焊接支架,储气罐的筒体一侧通过高压软管、进气管与井下输气管道连接,储气罐的筒体另一侧连接出气管,出气管前端与多个平行的喷气管连接,多个喷气管的前端伸入计量斗侧壁,喷气管外周与计量斗侧壁焊接连接,高压软管与进气管的连接处安装进气口球阀,多个喷气管的后部分别安装喷气口球阀。本实用新型结构简单、使用方便,在计量斗卸矿时能够快速清除计量斗底部的积料,确保计量斗卸料的连续性,提高主井提升机的运行效率。 相似文献
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《化工管理》2019,(24)
本实用新型是一种薄膜蒸发器,包括筒体,及设置在筒体上方用于密封筒体的封盖,及连接在筒体下方用于集料与放料的锥封筒,所述筒体的外侧连接有夹套,筒体的侧上方设置有排气口与进料口,所述筒体内部活动连接有搅拌轴,且搅拌轴的中央连接有分散器与刮板,所述分散器位于刮板的上方,且进料口位于分散器的中央,所述封盖的上方连接有机架,机架的上方连接有用于带动搅拌轴进行旋转活动的电机,所述夹套的外表面分别设置有蒸汽进口、蒸汽出口与排水口;该薄膜蒸发器能够有效的将料液中多余的水分进行蒸发,使得稀溶液性的料液得到充分的浓缩,有效的提高了料液蒸发强度与蒸发效率,增加了料液的浓缩的质量。 相似文献
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郭建华 《石油化工技术经济》2009,25(6):34-38
加氢裂化装置的加氢裂化反应器为高温、高压、临氢系统的关键设备,结构先进,制造要求严格。在长期的运行过程中,由于设备本体应力的变化和工艺介质的影响,加氢裂化反应器堆焊层产生了剥离和开裂等缺陷,威胁加氢裂化系统安全稳定运行。文章详细分析了形成这些缺陷的原因,并对维护加氢裂化反应器及其系统安全稳定运行提出了建议。 相似文献