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针对碎煤加压气化炉运行过程中发现的内壁严重腐蚀问题,从原料煤质、设备材质、工艺管理角度进行技术分析,挖掘碎煤加压气化炉内壁腐蚀的本质原因,并积极采用有效措施。气化炉内壁腐蚀主要是采用比较年轻的褐煤为原料,其煤质中的硫、氟及氯等元素含量偏高,在一定的温度、压力及氧气介质存在的工艺条件下,满足了发生了卤化腐蚀和硫酸盐腐蚀的环境,同时由于在气化炉材质选用的是20G及15CrMoR一般耐温材料,造成了气化炉夹套内壁在高温生产运行中急剧腐蚀,结合公司生产实际情况,科学有效地采用了对一台气化炉采用镍基焊丝进行内表面完整堆焊,再通过加压气化生产运行连续性试验,进一步确认和验证腐蚀的原因,针对性采取措施排除安全隐患,全面扩展到所有的气化炉检修维护,保证碎煤气化炉系统采用褐煤气化的长周期安全稳定运行。 相似文献
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以煤气化装置为例,一直存在合成气洗涤塔塔盘结垢、压差升高等一系列问题,导致洗涤塔合成气带水、塔盘压差大幅度波动,气化炉被迫降负荷等操作。合成气洗涤塔塔盘压差易上升、波动是制约气化炉长周期、高负荷运行的关键瓶颈问题。通过洗涤塔内部结构不断优化,影响气化炉长周期运行的问题被陆续破解,气化炉因洗涤塔压差高被迫降负荷操作越来越少,气化炉运行周期明显加长。 相似文献
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文章根据对德士古气化炉的监造经验,介绍了气化炉的结构特点与制造过程控制要点,气化炉的制造难点及采取的相应的控制措施和检验方法,气化炉制造过程中容易忽略的问题及应对措施。 相似文献
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随着新时代工业化步伐的加快,各企业都进入了生产转型的新阶段,煤化工企业在现代化趋势下陆续引进了全新的生产设备和技术,构建了全新的生产体系。德士古气化炉作为煤化工企业内的重要设备,带水问题将增大设备运行风险,不利于企业的正常生产。文章以煤化工企业的德士古气化炉为研究对象,分析了其出现带水现象的原因,提出了对应的策略。 相似文献
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针对两段式干煤粉加压气化技术,采用水/汽组合式减温水对高温合成气进行喷水冷却固灰技术,相比常规干煤粉加压气化技术相比具有设备体积小、氧耗低、冷煤气效率高、不需要激冷气循环等特点,节省了设备初投资和运行费用。但在实际应用中减温水的控制至关重要,控制不好能造成气化炉渣口堵塞,后续合成气带灰等。二段喷水减温装置是气化炉核心技术之一,本文对减温水喷嘴的设计要求、和实际应用做出阐述。 相似文献
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以宁夏煤业400万吨/年煤炭间接液化示范项目为例,气化炉的重点监控参数中热损的变化对气化炉运行影响变化尤为突出。热损主要体现在水冷壁系统,该系统是防止因形成的致密熔渣层所产生的热应力冲击气化炉内壁而起到保护作用,气化炉的水冷壁系统挂渣是否形成渣层及渣层的厚度均决定热损的大小,热损越高、水冷壁挂渣越少,越容易烧损设备。 相似文献