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面对国内外化肥市场低成本、低价格竞争的日益加剧,中国的中小氮肥企业如何走出困境,求得生存空间?采用新技术对现有装置进行技术改造,无疑是企业生存的必然选择。格持续攀升或不稳定的情况下,对大多数企业而言,技术改造的重点首先是对原料路线的调整,其次才应是对后续系统的改造。而造气工艺的选择、技术的先进与否,将直接左右企业的生存,影响中国合成氨少数厂以重油、天然气为原料外,90%以上的厂家是以焦炭或无烟煤为原料,使用固定床间歇式气化技术生产半水煤气作为生产合成氨(或甲醇)的原料气。固定床间歇式气化技术存在… 相似文献
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焦炭是钢铁产业的基础原料。但炼焦易产生高污染,比如炼焦过程中产生的粉尘、废气、废水等会对环境和人体造成严重污染。有的危害相当严重,如不加以治理,则会形成严重的环境问题。在人们对环境保护要求越来越高的今天,在国家实施污染物减排的形势下,有效解决焦化酚氰废水污染问题,达到焦化废水“零”排放目标,是钢铁企业面临的现实问题。 相似文献
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突破难题“双甲工艺”诞生合成氨产业是现代工业的产物。然而,自实现工业化以来的一百余年时间里,其生产工艺三大过程中以煤为原料的原料气净化精制一直没有根本性的技术进步,国内外均沿用以清除为唯一目的的铜氨液洗涤法、深度低变甲烷化法或液氮洗涤法等。而这些方法都存在重大缺陷和局限性:铜液洗涤法物耗大、污染重、精制度低、操作不稳定;深度低变甲烷化法蒸汽、原料气消耗大;液氮洗涤法需要庞大的空分冷冻装置,投资大。特别是环境保护日益成为世界各国共同的课题,而作为发展中国家的我国,80%的合成氨装置采用铜氨液洗涤法,这些缺陷和… 相似文献
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尤向阳 《中国石油和化工经济分析》2005,(14):20-21
在上世纪70年代末期,我国第一套国产化30万吨/年大型合成氨装置在上海吴泾化工有限公司诞生。当时这套装置,原设计原料和燃料为天然气,后因缺气改以石脑油为原料。到了上世纪90年代,由于国家油价放开,使吴泾这套装置经营难以为继,被迫停车。90年代中末期,国家实施西部大开发战略,西气东输计划的逐步实施为吴泾利用天然气生产合成氨再次提供机会, 相似文献
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2004年12月28日,我国第一套国产化的30万吨合成氨装置、4万立方米大型空分装置正式投运庆典大会在山东省德州市胜利召开。据介绍,这套由寰球公司设计的山东华鲁恒升化工股份有限公司年产30万吨合成氨氮肥装置,以煤为原料,设备国产化率高达94.5%,建设总投资不到14亿元,而要进口同类设备大约需要40亿元。以煤为原料生产合成氨的大型装置比以天然气为原料和以油为原料生产合成氨,在工艺技术和设备制造上都要难得多,而进口装置多以天然气为原料。随着我国工业化进程不断加快,自上世纪70年代初以来,我国已陆续进口34套大型合成氨装置,3万立米以上… 相似文献
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白尔铮 《石油化工技术经济》2008,24(1):25
双酚A(Bisphenol A,简称BPA),是一种重要有机原料。工业BPA生产采用苯酚和丙酮在酸性催化剂存在下的缩合反应。按照所用不同催化剂,可分为硫酸法、氯化氢(盐酸)法和离子交换树脂法3种。其中硫酸法以75%~80%硫酸为催化剂,甲苯或氯苯为有机溶剂,疏基乙酸为助催化剂,在反应温度35~40℃下,BPA的收率为82%~86%。该法选择性差,生成杂质多达40余种,且分离困难,因而BPA质量较差,加上形成的废酸和含酸废水对环境造成较大污染,所以发达国家在20世纪60年代起已逐步淘汰该工艺。 相似文献
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中国合成氨工业原料气及其它工业原料气脱硫技术与脱硫催化剂的研究、开发与工业化应用取得突破。由北京大学魏雄辉博士发明的DDS生化湿法脱硫技术及DDS催化剂系列产品,已在鲁西东阿、山西丰喜、合肥四方等国内几十家大中型企业的合成氨装置上实现工业化应用。工业应用结果显示:气体中硫含量可降至1mg/m3以下;脱硫效率可达99%以上、有机硫脱除率可达到90%以上;溶液循环量只有应用传统湿法脱硫技术的50%~70%;其投资与综合运行费用是传统湿法脱硫方法的50%~60%。目前,中国合成氨和其它工业原料气脱硫行业每年… 相似文献
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2016年以来,江苏索普化工股份有限公司60万吨/年醋酸造气工艺技术改造项目随着装置负荷的提升,甲醇汽提工段产生了大量高氨氮、高氯离子的含氨废水。近年煤化工行业废水排放要求不断提高,氨氮作为水体的主要污染源受到严格管控。针对水煤浆气化装置高负荷下汽提工段含氨废水中氨氮含量偏高的问题,同时为降低水煤浆气化装置系统内氨氮总量,采用了上海化工研究院的精馏脱氨法提取汽提工段含氨废水中的氨氮,虽然达到了汽提工段含氨废水氨氮含量≤250 mg/L和气化装置外排废水氨氮含量≤380 mg/L的效果,解决了汽提工段含氨废水中氨氮含量过高和气化外排灰水中氨氮含量偏高的问题,但也引发了一些新问题。 相似文献
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2019年12月4日,由兰石集团与中科院工程热物理研究所共同开发的国内首台千吨级循环流化床煤气化装置在金昌项目现场举行交付仪式,这是我国首次将清洁高效的循环流化床煤气化技术应用于合成氨行业,为合成氨装置提供原料气。兰石集团总工程师陈建玉,中科院工程热物理研究所副所长吕清刚,兰石集团科技质量部、金昌兰石公司负责人等出席交付仪式。 相似文献