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胀压自紧式堵头 ,结构由螺母、压板、密封件、螺杆组成 (图 1) ,制作堵头所用金属选1Cr18Ni9Ti ,密封件材料为聚四氟乙烯 ,密封件外径应比所封铜管内径小 0 2~ 0 4mm ,壁厚应均匀。将胀压式堵头插入管内 ,拧紧螺母 2 ,使密封件变形胀紧管壁。调整螺母 2可调整密封件的变形量。可一次拧紧螺母 2 ,锁紧螺母 1,使堵头可以承受足够大的管内蒸汽压力。对于漏点在管子中间位置 ,可截去一段 ,分别封堵。将此堵头用于从瑞典Flakt公司引进FCLC型气垫干燥机的管型热交换器 ,效果很好。能耐受管内 180℃蒸汽温度及1 3MPa的压力 ,操作简捷 ,处理… 相似文献
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几种重力轴平衡应用形式和利弊.以结构复杂且多应用在大型数控机床的闭式液压补偿平衡系统为例,论述重力轴滑板液压补偿平衡系统中,液压平衡油缸压力计算、校对及蓄能器容量计算过程,电机负载电流和液压压力综合调试过程和注意事项. 相似文献
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1.故障现象
泵机型号HBT80BR,摆动液压系统采用定量齿轮泵与卸荷溢流阀的组合型式,卸荷溢流阀的调定压力为17MPa,摆缸为单作用柱塞缸,采用S管阀型分配阀;摆动系统管路通径25mm,球阀通径20mm,蓄能器为囊式蓄能器.
泵机冷机启动后进行泵送作业,约30min后,A摆动缸开始出现异常,摆动系统压力由卸荷溢流阀调定的17MPa下降到13MPa,在摆缸摆动接近到位的瞬间,摆缸动作明显减缓、无力,摆动系统压力表指针迅速下降到2MPa,直至摆动到位,摆动系统压力表指针迅速回升,随即开始给蓄能器充液,摆动系统压力恢复正常. 相似文献
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《设备管理与维修》2004,(9):50-51
JB/T 74 5 2 - 941 主题内容与适用范围本标准规定了数控机床集中润滑系统连续与间歇供油装置的技术条件、检验方法、检验规则、标志、包装、贮存。本标准适用于数控机床、精密机床 ,以黏度为 2 2~ 10 0mm2 /s精制矿物油为工作介质的润滑系统连续及间歇供油装置 ,也适用于一般机床及机械设备的润滑供油装置。2 引用标准GB 191 包装储运图示标志GB 5 2 2 6 机床电器设备 通用技术条件GB 5 865 润滑系统及元件基本参数GB 763 2 机应用润滑剂的选用ZBJ5 0 0 11 机床涂漆技术条件3 技术条件3 1 基本要求3 1 1 供油装置及元… 相似文献
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中小型设备采用丝杠螺母结构升降负载时,因螺母严重磨损捋扣,造成负载掉砸酿成设备和人身事故的不乏见闻。欲增加平衡机构防止负载掉砸,往往受设备结构限制无法实施。现介绍一种实用的防掉砸保护装置,使用效果好,适用性强,改进费用低。 图1是通常所采用的螺母回转、丝杠随同负载升降的传动结构。为防止螺母捋扣后掉砸,增设了保险螺母2,并装有两止 相似文献
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分析中型型钢开坯机压下系统中丝杆、螺母强度的设计计算,提出从改善润滑方式的角度来提高压下装置的使用寿命。 相似文献
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摩擦压力机主螺旋杆的原结构如图1左半部所示,其中定位螺母6由于频繁冲击,螺纹容易损坏,修理过程复杂,时间长,严重影响生产。 今将原主螺旋杆1定位端的螺纹车掉,加工一宽20mm深20mm的槽,用一对环形卡环10进行轴向定位。将原定位螺母6的内径加工至与环形卡环10外径成间隙配合(间隙1mm),使其 相似文献
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1.问题氮压机为往复式压缩机,设备型号2D3.5-2.4/3.5-134,流量550m3/h,入口压力0.45MPa,出口压力13MPa,配套电机功率110kW,转速585r/min,属于间断性运行设备,保证高压氮气储罐压力稳定。在运行过程中,附属设备四段水冷器,经常性发生泄漏,影响装置正常运行。 相似文献
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某化工厂碳素装置投产不久,锻烧窑烟道上高温蝶阀因突然断水造成阀芯阀片破坏,致使整套装置停车。该蝶阀公称直径2m,由阀体、阀芯、支承系统、水冷却系统及摇臂组成,用于控制烟道气量、调节窖内温度。窖内温度为800~1200℃。结构为整体式水冷却阀芯、两截式主轴,主轴内部走冷却水管。阀体外径 相似文献
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对化工厂生产中发现的大型机组备泵不备用问题进行深入分析,并通过现场机组试验进行验证,提出可行性技术改造方案,分析所提方案中气囊排油及充油期间氮气压力-体积变化曲线,最终套用波义耳定律推导公式,计算所增加蓄能器相关参数。 相似文献
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针对现场2号推杆解体检修时滚珠丝杆副垫珠损伤过半且部分被挤成哑铃形的情况,分析丝杆副结构及运行原理,结合金相分析找出缺陷出现的根本原因是滚珠螺母内部滚道磨损。 相似文献