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某化工装置过滤器(F3305)的上下筒体法兰外表面出现裂纹,运用渗透检测、化学成分、金相、扫描电镜及能谱分析等手段,进行法兰失效分析。结果表明:这些裂纹在制造过程中应是埋藏裂纹,锻坯经过机加工后,埋藏裂纹有的变成了表面裂纹,在使用过程中受到法兰内应力与外加载荷时,裂纹沿着晶界扩展。 相似文献
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通过多次尝试,改进滚筒筒皮的焊接工艺,大大降低筒皮焊接后低温静置及高负荷使用后产生裂纹的几率,提高滚筒使用寿命,降低滚筒制造及使用成本。 相似文献
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为了分析滚动接触疲劳的机理,开发了一种声发射源定位法。使用这种方法发现表层下面疲劳裂纹的位置与实际声发射源的位置是一致的。当疲劳试验在5.75GPa的最大应力和0.19润滑油膜参数的条件下进行时,裂纹的扩展平行于表面,在钢球的滚动方向有一个最大长度约200μm的裂纹,并且分布在表层以下50~200μm之间。虽然润滑油膜系数很小,但在表面找不到任何裂纹。 相似文献
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1.腐蚀现象某化工厂酸化釜,开始加入纯水、物料,由于物料在135℃时才能被水溶解,釜内的物料要加热到135℃以上运转一段时间后再加入盐酸反应。使用一段时间后发现瓷层失色、失光、发毛,釜盖瓷层、玻璃视镜腐蚀强烈,釜盖瓷层有被腐蚀的竖 相似文献
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我厂修理摩擦片历来都用铆接法。这种方法做起来比较复杂,摩擦片的使用寿命低,更换一次只能使用3~4个月。从摩擦片的失效形式上看,磨损并不是主要矛盾,其主要原因是摩擦片在铆接时由于铆钉头翻边大小不一,加上用力不匀,使摩擦片在铆钉孔处被胀开细小的裂纹,由于使用过程中动作频繁,裂纹逐渐增大以致破碎。85年,我们对 DF160/2000吨压力机的摩擦片采用粘接工艺进行了试验,粘接剂选用黑龙江省石化所 相似文献
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分析了在役钢构件的常见缺陷形式:腐蚀槽裂纹和孔边裂纹。应用断裂力学理论研究了带缺陷钢构件的疲劳裂纹扩展寿命,对充分发挥在役钢结构的使用潜力具有参考价值。 相似文献
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对158.8mm钻铤裂纹事故进行了调查研究。对裂纹形貌用扫描电镜和金相显微镜进行了全面观察分析,认为钻铤裂纹属于早期疲劳破坏。对钻铤裂纹部位的结构形状和材质进一步试验分析结果,认为裂纹正好处在内螺纹最后消失部位,该部位存在严重的应力集中。钻铤在使用过程中,从内表面应力集中严重部位首先萌生裂纹,最后扩展形成了穿透的裂纹。 相似文献
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某厂的再沸器不锈钢波纹管膨胀节在使用近3年时出现穿透性裂纹。采用宏观检查、化学成分分析、光谱检测、金相检测等方法对该裂纹原因进行分析,结论是该裂纹是典型的氯化物应力腐蚀开裂,并给出改进措施。 相似文献
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本文结合工程实例论述了深基坑支撑梁拆除前后需要考虑的问题,依据后浇带、支撑的设计位置,通过合理设置施工缝,结合基坑监测报告,在满足设计拆除支撑条件的前提下,精心安排拆除支撑的施工工艺流程,使拆除支撑及其后道工序能流水施工,确保基坑围护变形可控,缩短地下二层结构施工时间,提高经济效益。 相似文献
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压力容器在制造和使用过程中出现裂纹的成因包括内外压力差、拉应力、应力腐蚀、焊接维修以及错边等因素。分析容易出现裂纹的部位和检验方法,探讨相关预防措施。 相似文献
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在我厂动力车间整个锅炉除尘器系统中,清理下来的灰水混合物原是经瓷管流入沉淀池的。瓷管能较好地抵抗耐灰水的酸性腐蚀和灰粒的磨损,但是由于热胀冷缩,瓷管及其接头经常产生裂纹,因而漏水十分严重。将瓷管改为法兰连接的铸铁槽后,解决了漏水问题,但铸铁槽使用一年后即受到严重腐蚀和磨损,如不及时处理,铸铁槽将全部报废,损失要达5~6万元之巨,因而是一个亟待解决的问题。动力车间1~#、3~#锅炉,由于地位所限,除 相似文献
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大庆油田某化工厂轻烃球罐,在安装建造8年后开罐检查,发现内表面产生大量裂纹,裂纹主要沿焊缝分布。在这之后每年都开罐检查,核定裂纹的扩展情况。发现裂纹在不断伸展。裂纹的扩展可导致球罐的突然爆裂,国外这种情况多有发生。据英国调查资料表明,由于裂纹而引起的压力容器破坏事故,约占发生事故的89.3%。因而,加强对压力容器的监测是十分重要的。为了保证球罐的安全生产,我们对裂纹进行了分析,采用补焊的方法修复球罐裂纹,并对其修复的可靠性进行了探讨。 相似文献
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