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煤直接液化能够有效提高煤的利用效率,通过对煤直接液化的概念以及煤直接液化的意义进行分析,分别从煤液化车间的进料泵、液控阀、常压塔以及减压塔等煤直接液化装置中,易磨损的部位发生磨损的原因及对策展开了深入研究,以期为提高煤直接液化效率提供良好的设备保障。 相似文献
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针对煤直接液化减压加热炉运行周期短、烧焦困难的状况,详细分析了煤液化减压加热炉结焦的影响因素及机理。通过优化操作和对工艺流程的改造后,在延缓结焦方面取得明显的成效。加热炉的结焦周期由最初不到2个月延长至9个月,不仅延长了整个装置的运行周期,还保证了装置能在高负荷运行进而增加装置的经济效益。同时降低了清焦难度从而缩短清焦时间,在降低维修和生产费用方面取得了较高收益,并为煤直接液化项目减压加热炉以后的设计和选型等方面提供了参考。 相似文献
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神华集团百万吨级煤直接液化关键技术及示范项目,2011年7月4日在北京顺利通过了由中国煤炭工业协会组织的专家鉴定,为积极有序地推进煤直接液化技术产业化打下了坚实基础。 相似文献
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煤直接加氢液化技术的开发过程需要和加氢液化反应机理和循环溶剂等方面的发展相互进行协调,进而产生对煤炭直接加氢液化技术开发的有效探讨和研究价值。通过对各方面综合研究可以得到对原料煤以及溶剂等方面对加氢液化技术开发的有价值的研究。 相似文献
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2011年7月4日,神华集团百万吨级煤直接液化关键技术及示范项目在北京顺利通过了由中国煤炭工业协会组织的专家鉴定,标志着神华煤直接液化示范项目获得了肯定,为下一步的产业化推广打下了坚实的基础。 相似文献
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目前随着全球石油资源的短缺,而我国煤炭资源储量丰富,以煤液化技术使煤炭液体化产生的煤液化油来代替原油进行加氢改质工艺在很大程度上提高了资源利用率,对企业的经济效益有很大的意义.本文主要介绍了神华集团百万吨级的煤直接液化项目中的以煤直接液化油为主要原料的加氢改质装置在节能降耗方面所作出的努力,其通过2008年试车成功以后多年来的开停工经验,在原装置基础上不断的技术更新和工艺改造来达到节能降耗的目的,有效的节约和利用了能源,为企业的经济效益做出了长足的贡献. 相似文献
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煤制天然气企业通过新建天然气液化装置,为产品的灵活销售创造了有利条件,通过对依托原有煤制天然气装置、新建天然气液化装置的工艺设计及运行方面的经验进行总结,能够为类似项目的设计提供参考。 相似文献
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目前,衡量选煤厂经济技术效果的主要指标之一是精煤回收率或综合回收率,这两个指标都是指实际产量占入洗原料煤量的百分率,即实物形态的产率。随着煤炭加工利用从单一产品、简单加工向优质多品种、深加工发展,选煤产品的结构已发生了很大变化。在选煤经济效益分析时,常由于选后各联产品的数量和灰分关系服从于分选前后灰分量平衡规律,其中某品种煤的灰分等级变 相似文献
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《煤炭经济研究》2020,(5)
正经过多年发展,我国现代煤化工产业已经取得长足进步。一是总体规模在全球前列。截至2019年,我国煤制油产能921万t/a,煤制烯烃产能1 362万t/a,煤制乙二醇产能为478万t/a,煤制气产能为51.05亿m~3/a。二是示范或生产装置运行水平不断提高。采用具有国内自主知识产权技术建成的400万t/a煤间接液化示范项目、百万吨级煤直接液化示范项目和数十套50万~60万t/a煤制烯烃(MTO)项目实现了安全稳定长周期运行,物耗、能耗、水耗和"三废"排放量不断降低,产品差异化水平有所提升。三是相当一部分技术处于国际先进或领先水平,具体来说,大型煤气化技术已经处于国际水平,高温费托合成 相似文献
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从多个层面、多个维度出发,通过煤基液体燃料供应链各方面基础信息的收集和分析,对煤基液体燃料技术(煤直接液化、煤间接液化、煤基甲醇、煤基二甲醚)的发展进行全面、客观的评价,并在此基础上提出初步的发展政策建议。 相似文献
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我矿同时开采三个煤组。一煤组灰分30~34%,四煤组灰分45~50%,山西系灰分42%。过去开采总是先采四煤组,后采一煤组(赋存情况:四煤组在上,一煤组在下)。只顾原煤产量,不管灰分高低,不讲究经济效果,投产以来,年年亏损。近几年,强调了提高经济效益,建立了经济责任制,把经济指标一经济责任落实到各部门,并与奖励挂钩。这样就促使了工程技术人员 相似文献