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第一净化厂用于天然气分离的原料气分离器原料气过滤器的过滤效果不是很理想,导致装置区时常发生拦液现象,湿净化分离器的携带胺液现象也比较严重,致使胺液跑损量比较大,考虑在原料气分离器后以及湿净化分离器串联一个旋流分离器加大天然气的过滤力度,旋流分离器是利用气液旋转时产生一定的离心力的特性进行分离,一般分离精度可达30μm,旋流分离器在分离原理上,利用来气的低速切向进气,形成低强度离心力场,分离出气体中较大液体颗粒和股状液体;初步分离后的气体进入直径较小的螺道旋流器中,在螺道旋流器中气流高速旋转,形成强烈的离心力场,将极细小的液体颗粒分离出来,通过3次分离完成气液的初步分离和精细分离,应用在天然气预处理上能够降低拦液次数以及减少胺液损耗量,值得在一净应用。 相似文献
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油井液面高低直接反映着油井供液能力的大小,也是优化机采工作参数的重要依据,液面的准确与否直接影响到措施效果。在一般情况下油井的液面受泡沫段、死油环及气体密度的影响,测得的液面存在误差造成误判断,使得采取的措施不当、造成措施效果变差。本文针对抽油机井假液面现象结合功图分析,及凡尔过流断面与沉没压力、充满系数的关系,采用流体力学的方法计算出不同过流断面下,泵充满时所需的沉没压力,得出受泡沫段、死油环影响情况,为措施分析提供准确的依据。 相似文献
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天然气疏水阀排液效果探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
长庆油田在天然气的开采及集输过程中,在集气站内将天然气进行三级分离,从而减轻天然气集输管线的负荷、降低井底采出液对管线的腐蚀。目前在站内采用在分离器和闪蒸分液罐排污出口处安装电动球阀和疏水阀来实现自动排液。但是电动球阀故障率高、维修复杂,一旦出现问题站上操作人员几乎不能独自解决,给生产带来诸多不便。而疏水阀在不依靠其它外界动力的情况下实现分离器自动排液,且在排液过程中满足天然气零泄漏。本文就天然气疏水阀在长庆油田第二采气厂作业二区应用情况进行了探讨,并对目前疏水阀存在的问题提出了改进的建议。 相似文献
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埕岛油田个别井区因产气量较高,影响了油井井下电泵的正常运转。采用“潜油电机+电机保护器+双级油气分离器+高效气液离心泵+离心泵”,进一步提高电泵机组的适应性,使高舍气井液在进入“高效气液离心泵”之前,进行了预分离,从而提高了”高效气液离心泵”的工作效率,进而提高了高油气比油井的利用率和产能,延长油井免修期,收到了良好的效果。 相似文献
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干黄管液位控制在蒸汽凝结水回收系统中因凝结水温度高而产生老化、短路,故障率高,而采用不锈铜圆电极液位传感器控制液位,性能可靠,结构简单,节能效果显著。 相似文献
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介绍了一种用于真空灌装机的灌装装置及液位控制系统。该灌装装置采用移动式定量杯定量,即首先将液体注入定量杯中进行体积定量,然后再将其灌入包装容器中;该液位控制系统采用真空驱动进料控制阀,将储液箱中的液位变化自动准确地控制在一个很小的范围。 相似文献
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利用压力变送器测量液位是工业自动化测量中最常见的一种测量方式,对于介质密度不变的情况下测量值较为准确,但如果测量介质的密度是随时变化的,由于压力变送器中的量程设置并不能随着介质密度变化的随时进行更改,所以测量得到的液位值与实际值存在较大的误差,对整个工业控制造成影响。本文结合工作实际,对于如何修正压力变送器测量的液位值,提高测量的精度进行的分析。 相似文献
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分离器投加消泡剂改善运行及降低原油计量误差 总被引:1,自引:0,他引:1
东辛采油二矿采油23队采出的原油属于重质原油,且胶质、沥青质含量较高,溶解气含量比较高,产生泡沫效应,导致辛二站内对应的三相分离器的液面很难控制,容易出现分离器的油路串气或气路带油,而且由于原油中的泡沫比较难消除造成了原油质量流量计计量误差增大(原油计量误差可达30%-50%).为了减少泡沫原油对分离器运行和原油计量的影响,辛二站采用三相分离器进口处投加消泡剂的方法,实现了分离器的平稳运行和原油准确计量的目的. 相似文献
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降膜式蒸发罐是一种节能效果很好的蒸发罐,它可以应用于需要将液体物料浓缩的中小型企业,包括糖厂、浓缩饮料厂、乳品厂、化工厂等。 这种蒸发罐的工作特点是被蒸发的汁液和生成的汁汽都从上向下流动。液体物料从罐的顶部进入,经分布器均匀地分布到全部加热管的内表面上,并受管外蒸汽的加热而形成大量汁汽,这些汁汽将液体物料挤逼到管壁上成为薄膜并向下流到加热体下部外侧的一个分离器。在分离器内,汁汽向上逸出到下一效蒸发罐,而浓缩后的物料则向下流出到下一效,由于这种蒸发罐管内没有液液位,也没有静液压造成的 相似文献
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一、前言
为了确保连铸机铸坯的表面质量和减少铸流中的金属夹杂物,稳定的、恒定的结晶器液面位置是必要的前提条件。在结晶器液位控制中采用经优化的动态控制行为.用以平衡非稳态钢水的流动是保证连铸机高作业率的有效措施。河北钢铁石钢公司是以生产品种钢、特殊钢为主的钢铁企业。 相似文献
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程超 《中小企业管理与科技》2012,(7)
啤酒发酵是个动态过程。温度、压力、液位是其过程中最主要的参数,其中温度是控制中的难点。本文根据啤酒发酵的工艺流程,按照一定的工艺要求进行控制,用西门子S7-200可编程控制器,着重于温度的控制研究,设计理想的PLC程序,在啤酒发酵控制系统中完成温度、浓度和时间的模拟量的读取处理,完成温度设定值和PID回路的计算,对电磁阀的输出和发酵罐的操作状态进行控制,以达到产品的质量要求。 相似文献