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离心机污泥脱水系统技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
根据污水厂离心机污泥脱水系统的实际运行情况,结合生产中大量的试验结果,分析影响离心机污泥脱水效果的主要因素(液环层厚度、速差、絮凝剂投加位置),进行提高离心机污泥脱水效果的技术改造,总结使离心机稳定运行的管理与维护的经验。 相似文献
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GK H 1600虹吸式刮刀卸料离心机应用于碳酸钙生产脱水,有效降低了水份,提高了生产能力,改善了操作环境,降低了生产成本。本文简要介绍了虹吸式刮刀卸料离心机脱水流程及改造。 相似文献
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近年来,原煤灰分不断提高,浮选的比重越来越大.这就给洗选煤废水的处理提出了课题.为了提高生产率,降低能源消耗和滤饼水分.国内外基本上都将废水根据粒度不同分级,不同的粒度选用不同的设备。其中对—0.5—0 mm 段的脱水,多采用真空过滤机和离心机.近年来也有采用自动压滤机的,本文根据日本有关的统计资料,分析了离心机等脱水设备和压滤机的优缺点,提出了自动压滤机为最佳处理设备. 相似文献
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(专利申请号:200920230423.7)连续过滤下卸料离心机的研发主要用于固体颗粒直径>0.5mm以上物料的脱水。如聚乙稀、聚丙烯等各种塑料粒子的脱液;粮食粒子清洗脱水;也可以用于制盐、制糖以及纤维状物料的固液分离。 相似文献
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俞卫军 《石油化工技术经济》2008,24(3)
探讨了卧螺离心机的转筒转速、转筒与螺旋输送器之间的速度差和可调叶轮直径等运行参数对含油浮渣脱水效果的影响,确定了最佳运行工艺条件.研究了浮渣的含水率及含油量对离心脱水效果的影响,结果表明:当浮渣含油量高于10 g/L时,固体回收率可达到80%以上;浮渣含水率的变化对固体回收率的影响不大. 相似文献
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元通公司生产系统中脱水工序选用GKH1600-N型卧式虹吸刮刀卸料离心机。在5#机加装主轴加装迷宫密封装置,迷宫密封为三道,阻止物料进入主轴,增加密封性。后检查5#机主轴进料情况,物料进入迷宫第一道密封,效果良好,为提高保险系数,计划将其余离心机迷宫密封加至五道。针对虹吸管口材质硬度不足,用废旧汽车钢板对其进行加固处理;将反冲水改为使用生产用水,重新架设管线至8台离心机;在不影响润滑系统、液压系统回油的情况下,钢平台开孔,将润滑站、液压站整体上移,使压力表、液压阀等露出钢平台。有效解决了离心机振幅过高问题,振幅≤10次/秒,并减少因主机振动而造成其它零部件的损坏;2、提高设备完好使用率,八台离心机能正常稳定运行,使此机能够适应钾肥物料的处理,物料含湿量≤8%,达到生产工艺要求。 相似文献
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卧式螺旋离心机结构为卧式,是一种可连续操作,利用螺旋进行卸料的沉降设备,属于螺旋卸料沉降离心机,简称为卧螺离心机。它具有结构紧凑、可连续性操作、运转比较平稳并且有较强适应性的特点,生产能力大,维修方便,是工业用四大离心机之一。以高炉煤气洗涤水污泥处理系统的卧式螺旋离心机为例,对其机械部分进行讨论,通过对常见故障分析,阐述原因,作为日常维护和检修的理论指导依据。 相似文献
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<正>钻井队处理泥浆净化的卧式高速离心机突然出现剧烈振动,同时伴有撞击声,作业人员准备切断电源时,高速离心机突然爆炸破碎,飞出的碎片将一员工击伤,高速离心机内部着火。1.高速离心机爆炸着火原因分析钻井液高速离心机是利用离心沉降原理分离钻井悬浮液中粒径≥2μm的固相颗粒,转速一般在2000-3000r/min。分离时,悬浮液自螺旋推进器的出液孔进入转鼓,在离心力作用下,固相 相似文献
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本文首先简单的介绍离心机的结构及工作原理,其次阐述离心机的优越性,最后,重点对离心机常见的故障进行分析,并提出相应的优化改进的措施,希望可以为有关部门进行设备维修提供一些参考建议。 相似文献
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介绍卧螺离心机结构特点和工作原理,分析卧螺离心机污水污泥处理效果的影响因素,并且测量出该离心机运行的最佳参数范围,使其可以发挥最大效能。 相似文献
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离心机通过高速旋转的转子所产生的离心力可以将液体混合物、固体颗粒与液体分离成不同密度或沉降系数的物质,在石油化工、食品制药等工业生产过程中有着广泛的应用。本文首先通过对离心机运转原理的介绍,分析离心机各组成部分的关联性及其相关参数,再对其使用过程中所需注意的问题进行探究,并为离心机工艺的优化提出建议与思考。 相似文献
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刘金铭 《石油化工技术经济》2007,23(6):46-48
浙江华联三鑫石化精对苯二甲酸(PTA)生产工艺中采用草酸沉淀剂沉淀金属钴、锰离子,然后通过草酸盐离心机分离后返回主工艺系统重新使用。装置采用的碟片式离心机的喷嘴容易堵塞,文章通过优化工艺操作防止离心机喷嘴或机械本体的堵塞,以延长离心机的运行时间,降低装置新鲜催化剂的用量。 相似文献
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离心机刮刀使用乐泰陶瓷防护剂 总被引:2,自引:0,他引:2
TLL-1150立式离心机,北票矿务局机电总厂生产,其刮刀为锥形,锥角20°,用于粒度为0.5~13mm的精煤粒料脱水。刮刀共11片,材料为铸钢,刀片厚度16mm,呈螺旋形分布在锥体上。刮刀转速534r/min,每天连续工作16h,处理量60~80t/h。煤粒自上而下随刮刀的运转脱水,由于刮刀连续与煤粒摩擦,使得刮刀很快磨损,一般半年时间就需要更换刮刀,更换一次需4个工人一个工作日。面对这一问题,原来是使用耐磨的特殊材料改进刮刀,刮刀的费用骤增,经济上不合算。另一种方法是在刀片上焊衬板,但必须做动平衡,否则会因刮刀运转不稳而损坏轴承,甚至会因不平衡损坏… 相似文献