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本文分析了直馏汽油芳构化装置反应加热炉不锈钢炉管腐蚀开裂的原因,指出连多硫酸对奥氏体不锈钢的应力腐蚀开裂是造成本次事故的根本原因。 相似文献
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谈304L管箱焊后固溶处理工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
韩香花 《石油工业技术监督》2005,21(10):62-63
前言
近年来,随着石油、化工工业的发展,奥氏体不锈钢的应用日益增大,其中以304L(O0Cr19Ni10)钢材使用最为广泛,主要用来制造石油、化工设备中抗腐蚀、耐低温、耐高温的零部件。然而,此钢材有应力腐蚀开裂现象。若受压元件在具有应力腐蚀的环境中使用,需要进行焊后固溶处理,用来消除冷加工硬化应力、焊接残余应力,减少应力腐蚀的敏感性。 相似文献
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CO2及H2S等酸性物资对脱硫塔防腐蚀的形态主要有:氢致开裂(HIC)、应力腐蚀开裂(SSC)局部腐蚀剂全面腐蚀。在存在游离水的情况下,H2S与容器壁及管壁直接反应引发金属损失,进而导致设备的实效。每个天然净化厂自投放脱硫塔运行后,都有不同程度的腐蚀现象,对近年来的脱硫塔其腐蚀情况加以深入研究发现,在脱硫塔内通常存有片状腐蚀、点状腐蚀等轻微的腐蚀现象,对于以上的观点,在下面研究了主要设备及管道的腐蚀原因,并提出了有针对性的防腐措施,以提高装置运行的可靠性。 相似文献
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某厂的再沸器不锈钢波纹管膨胀节在使用近3年时出现穿透性裂纹。采用宏观检查、化学成分分析、光谱检测、金相检测等方法对该裂纹原因进行分析,结论是该裂纹是典型的氯化物应力腐蚀开裂,并给出改进措施。 相似文献
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介绍了奥氏体(austenite)不锈钢的腐蚀类型,分析了A不锈钢晶间腐蚀的机理,以及防止或消除A不锈钢晶间腐蚀的方法。 相似文献
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一、耐蚀金属材料的开发应用 1.高耐蚀超级奥氏体合金 为了改善Cr-Ni奥氏体不锈钢耐局部腐蚀的性能,近几年开发了6Mo合金、Ni-Mo合金(B族)、Ni-Cr-Mo合金(C族)、Cr-Fe-Mo-N合金等含有较多Cr、Mo、Ni、N等合金元素的高耐蚀超级奥氏体合金。 合金31是典型的6Mo合金,增加了Cr、Mo的含量,补充了N,使其耐蚀性大大提高。25-6合金是在高性能奥氏体不锈钢904L上发展起来的,增加了2%左右Mo,加了N作为Ni的经济替代物,改善了热稳定性、机械性和耐局部腐蚀能力。254SMo合金耐硫酸和 相似文献
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《石油工业技术监督》2015,(12)
以某套管接箍纵向开裂失效为例,分析了接箍材料的理化性能、腐蚀产物、接箍内应力等。结果显示,材料理化性能满足标准要求,由于接箍内部环向应力与硫化氢腐蚀综合作用导致接箍发生纵向开裂。提出如果降低选用材料耐蚀等级,必须对油套管采取系统措施,包括控制螺纹参数偏差、控制上扣扭矩、采用无牙痕或微牙痕大钳、选用特殊接头等,才可避免发生应力腐蚀开裂失效。 相似文献
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容器制作时封头成形发生的开裂问题,对原材料、焊接工艺、焊接材料、封头压制工艺等方面进行分析,寻找问题发生原因,对比钢材金相组织,发现所供料母材中夹杂物含量明显多于太原钢厂材料,且所含奥氏体组织均匀性较差。 相似文献
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牛颐宁 《石油化工技术经济》2011,(4)
通过对环氧乙烷反应器C-11环焊缝开裂现象的分析,确认低合金高强度淬火钢高残余应力焊缝在高温锅炉水中的应力腐蚀是造成反应器环焊缝开裂的主要原因。采用打磨消除裂纹后,用低匹配手工氩弧焊打底、等强度焊条手工电弧焊填充和盖面,焊前150℃预热和焊后350℃消氢等焊接工艺,对焊缝进行了修复。在工艺控制方面采取更换药剂以降低钠离子和溶解氧质量浓度以减少引起应力腐蚀的锅炉水溶质。 相似文献
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对使用条件相似而使用年限相差较大的两台换热器腐蚀和开裂现象分析,发现两台换热器使用寿命差异的根本原因。得出结论:换热器壳体材料开裂是由于在使用条件下发生应力腐蚀引起;换热器在较短时间内开裂是服役过程中承受压力较大、环境恶劣及材料断裂韧性低的综合作用。 相似文献