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要从根本上解决水轮发电机组轴承内甩油,降低轴瓦温度,只有让下导油槽内的润滑油按照设计油路循环起来。通过研究下导挡油管的结构特点及其工作原理,实施了以下措施:在下导滑转子内腔顶端上开4个Ф12 mm的通气孔,减小润滑油上涌的趋势,降低下导轴瓦温度;在下导挡油管上沿焊接一密封环,以防止油流上涌和油雾逸出;降低下导挡油圈的上沿高度20 mm;在下导挡油管挡油环上增加8个均匀分布的Ф8 mm排油孔。通过上述四项措施,使内甩油问题得到了解决。 相似文献
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天生桥一级水电站在投运初期发生下导严重甩油问题,轴瓦温度也偏高,经认真分析其结构特点及工作原理,采取切实可行的处理措施,使问题得到了较好的解决。 相似文献
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沿江水电厂装有2台SF7500-10/2600发电机,推力轴承和上导轴承合用一个油槽,投产以来一直存在轴承瓦温偏高及推力轴承油槽甩油问题,严重威胁安全生产和影响文明生产,1997年底,对机组有关部位进行技术改造,取得了良好效果。 相似文献
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龙滩水电站1号机水导轴承瓦温偏高问题探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
龙滩水电站首台机组调试阶段,水导外循环油泵单台投入运行,水导瓦温偏高,故一直投入两台油泵运行。后经调整水导轴承间隙,并进行水导外循环单泵运行试验,I号机水导油泵单泵运行基本能满足设计的冷却要求。 相似文献
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筒式轴承由于加工简单、运行中稳定性好,在机电行业得到了广泛的推广和应用。但筒式轴承与大轴间隙的大小与机组运行的稳定性关系密切,其间隙的控制比较关键。间隙大了,机组稳定性较差;间隙小了,机组轴承温度较高。通过对筒式轴承及其冷却器在水导位置的热功进行分析,进而判断冷却设备与轴承间隙之间的关系。 相似文献
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在我国、转速达到600r/min的混流式水轮发电机组为数不多,介绍了高转速混流式水轮发电机组瓦温偏高原因的分析,采取的处理措施以及处理后的运行实践,为国内同类型高转速混流式机组的设计、制造、安装提供了实际经验。 相似文献
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冶勒水电站1号机组在试运行过程中推力轴承瓦温超过设计的报警温度,无法继续运行。停机分析后认为,可能是推力瓦受力不均、热交换量不够、冷却系统本体存在缺陷等所致。采取的措施有:①在推力瓦盖上增加12个直径为40 mm的通油孔,使油流畅通,增加推力瓦面的油流速度,增大热交换量;②取消冷却器套管,使油流更自由,油和水的热交换更充分;③增加6个冷却器,并在原管路的对称方向增加一套冷却供排水管路。通过这样的处理和改造,使推力轴承瓦温恢复正常,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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东风水电站首台机组试运行中推力瓦温偏高,空载平均瓦温69.5℃,带负荷过程曾两次发生瓦温突增2-3℃,由于及时减负荷才避免了烧丽,经两次瓦突增瓦面磨损后,只能带96MW负荷,平均瓦温73.2℃。在现场可能的条件下,用提高轴瓦切向偏心率、刮低瓦面热变形高温区和改善油路循环等措施,使机组能带最大负荷145MW,通过72h试运行,取得较好效果。 相似文献
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梨园水电站推力轴承油冷却器采用水冷式,机组投产以来,推力轴承油冷却器出现多次铜管破裂情况,造成不同程度的油混水情况。油混水现象发生会导致油质变差,冷却效果差,引起瓦温升高,且水中的小颗粒泥沙与Cl-会对相应系统设备造成损耗。通过对梨园水电站推力轴承油冷却器多次出现铜管破裂情况进行分析,发现金沙江水域中含沙量及Cl-含量较大,对冷却器造成长期的磨损及腐蚀作用,导致铜管破裂,从而造成推力油盆油混水现象。通过提出针对性的改造,很大程度降低了冷却器铜管破裂的风险,提高设备可靠性。 相似文献
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东风水电站推力瓦温偏高的原因分析及改进措施 总被引:1,自引:0,他引:1
东风水电站站首台170MW机组试运行中推力瓦温偏高,空载平均瓦温69.5℃,带负荷过程曾两次发生瓦温突增2~3℃,由于及时减负荷才避免了烧瓦.经两次瓦温突增瓦面磨低后,只能带96MW负荷,平均瓦温73.2℃。在现场可能条件下,用提高轴瓦切向偏心率、刮低瓦面热变形高温区和改善油路循环等措施,使机组能在当时水头下带负荷145MW,通过了72h试运行。为彻底改善推力轴承运行工况,3台机组均改用弹性金属塑料瓦,在镜板水平面圆度方位加钻4个26mm从油孔形成镜板泵,在夏季满负荷工况下推力瓦平均瓦温为41.5℃,取得了良好的效果. 相似文献
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结合梨园水电站水轮发电机推力轴承四高的特点,详细介绍了推力轴承的结构和加工方式。高可靠性的设计,能够保证机组的安全运行。图3幅,表2个。 相似文献