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随着我国经济的发展和技术水平的提升,煤炭能源行业取得了新的发展.粗煤泥分选是选煤厂作业的关键步骤,TBS粗煤泥分选技术是比较常见的技术类型,并且具有比较显著的应用优势.基于此,本文就TBS粗煤泥分选技术在选煤厂的应用进行深入的分析,希望可以为煤炭能源产业提供有效的参考. 相似文献
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本文分析了粗煤泥分选现状,讨论分选工艺与设备存在问题.按照项目实例,优化改造干扰床分选机.按照研究结果显示,改造处理之后,煤泥回收率增加,精煤回收率明显提升且选煤厂经济效益增加. 相似文献
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神华乌海能源公司老石旦洗煤厂是一座原设计能力为0.60Mt/a的炼焦煤选煤厂后改造为1.20Mt/a,采用跳汰/重介和浮选联合工艺流程,煤泥水采用浓缩/压滤工艺回收.主要产品为优质主焦煤,直接销往全国各大钢厂和焦化厂,洗混煤供周边发电厂作燃料。自1996年12月投产以来,经过多次技术改造,工艺系统趋于合理和完善,产品质量和产量稳步提高,2005年生产能力达1.60Mt/a。因改造为原厂基础上进行配套。工艺设施大部分未增容导致入洗量提高后系统内问题较多。为解决煤泥水系统能力不足的问题,厂内进行了粗煤泥系统改造、浓缩机设备增容改造等工艺设备改造,2006年新增DYF3000B带式压滤机4台及絮凝剂自动制备装置,改造后的工艺进一步简化,洗水达到一级闭路循环标准,煤泥实现了厂内回收。 相似文献
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为研究在煤泥浮选中非离子表面活性剂的促进作用,利用其与煤表面的作用机理,将HL-1号非离子型表面活性剂与柴油进行复配,并通过改变其配比、用量,进行了一系列煤泥浮选试验,得到一种可以改善捕收性能、节油的复配捕收剂。此类捕收剂可有效改善煤的浮选效果,提高浮选经济效益。 相似文献
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受选煤厂入选的原煤煤质及含矸率等变化影响,煤炭洗选环节煤泥产率由14.80%增加至17.07%,导致煤泥水处理系统始终高负荷运行,难以满足煤炭高效洗选需要。结合选煤厂实际情况,在煤泥水处理系统水力旋流器与弧形筛间增设GPS1236高频筛,借助弧形筛、高频筛联合对旋流器底流、溢流进行处理;针对粒级0.5mm以下煤泥占比高问题,将高频筛、弧形筛筛网筛缝均更换为0.35mm,提高粗煤泥回收效果,针对现场情况及设备布置情况给出改造方案。改造后,选煤厂煤泥水处理系统处理能力及效率均显著提升。 相似文献
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根据新建选煤厂煤泥浮选药剂消耗过高的现状,通过分步释放试验分析煤泥的性质,了解煤泥中不同可浮性物料的数量、质量的分布规律;通过煤泥浮选的优化试验,确定浮选过程中的最佳药剂量,从而提高浮选精煤的回收率,减少尾煤的排放量,提高尾煤的灰分,取得较好的经济效益。 相似文献
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针对二矿选煤厂煤泥处理情况及每年因为煤泥水分灰分超标带来的一亿元罚款,提出来适合二矿选煤厂煤泥烘干的技术和相应的设备选型、方案,对产生的社会效益及经济效益进行分析。 相似文献
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安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿选煤厂属矿井型选煤厂.设计入洗能力为2.0Mt/a.煤种为1/3焦煤和肥煤等。选煤工艺为原煤经分级脱泥后.采用有压三产品重介旋流器分选.煤泥则进入水力分级旋流器分级浓缩.大于0.25mm的粗煤泥采用CSS粗煤泥分选机分选.小于0.25mm的细煤泥直接进入浓缩压滤系统。 相似文献
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煤泥长期以来都被视为洗选煤厂的废弃物处理,不仅浪费了资源,而且造成了严重的环境污染。文章以山西某300MW循环流化床锅炉为例,提出了一种适用于坑口电厂循环流化床锅炉的降低煤泥含水率并加以掺烧利用的方案,针对煤泥掺烧对机组生产及运行的影响、经济效益等做出了一定的分析研究。该方案设备变动小、投资少、利于维护,有一定的应用价值和推广意义。 相似文献
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随着焦化副产品产业链的延伸,深加工技术的不断发展、改进,对焦化副产品的质量要求越来越高,尤其近几年粗苯深加工中的粗苯精制行业,由于含氯不仅会加速设备腐蚀,同时还会影响催化剂的使用寿命,故对粗苯中含氯要求越来越高。行业标准明确规定氯≤15 mg/L,一般控制在氯≤10 mg/L。在粗苯精制的过程中,由于粗苯含氯的不稳定,对粗苯要求严格的厂家会因为粗苯含氯高,出现拒收的情况。鉴于粗苯中含氯量过高,对粗苯生产厂家的经济效益会产生一定的不利影响,文章对粗苯氯离子含量高的具体原因开展研究分析,并提出针对性的解决方案。 相似文献
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