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抽油机井运转过程中,受泵径、冲程、冲次、扭矩、沉没度、载荷等参数综合因素,严重影响着抽油机井的检泵率.如何降“两率”?怎样将其控制在合理范围内?我们针对影响油井作业检泵率、返工率的主要因素进行深入分析,系统探究,总结和摸索出一套以增油创效为目标的降低抽油机井“两率”的治理模式,使抽油机井“两率”得到有效控制,取得了显著的经济效益和社会效益. 相似文献
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田连雨 《石油工业技术监督》2014,(6):28-31
Q/SY DQ0804-2002《采油岗位技能操作程序及要求》中规定抽油机井平衡率应达到85%以上;皮带上好后,皮带下按不超过二指为松紧适合;加完盘根后,应不渗不漏,光杆不发热。该标准定性给出了一个参考范围,没有定量给出具体参数,无法作为能耗节点控制参数标准执行使用。通过应用CDY-IA型抽油机井电机多参数测试仪,现场测试不同生产状况抽油机井在不同平衡率、皮带张紧力和盘根松紧度工作状态下的能耗值,对试验数据回归分析,确定出抽油机井最佳能耗调整范围平衡率在90%~100%之间;皮带张紧力在15~20N之间;盘根松紧度力矩值小于60N·m。研制了皮带和盘根松紧度测试仪,实现了皮带张紧力和盘根松紧度定量管理。经现场应用和效果评价,节电率达11.66%,取得了较好的经济效益。 相似文献
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为促进抽油机实现节能增效,根据抽油机井主要功率分布情况,探讨影响抽油机井功率消耗的因素,基于抽油机多功能调速装置的结构与调速原理,实现抽油机的科学合理调速,取得了较好的应用效果。 相似文献
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抽油机井采油方式占机械采油方式84%以上,每口抽油机井每年用12组皮带,利用抽油机井的废旧皮带,通过把废旧皮带加热,然后,用抽油机井盘根的模具,借助液压系统挤压成抽油机井密封盘根。 相似文献
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小组概况
表1、表2分别为小组概况和小组成员表。
选题理由大庆油田第六采油厂作为先导技术的大实验区.承载着“经济采油、科技兴油”的重任,降低抽油机井能耗是实现这一要求的重要举措。表3为2007年采油六厂抽油机井整体生产水平。 相似文献
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抽油机井在正常生产过程中,示功图形状变化不大,上下行电流相对稳定,憋压曲线正常,低压油井井口呼吸有规律可循。当任一动态参数发生异常,很有可能是抽油机井出现某种问题,此时应及时分析判明原因并采取相应的措施,使油井恢复正常生产。介绍了抽油机井异常工况诊断的几种方法,并结合实例分析了抽油杆断脱、泵漏失及出油管线堵塞等情况下上下行电流、示功图、憋压曲线或井口呼吸等参数的具体变化,指出,实际操作中,几种参数应结合判断,综合考虑,才能准确判明油井工况。 相似文献
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为了评价抽油机井配套节能产品的节能效果,给出了抽油机井配套节能产品测试要求、测试程序及方法、测试结果评价指标和评价方法。 相似文献
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油井智能监控系统的研制与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
抽油机井智能监控技术是集微电子、电力、计算机通讯网络等技术于一体的智能化监控体系,能够实现自动监控抽油井的电流、电压、套压、回压、功率因素、示功图等技术参数,为科学管理抽油机井提供可靠的依据。现场应用表明,该系统性能可靠、技术先进、智能化控制程度高、防盗能力强、测量的数据精确度较高,能满足生产的需要。 相似文献
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目前,国内各大油田生产现场,大部分油井为抽油机井开采,抽油机转动的动力是由电机通过皮带传送的。在抽油机生产过程中,由于各种原因,经常造成皮带磨损、断裂,需要更换皮带来保证抽油机井正常生产。生产现场更换皮带,不仅费时费力、影响产量,还存在身体磕碰等人身意外伤害的安全风险,同时也降低了抽油机井开井时率。研制的快速更换抽油机井皮带装置,具有结构简单,操作快捷、方便等特点,通过现场应用,取得了较好效果。 相似文献
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从系统可靠性理论出发,在对水驱抽油机井管杆偏磨失效长期、大量调研的基础上,根据抽油机井发生管杆偏磨失效后.检泵作业结果和油井工作资料的综合分析,运用演绎法建立水驱抽油机井管杆偏磨失效的故障树.从而找出了发生管杆偏磨失效的关联因素及其组合应用可靠性数学计算各关联因素对顶事件发生的结构重要度,从而发现系统最薄弱环节,为科学治理和有效控制管杆偏磨失效.降低水驱抽油机井检泵率提供了充分依据. 相似文献