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王丹铭 《中小企业管理与科技》2011,(10)
换热器管子与管板胀焊接头的加工,是先焊后胀还是先胀后焊的好,至今仍有争论.详细分析比较了两种连接加工方法,各自的优缺点及应用情况,提出了胀接与焊接先后次序应遵循的主要原则.为实际生产选择合理的制造工艺,保证管子与管板连接接头的质量提供参考. 相似文献
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介绍了换热器薄管板 ( 2 8mm )与铜质换热管 ( 2 0 X1)的强度胀接胀管压力值的计算方法和胀管率的取值范围以及取得的良好效果 相似文献
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潮州发电厂1、2号锅炉屏过过热器、末级过热器先后发生蠕变胀粗爆管,通过对爆破的锅炉水冷壁管进行外观检查及光谱检查,发现该管在破口处严重胀粗,使用材料相符。分析认为,由于螺栓堵塞节流孔使管子局部超温所致撕裂爆管。 相似文献
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一、加热器泄漏原因分析
U型管加热器内部管系泄漏主要分为管子本身泄漏和端口泄漏(管子与管板胀接、焊接处泄漏):
1.管子端口泄漏原因有:
①热应力过大.加热器在启停过程中温升率、温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,使管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏:调峰时负荷变化速度太快以及主机或加热器故障而骤然停运加热器时,如果汽侧停止供汽过快,或汽侧停止供汽后,水侧仍继续进入给水,因管子管壁薄,收缩快,管板厚,收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏. 相似文献
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在快装锅炉所发生的事故中,胀接烟管漏水占有很大的比例。现对该锅炉烟管与管板的胀接部位漏水的原因进行分析,并给出合理的应对措施。 相似文献
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文章分析了卧式快装锅炉后管板高温侧烟管胀口渗漏常见原因和事故案例,并针对常见原因提出了相应的防范措施。 相似文献
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在中小型低压散装锅炉施工中,会经常遇见胀接的对流管束。胀管工作的质量好坏是锅炉安装质量的关键,也是能否保证锅炉投产后安全可靠运行的重要因素。 相似文献
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杜民献 《中国高新技术企业评价》2007,(11):79-80
从Kellogg五架连轧管机1890年问世至今,连轧管机已有117年的历史了。期间,在众多工艺大师们不懈努力之下,丰富和完善了连轧工艺理论,并形成3种不同的连轧管工艺:全浮动芯棒连轧管工艺、限动芯棒连轧管工艺和半浮动芯棒连轧管工艺。而自20世纪50年代以来,由于电器传动技术的进步和张力减径技术的出现,以及液压技术和计算机控制技术的应用,连轧管工艺技术更是日益发展完善。鉴于此背景,本文就连轧管工艺的现状进行分析,并对有关连轧管的新工艺、新技术进行了探讨。 相似文献
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一、加热器泄漏原因分析
U型管加热器内部管系泄漏主要分为管子本身泄漏和端口泄漏(管子与管板胀接、焊接处泄漏): 相似文献
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结合赛球水电站球形岔管的焊接工艺,介绍了高水头球形岔管焊接工艺参数的选取,并强调了只有选取了恰当工艺参数才能保证整个球岔的质量控制,确保电站运行的安全。 相似文献
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“锅炉内部检验需要特别注意哪些地方呢?”“要注意查看容易出现磨损的部件,比如燃烧区、烟气流速较高区、吹灰器吹扫区域的水冷壁管,然后要注意开口、焊缝、扳边、胀口处有无裂纹、裂口和腐蚀。” 相似文献
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通过充液拉深的塑性变形量与人工时效工艺相结合,完成形变热处理。结果表明:初始反胀+9%最终拉深变形量+(145±5)℃人工时效工艺处理,可获得外形美观、组织均匀和性能优良的2A12铝合金拉深制件。 相似文献
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目前阶段,最新型的换热器的管子管板接头制作成平齐式,这是一种结构新颖的换热器,其制作工艺较以往有很大的差别。本文主要分析探讨碳钢换热管与不锈钢堆焊层的管子管板的封口焊工艺,详细阐述了管子管板的焊接设备与材料的选择以及具体措施。通过一系列的焊接工艺分析,制定出运用管子内缩管板与高铬镍焊材及自动脉冲钨极氩弧焊办法,另外还要注意两个特别工艺处理:一是在焊接之前严格清理焊区的油、锈等杂质污物;二是在焊接过程中对管板进行低温预热。以此提高管子管板的焊接质量与可靠性。 相似文献
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黄进 《中国高新技术企业评价》2008,(10):245-245
钢筋混凝土结构中,剪力墙根部基角模板的支设,一直是模板工程中的施工难点,支模不当引起的胀模、爆模现象时有发生,从而影响钢筋混凝土的质量。本文介绍一种新的工艺方法,供施工技术人员参考。 相似文献
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