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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>加工中心经过长时间使用,3个轴(X,Y,Z)滚珠丝杠和镶条难免会出现间隙,因滚珠丝杠和镶条出现间隙,常引发一些故障。采用西门子802D SL系统的XH7180B立式加工中心(厂自制),加工出的零件Y轴尺寸超差,通过打表测量并修改系统参数32450调整反向间隙后问题依旧,怀疑Y轴滚珠丝杠间隙过大,拆下Y轴防护罩,调整滚珠丝杠螺母后丝杠间隙消除,试切零件后测量,符合工艺要求。西门子802D SL系统的立式加工中心XH7160(自制),快速移动中Y轴时有抖动现象,并伴有"Y轴轮廓监控"报警,初  相似文献   

2.
一台法国forest-line龙门移动式数控铣床,主机分为床身和龙门两部分,其中X轴,龙门纵向移动(行程10m);Y轴,主轴箱滑枕通过滚珠丝杠在龙门上横向移动(行程2.4m);Z轴,主轴箱在滑枕上垂直运动(行程0.96m);A轴,铣头绕相对于与X轴平行的纵向旋转3570,定位精度2.50;C轴,绕相对Z轴平行的垂直方向旋转。液压控制系统分为龙门夹紧、铣头A、C轴夹紧和放松、主轴箱平衡油路、刀具放松、主轴高低速转换五条并联回路。使用中出现以下故障:  相似文献   

3.
1台瑞士GF阿奇夏米尔MIKRON公司HSM600U型5轴高速铣削加工中心,采用海德汉ITNC530数控系统,交流伺服电机驱动滚珠丝杠(X/Y/Z轴)、摆动(月轴)和回转工作台(C轴),主轴转速18000—42000r/min,采用内置水冷和油雾润滑技术。最近该加工中心开机后,X轴移动到任意位置后打开门,显示器上x轴坐标变几十微米,关上门后X轴坐标显示漂动几十微米,每次漂动值完全随机,与X轴停放位置也无关系。故障出现后,系统没有误差监控报警,加工工件精度也正常.  相似文献   

4.
XK2425/2数控龙门铣床采用西门子840D控制系统,X轴采用双齿轮齿条机构,位置检测采用海德汉光栅尺,全封闭控制。X轴和Y轴采用-腔-泵制的液体恒流闭式静压导轨控制。  相似文献   

5.
一台美国生产的ATC-3700板材加工中心,采用GE—FANUC00P系统,伺服对X、Y、Z、R、C1、C2轴进行单动及联动控制,有42套模具库,可冲裁厚16mm,切割厚19mm的钢板。  相似文献   

6.
专利台     
本栏目由刘树仁供稿   纸版快餐盒自动成型机 CN2359100Y   纸版快餐盒自动成型机由机座、支承轴端上的固定工作圆盘、平行设置的旋转工作圆盘组成。在固定工作圆盘上设有八个工位,分别设置有下料、喷湿、成型、喷膜、加热、脱模等装置,以及匹配装置、自动控制系统。该成型机以卷筒纸为原料,加工纸质快餐盒用以代替塑料快餐盒,以减少环境污染。该机制造成本低,操作简便,可实现全封闭自动化生产,适用性广泛。 新型自动纵切压线机 CN2368691Y   新型自动纵切压线机将滚珠丝杆一端装有旋转编码器,且丝杆采用精密滚珠丝杆,而…  相似文献   

7.
<正>安阳鑫盛发那科0i-Mate TD系统CK6163数控车,工作时X轴尺寸总是超差,检查X轴滚珠丝杠备帽松动,适当备紧后,用磁力百分表检查X轴丝杠反向间隙,并在系统内调整X轴反向间隙参数1851的数值后故障排除,加工尺寸精度恢复。广数980TA2系统CK6150自制数控车,工作时X轴尺寸忽大忽小,很不稳定。检查X轴斜铁松动,重新调整斜铁后,加工尺寸精度恢复。沈阳发那科0i-Mate TC系统CAK63135DI数控车,工作时  相似文献   

8.
长钢锻压机械制造有限公司一台FANUC-6ME卧式加工中心,于1994年5月购人至今,一直使用良好,很少出现故障。由于冬天厂房内采用火炉取暖,灰尘较大且取暖效果并不理想,导致加工中心工作环境恶劣,又因冬季用电设备较多,频繁启动,也无稳压器,电源质量变差。之后,此加工中心出现X轴、Y轴间歇性窜动,并且出现401、410、411、420、421伺服报警。在手摇B轴旋转工作台时,出现417报警,以上报警出现的时间不定,与X轴,Y轴的剧烈窜动有关。  相似文献   

9.
(1)一台采用FANIUC 0I-MATE-TD系统的河南安阳鑫盛数控车床CK6180,半闭环控制,伺服电机和滚珠丝杠通过联轴器直接联接。机床正常加工时系统屏幕显示ALM 410 SERVO报警(X轴误差过大)。查看FANUC 0I-TD维修手册,故障原因可能是X轴停止中的位置偏差量超过参数1829(各轴停止时的最大允许位置偏差量)的设定值。确认参数1829设定值为1000,和其他正常运行机床一样未被改动,据此排除参数1829问题。据  相似文献   

10.
一台采用三菱C64CNC系统的8伺服轴曲轴淬火机床,其中X轴为感应器工作台水平移动轴,Y轴为工件旋转轴,其余6轴分别控制3个感应器前后和上下运动,感应器由摆杆悬挂系统控制.机床工作过程:①加热前,感应器下降紧密接触工件.②加热中,工件旋转,感应器随工件自由运动.③加热后,工件停止旋转,感应器上升.  相似文献   

11.
SSCK750数控车床发生Z轴定位不准的情况,误差为±30-40μm,并且时大时小。数控机床的进给系统一般由控制单元、驱动部件、机械传动部件、执行元件和检测反馈环节组成。根据这几个环节,可能的故障原因有:Z轴伺服单元故障;Z轴编码器连接松动;Z轴机械传动系统的安装连接有问题;Z轴滚珠丝杠磨损。  相似文献   

12.
1.问题的提出 1台采用三菱E68数控系统的设备由两伺服轴构成,X轴是旋转和定位轴,Y轴是定位轴。设备加工特殊工件时,要求X轴旋转1圈,同时Y轴运行一段指定距离。看起来似乎属于数控系统的同期运行功能(主轴运行一圈,相应伺服轴运行一段指定距离),而此功能是针对主轴而言,该设备却是两伺服轴。  相似文献   

13.
故障现象:东方汽轮机厂一台THM6350型卧式加工中心,配置数控系统为BEIJING-FANUC Oi-MA。各轴向采用伺服电机为a系列(其中y轴带抱闸),X、Y、Z、B轴均为半闭环控制,B轴为旋转轴(工作台)。机床在自动加工过程中出现以下报警信息:  相似文献   

14.
●XK2140-120数控龙门镗铣床大连机床集团有限责任公司生产的XK2140-120数控龙门镗铣床,为动梁工作台移动式,主轴采用西门子IPH7 224 100kW AC主轴电机驱动,机床可控X、Y、Z、W运动轴,采用西门子840D全数字控制系统和IFT6伺服电机驱动,可实现任意三轴联动。X、Y、Z、W轴采用光栅尺检测,闭环控制。W轴两边各采用一套伺服电动机驱动装置,实现双边光栅尺检测同步驱动。该机床是  相似文献   

15.
一、故障现象东方汽轮机厂一台THM63 5 0型卧式加工中心 ,配置数控系统为BEI JING -FANUCOi -MA。各轴向采用伺服电机为α系列 (其中Y轴带抱闸 ) ,X、Y、Z、B轴均为半闭环控制 ,B轴为旋转轴 (工作台 )。机床在自动加工过程中出现以下报警信息 :①“3 5 1SPCALARM :BAXISCOMMUNI  相似文献   

16.
一拖第一装配厂1R1250F40大型数控镗铣床,其交流主轴驱动装置由6SC6506晶体管脉宽调制变频器与兰州电机厂的22kW变频电机组成,主数控器和显示器是辛辛那提Acramatic2100系统单元,其伺服驱动是西门子的SIMODRVE611系统,有两台伺服电源分别与X轴、Y轴模块单元和Z、W、B轴模块单元配合。共有三块驱动单元模块,每块模块可驱动两个轴的伺服电机,  相似文献   

17.
5台65100 X 125B/3加工中心,在使用3~5年后,先后出现X、Z轴滚珠丝杠卡死故障,经检查发现换向器被挤出2mm左右,使该循环的滚珠进入死区以致卡死.丝母由8组内循环换向器组成,换向器是由丝母外径装入丝母后加树脂胶填补固定的,由于滚珠丝杠长时间正反向运动,再加上油的侵蚀,造成换向器松动开胶.为使丝母能在丝杠上转动,必须将挤出的换向器取出,然后敲击丝母取出该循环的全部滚珠,丝母才能转动.  相似文献   

18.
机床升降系统大都采用梯形滑动丝杠传动,由于其摩擦系数大,特别在一些工作台自重大的机床上,如X51、X52K、X53T、X61、X62W、X63W等,工人操作费力,劳动强度大.针对这一问题,我们参考M7120A磨头升降滚珠丝杠螺母的特点,设计出一种结构紧凑的滚动螺母用于改造机床.  相似文献   

19.
本文介绍了西安飞机工业公司为满足飞机橼条的加工要求,对苏制老设备ΠΚΦ-12龙门液压仿形铣,在保持机床主体结构不变的前提下,采用数控技术改造,实现了四轴(X、Y、Z和A轴)数字控制和三轴(X、Z、A)联动,用数控编程取代液压仿形加工零件。  相似文献   

20.
BF3-3000型数控铣床有X、Y、Z三根驱动轴,其中Z轴是驱动滑动横梁上横梁上下运动的,当Z轴运行速度低于某一值时,就出现爬行现象.轻微的爬行不易觉察,显著的爬行会使横梁大幅度地跳动.Z轴的平衡系统为蓄能器加平衡缸.横梁升降出现异常运动或爬行时,说明液压平衡系统有问题.Z轴爬行的原因有五个方面:  相似文献   

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