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针对油气站场工艺管道的腐蚀问题,为实时监控壁厚减薄状态,保证管道长周期运行,采用在线壁厚检测和化学分析相结合的方法建立腐蚀监测平台。首先施工期间建立数字化管道数据库和电子版单线图;其次选择有代表性的易腐蚀、易冲刷减薄部位,在管道外壁加装在线电磁超声测厚装置;再对每个腐蚀回路的介质和腐蚀产物进行化学分析。通过实时检测数据与数字化管道数据库的已知参数比对,自动计算出管道的腐蚀速率和剩余寿命。在某油气站场应用结果表明,管道运行3年期间,发现两处腐蚀减薄缺陷、一处冲刷减薄缺陷,均及时采取了应急处置措施。采用该技术可以防止腐蚀失效影响,保障油气站场工艺管道的长周期运行。 相似文献
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某型常顶空冷器多次发生严重腐蚀导致泄漏,本文从腐蚀环境及工艺防腐运行情况检查,对腐蚀原因进行了分析,提出了减少腐蚀的建议。 相似文献
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结合腐蚀机理,分析常减压装置常顶空冷出口弯头、常顶空冷出口集合管三通部位、汽油线D-4入口管线泄漏原因,并提出相应的控制及应对措施,提高管线的使用寿命。 相似文献
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甲醛进料加热器(ES32)不锈钢板式换热器在运行中发生腐蚀,板片减薄造成泄漏,工艺介质互串,同时在一定程度上影响了聚甲醛产品的品质,故根据石墨材料的性能,用石墨换热器替代不锈钢板式换热器,可以延长设备使用寿命,把控聚甲醛产品质量。 相似文献
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某公司GB-301尾气压缩机组是苯乙烯装置的关键机组。该公司通过改变工艺阻聚剂酸碱性、改变尾气冷凝器材料、系统消缺泄漏以及加强监控等措施,杜绝了机组因内部组件腐蚀、尾气冷凝器腐蚀及设备外腐蚀等原因造成的机组系统停车,进而实行了尾气压缩机组的长周期稳定运行。 相似文献
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在对某钙业公司的工艺生产线中的压力容器进行定期检验时,发现了腐蚀减薄。通过观察腐蚀减薄外观、查阅设备运行记录、对比损伤模式等方法,得出造成该压力容器腐蚀减薄的原因,是容器内部介质的碱溶液和容器底部的碱溶液同时作用,对下封头造成碱腐蚀的结论。对使用单位提出缺陷处理建议和预防措施,为使用单位避免了更大损失,也为使用单位提升产能、进行生产工艺优化提供了依据。 相似文献
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随着原油含硫量的提高,焦化装置介质腐蚀性也随之增强。作者对焦化装置冷焦水泵腐蚀、焦炭塔顶盖、开工线及冷焦水溢流口腐蚀减薄、间歇操作管线泄漏等腐蚀案例,进行原因总结分析,本文结合本人实际工作经验,首先简要介绍了焦化装置存在的主要腐蚀及工艺防腐,其次对腐蚀失效进行了分析。 相似文献
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在中国石油经济持续发展的背景下,油气储运管道在其中的作用越来越重要,因此,油气储运管道不能出现泄漏或腐蚀问题,否则就会导致经济损失,甚至会对城市周边地区产生环境污染。文章阐述了油气储运过程中管道腐蚀问题的发生成因,参考灰色理论提出了油气储运过程中管道腐蚀的有效预测方法和相应的防治对策。 相似文献
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油气长输管线是采油,生产管理的重要环节,由于管线腐蚀及偷盗破坏等,致使原油经常性大量泄漏,给企业带来了巨大的经济损失。为了最大限度地降低管线穿孔所造成的一系列严重后果,研制应用了长输管线漏失监测技术。该技术能够及时判断管道防腐层破落及原油泄漏点,实现管线实时在线监测。 相似文献
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聚合物一厂制冷机组所使用的载冷剂为25%乙二醇水溶液和25%氯化钙水溶液,长时间运转导致制冷流程腐蚀、减薄,最终出现泄漏点,导致装置波动或停工。建议载冷剂改用冰河冷媒,效果良好。 相似文献
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我厂变换工段热交换器排污管的腐蚀属于局部区域腐蚀,仅使用半年即穿孔泄漏,穿孔点位于排污管的90°弯头处,而换热器的其它部件完好无损。 1.腐蚀原因 (1)换热器管程、壳程内的气体温度均在300℃以上,无冷凝液产生,但 相似文献
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油气管道作为油气运输的大动脉,是影响石油行业经济发展和安全保障的重要因素,具有重要的战略意义。然而油气管道长期遭受腐蚀而造成的各种安全问题不容乐观。本文从分析了油气管道的腐蚀类型和机理,并提出或介绍了一些腐蚀防护措施。 相似文献