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近几年来,我公司在各单位全面推行方针目标管理的基础上,逐步在单位工程管理中推行方针目标管理,从而提高单位的管理水平,使其达到最佳的经营效果,保证公司总目标的顺利实现。下面,就以我公司在首钢3#高炉的4#热风炉本体砌筑实施情况为例进行一下浅析。 一、首钢热风炉砌筑工程推行方针目标管理的理由 首钢3#高炉的热风炉容积2500立方米,共有4座热风炉,每座耐火材料总重达4500吨左右。首钢为了保证3#高炉能在93年5月20日顺利出铁,将其四座热风炉的砌筑任务分别承包给了三冶、二冶、二十二冶筑炉公司和首钢建总筑炉队。施工现场仅二千多平方米,又有土建、安装 相似文献
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采用助燃空气预热、高炉喷吹煤粉预热干燥、焦炭烘干预热改造等热风炉余热分级回收利用技术,降低焦炭燃料水分并长期保持稳定,为高炉生产的顺行与低硅冶炼创造有利条件。 相似文献
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红外诊断技术应用于冶金设备的范围有:内衬缺陷的诊断,包括高炉、热风炉、转炉、钢水包、铁水包和回转窑的内衬缺陷;冷却壁损坏的诊断;内衬剩余厚度的估算;高炉炉瘤的诊断等。 相似文献
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陶瓷工业是耗能大户之一。传统的陶瓷生产企业所采用的热风炉燃料有煤气、重油(或渣油)。煤还不能直接用作燃料供热风炉生产。但是,煤可以制成水煤浆,而且水煤浆炉各项参数、性能指标均可以与热风炉相媲美;因此,用水煤浆炉替代热风炉是陶瓷工业生产的必然趋势。 水煤浆炉(图1),主要由燃烧室、 相似文献
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该系统集信息技术、计算机、自动化与冶金工艺技术,是信息化改造传统高炉炼铁工艺的高新技术成果。系统具有完全的自主知识产权,构建的数学模型是其技术核心,包括冶炼过程参数最佳化的积分方程及其算法,炉温耦合控制微分方程及其算法。它由高炉炼铁工艺的基础自动化改造、以高炉主控室为中心的信息网络化改造、建立智能控制自动化软件系统三部分组成。该系统建立的专家知识库和多层次的实时数据库,给出了炉墙结瘤、管道、悬料、炉缸堆积4种主要异常炉况的诊断和冷却系统故障诊断模型; 相似文献
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70 0D743P -6C液动蝶阀作为热风炉煤气切断阀和煤气燃烧阀使用 ,阀板转动轴与滑动轴承配合间隙较小 ,轴端密封煤气效果较好。但在使用过程中 ,由于煤气带有水分 (高炉煤气采用湿式电除尘 )和粉尘 ,轴与轴承套之间一旦积灰 ,轴被逐渐抱死 ,开关蝶阀困难。热风炉液压油站设计使用压力 8MPa ,最后将油压提升 12MPa ,蝶阀也无法打开。因阀在轴套部位无加油孔 ,故无法润滑。为此在图 1中A、B位置钻注油孔并焊上M14× 1.5mm的图 1油管接头。从蝶阀油缸的油管合适位置(也可从排气孔 )接一φ10mm× 1mm的油管 ,用型号为HFH2 -P1 -3 -P -1.0测… 相似文献
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炼铁厂五号高炉自1991年10月投产以来,就始终处于不断地突破之中。近2年来,更以辉煌的生产业绩,频频刷新历史纪录。在历史纪录的背后,是五号高炉党支部这个坚强堡垒的支撑。该支部以创新务实的工作作风.以充满活力的思想政治工作方式,主动适应和服务生产的需要,在火热的炉台上,发挥着重要作用.增强了聚凝力,提高了战斗力,使高炉职工形成了整体合力.为高炉生产创造了条件,提供了动力,也成为高炉实现生产突破的坚实基石。 相似文献
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45 0m3高炉投资小 ,见效快 ,是在冶金行业较为流行的炉型。在高炉的流程中 ,料车卷扬设备运行的好坏 ,直接影响着高炉的生产。在料车卷扬方面 ,与其相关联的炉顶设备反馈信号元件 ,选用电感式接近开关 ;料车限位选用强度大、导电性好、抗振性强的LK4型凸轮控制器 ;控制系统选用 相似文献
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沸腾炉以流化燃烧方式及可燃烧劣质煤(矸石)等特点,在中小型锅炉上已获得广泛的应用,但沸腾炉在启动和运行过程中出现的结焦(结渣)问题却严重影响了锅炉的安全经济运行。如宝日希勒煤业股份有限公司三台SHF20-2.45/400型沸腾炉,每年因结焦(结渣)导致停炉平均5次,为此,探讨沸腾炉结焦(结渣)的原因与处理方法是必要的。 相似文献
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文章首先分析气化炉中水煤浆的燃烧过程,包括热裂解、燃烧和气化还原三个阶段,然后以四喷嘴气化炉为例,阐述煤质变化对炉体运行产生的影响,主要从灰分含量、煤灰熔点、黏温特性、煤的成浆性等指标中体现出来,最后提出煤质变化的有效控制措施。力求通过保障优质煤稳定供应、注重炉矿调节与煤管理、提高运行操作者技术水平等方式,使煤质变化因素提前得到妥善化解,保证气化炉的长期安全稳定运行。 相似文献
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焦炭在风口回旋区运动、燃烧,其行为对回旋区的活跃程度产生影响,对高炉起着非常重要的作用,但受到实验手段的限制,难以对其进行直接的测量研究。应用颗粒动力学将焦炭颗粒视作拟流体,采用欧拉双流体理论构建了气固两相流风口回旋区仿真模型,并验证了该模型的正确性。通过该模型分析了回旋区内焦炭的运动规律和燃烧后气体成分的变化,发现风口前端回旋区外围的环形带是焦炭进入回旋区的主要位置;O2浓度沿风口中心线向炉内逐渐降低,CO2浓度先增加后减小至零,CO浓度逐渐增加至稳定。 相似文献
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高炉煤气是唐山钢铁公司炼铁工序的副产品,除自耗和相关单位使用外,每天均有大量放散,如一铁厂每小时放散大约5万m~3。而公司内部一些单位却在不断地购进动力煤燃烧,既浪费能源,也污染了环境,同时使成本增加,影响公司的整体效益。为挖潜增效和降低成本,我公司分别在10t/h和2t/h的链条锅炉上进行了全烧高炉煤气的改造,取得了良好的效果。 一、几项技术应用 在组织高炉煤气燃烧时,为了搞好高炉煤气与空气的混合、加热和着火,我们采用了叶片轴向旋流燃烧原理和高温稳焰技 相似文献
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攀钢高炉是冶炼钒钛磁铁矿的重要设备,到了炉寿后期,高炉炉衬损害日益严重。探讨根据炉衬破损情况对炉衬进行修补的技术,达到满足高炉生产工艺及延长使用寿命的目的。 相似文献
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“七五”期间,国内自行设计的4座高炉中(含唐钢)首次采用探尺可控硅直流调速系统;由于初次设计,又没有较全面的结合生产工艺过程合理的选择控制方式,使唐钢1260m~3高炉投产后,探尺控制系统不能满足生产工艺要求,多次发生探尺尺头掉入炉内事故,不仅增加了休风率,而且造成亏料线作业、炉况难行的不良后果,极大地束缚了高炉的生产能力。通过对运行中暴露问题的分析,我们对系统进行了改进,现介绍如下。 相似文献