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改造机床的数控系统选用FUNUC6ME系统。伺服系统选用6SC610交流伺服装置和1FT5交流伺服电机,用6ME系统的内部PC实现电气顺序控制及I/O接口控制;用PC实现主轴的调速及运行控制和报警控制。由于数控系统和伺服系统采用不同厂家的产品,因而设计了6ME数控系统与6SC610伺服系统接口电路,并通过PC程序设计,使两系统的控制及信息交换达到统一。机床改造时,除恢复其原精度和功能外,还进行了新 相似文献
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数控设备集计算机、自动控制、精密测量、液压传动和机械结构等各个领域里的最新技术于一体,是机加工行业中典型的最富生命力的机电一体化设备。目前国内数控加工机床(以航天、航空和模具工业为代表)主要是从日、 相似文献
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随着计算机技术和微电子技术的深入发展与日益普及,不少厂矿企业均先后购置了自动化程度较高的微电子数控设备,目前我厂就拥有多种微电子数控设备40多台。为此,结合我厂多年使 相似文献
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我厂拥有各类数控机床约400台。其中大多为数控车床和数控磨床。这类高价、高效率机床是企业的主要生产设备,其技术状况优劣直接影响企业产品的产量和质量。上述机床随着使用年限的延长,加工出的零件有时会出现精度超差。超差的原因常由主轴系统缺陷造 相似文献
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1 观察法这是最基本的方法。维修人员通过观察发生故障时的各种现象 ,如光、响声、火花、味等 ,认真察看系统的各个部位 ,将故障范围缩小到一块印刷电路板或一个模块。例 :数控机床加工过程中突然出现停机。打开数控柜检查发现Y轴电机主电路保险烧坏 ,经检查与Y轴有关的部件 ,最后发现Y轴电机动力线有处磨破 ,搭在床身上 ,造成短路 ,更换动力线后故障消除 ,机床恢复正常。2 参数检查法数控设备发生故障时要及时对照参数表检查参数有无变化。系统参数是机床运行的保证。它们存放在磁泡存储器或CMOSRAM中 ,一旦电池不足或由于外界干扰的… 相似文献
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我厂引进了两台美国CROSS公司生产的活塞精密数控镗床,经厂调试组及美国专家数次来厂调试,其中一台(ψ18)活塞销孔镗床粗糙度达不到要求,而另一台(ψ25)经调试后达到设计要求。两台活塞销孔镗床的结构、尺寸均相同,只是镗头刀杆尺寸不同,经过长期调试,采取多种措施(如主轴系统现场动平衡),仍有一台达不到要求。为了找出其原因,我厂利用天津大学研 相似文献
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7.1m立车数控及伺服系统的改造 总被引:2,自引:0,他引:2
阐述采用FANUC0TC数控系统、西门子6RA70主轴驱动系统、欧姆龙C200HEPLC对大型立车进行技术改造的设计、调试方法及系统结构的特点。 相似文献
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(5)用PC实现对主轴的控制改造 原主轴采用交流电动机驱动,并用电气二级变速带有19级齿轮变速箱来调速。为保证主轴的刚度要求,仍用这一套装置,并针对原设计的功能不足用PC程序加以完善。主轴的原设计是:主轴电机一经起动后,在不关机的情况下,主轴电机不停。停主轴只能通过断开起动离合器、吸合刹车离合器来实现。主轴电机功率大,耗电量大,电磁离合器磨损也大。针对此缺点,这次改造通过PC程序设计使得在切断起动离合器电 相似文献
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液压伺服系统的污染控制 总被引:1,自引:0,他引:1
液压伺服系统动态响应快,控制精度高,其核心元件是伺服阀。伺服阀配合公差小,尺寸精度高,是一种精密的液压元件,在液压伺服系统中起能量转换和功率放大的作用,其品质直接影响伺服系统性能。伺服阀对油液的污染非常敏感,有资料表明,在伺服阀的所有失效形式中,因油液污染而产生的失效占90%以上。笔者通过实际参加液压伺服系统的设计、调试和液压伺服理论的教学工作,深感在液压伺服系统中,进行有效的污染控制,提高液压油的清洁度水平,是正常发挥 相似文献
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彩管锥加工车间割头接颈工序设备,采用伺服系统控制,零点漂移导致封接缺陷、异常停机。从电气方面着手解决零点漂移问题,同时编制自动搜零点程序,未见效果。从机械方面入手,基本杜绝了零点漂移现象。 相似文献
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介绍某设备液压同步伺服系统的液压原理及使用过程中遇到的振动问题,分析产生问题的原因并进行改进,对液压伺服系统的研究和使用具有重要的参考意义。 相似文献
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