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沉井是修建深基础和地下构筑物的主要方法。2001年8月8日在鄂温克旗巴彦托海镇供热工程采用此法施工了一大口径辐射集水井。该水井采用不排水淹水沉井法,井深12.5m、内径3.0m、壁厚0.24m。沉井结束后,打设集水短管和辐射管,然后洗井,供水能力达到200m^3/h以上。 相似文献
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通过岸边泵房沉井结构的工程实例,对沉井结构设计和施工时关于沉井分段、浮力、下沉摩阻力的取值、流沙处理等几个问题进行了探讨. 相似文献
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结合柘林水利枢纽第二溢洪道副坝的实际情况,分析了沉井在水利工程断层破碎带中的应用。沉井在断层破碎带中成功应用,给设计人员开阔了思路,沉井作为水利工程中的防冲和挡土建筑物,具有受力明确、结构简单、施工安全、造价低廉的优点,是值得推广应用的。 相似文献
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1988年1月9日—7月30日,海勃湾矿务局第一工程处利用沉井法成功地穿过东胜煤田马家塔斜井明槽9米厚流沙.完成了该井3个井筒的表土段施工.从而将沉井技术由立井引入到斜井,填补了斜井建井技术上的一项空白.东胜煤田是我国少有的几个大煤田之一,储量一千多亿吨,仅精煤区面积就有二千八百八十平方公里,储量三百五十二亿吨. 相似文献
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目前渤海油田均采用注水采油技术做为海上油田高产稳产的主要手段,但是各油田大都处于开发开采的中后期,注水的水质条件较为恶劣,导致注水井井下管柱结垢严重,使得注水井压力上升快,难以达到油藏配注要求。分层调配过程中压力高、井下结垢严重等问题导致工作人员无法顺利进行钢丝作业,更为严重时甚至会出现注水管柱无法起出而转为大修作业的复杂情况。现常规方法需要起出注水管柱进行洗井,存在工期时间长,作业费用高等问题。文章结合现场作业经历针对注水管柱结垢介绍目前注水管柱的改进工艺技术,并进行简要比较。 相似文献
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由于井下套管腐蚀穿孔,水泥帽失效或封固质量不达标,套管头以上丝扣未上严实,报废封堵井失效等一系列原因,造成油水井冒水、冒油,既污染环境,又影响油水井的正常生产,为此,针对管外漏井的不同类型进行合理治理,可以有效解决管外漏井造成的不良影响。 相似文献
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孤东采油厂勘探开发二十多年来.油水井数不断增加.截止2008年底.计有油井2385口、开井203513,水井1092口、开井734口.由于杆断、杆脱、管损和措施增产需要,作业工作量一直居高不下.连续五年都在2500口以上,受作业定额变化、管杆价格上涨及井况恶化影响,作业成本压减难度大。 相似文献
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据大港油田第五采油厂李志刚厂长介绍,港西油田是一个集采、注、输为一体的综合性油气生产单位,简化前共有计量站50座、接转站7座、集中处理站2座、注水站3座、配水间51座。担负着508口采油井(开井402口)和234口注水井(开井190口)的日常生产、油气集输和注水任务。日产液21568m3,日注水19000m3。简化前的油气集输系统主要采用双管集输三级布站的集油工艺流程。与全国其他老油气田一样,随着进入中后期开发阶段,港西油田采油地面工艺系统规模庞大、腐蚀严重、油水井调整大、负荷不均衡等问题日渐凸现,原有工艺与实际生产现状的不适应性越来越… 相似文献
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目前,国内外在开采油田的过程中普遍存在套损的问题。根据近几年的研究,影响油水井套损的因素有很多,其中腐蚀占有最主要的因素。因此,研究油水井套损防腐技术已经迫在眉睫。本文主要将油水井套损管与井下挂片相互结合,并且根据油田的地理位置与自然环境,设计并且实施了油水井套损防腐技术,而且在油水井的套管内添加了缓蚀剂以及有机涂层,这也是成功研制油水井套损防腐技术的关键,从而在整个油田的开采过程中形成了防腐技术的完整网络。 相似文献
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《石油工业技术监督》2017,(5)
控制注水井维护性作业率对于油田开发中降低生产成本十分重要,而导致注水井维护性作业率高的主要问题是测试遇阻和测试掉卡,占总数的67.9%。通过对测试遇阻和测试掉卡作业进行原因分析,提出了作业后应用自循环洗井装置洗井、增加除垢刮蜡、冲砂工序,去除管柱内壁垢、加强电缆的维护与检测等措施。这些措施的实施降低了测试遇阻和掉卡几率,进而降低了维护性作业率。注水井维护性作业率的降低能够有效地节约生产成本,减少因作业关井对油田开发的影响。 相似文献
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笔于2002年根据企业用水量大、流量变化小和各供水井分布较远(约500m)的特点,设计了一种采用管网水压自动调压的恒压供水系统。该系统由一台变频供水配电柜和两台自耦降压启动柜组成(图1)。变频供水配电柜采用远传压力表做压力传感器,自耦降压启动柜采用电接点压力表做压力传感器。 相似文献
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目前南翼山油田分层注水工艺80%采用桥式偏心分层管柱,通过投捞堵塞器更换水嘴实现水量调整,应用较多的仍是传统测调技术,由于南翼山油田水井数量较多,传统工艺存在测试工作量大、效率低、调配误差大等缺陷。为提高测调效率和测调准确性,近年来逐步推广分层智能测调联动技术应用力度,取得了较高效果。 相似文献