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介绍了棒材打捆机控制的发展及现状,对单片机应用到棒材打捆机控制中做了尝试,并给出了具体的硬件线路原理框图和软件程序框图. 相似文献
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首钢自行研制的SGBD/80 0 -1型全自动棒材打捆机 ,在首钢烟台东星公司诞生。经过 2 0个月的实际生产考核表明 ,该产品设计合理 ,运行安全可靠 ,棒材捆扎紧实 ,维修方便 ,完全适应棒材连续生产线全自动打捆包装的要求。主要用于型材、圆钢、螺纹钢等棒型材料精整包装的打捆机 ,是一种集机、电、液一体化 ,科技含量高的设备。随着棒材生产向着连续化、自动化、大型化发展 ,自动包装技术势在必行。近年来 ,国内一些钢铁企业已经陆续使用了棒材打捆机。但是 ,所用设备全是从国外引进的 ,国内尚无定型产品。由北京首钢设计院牵头 ,机电公司、电… 相似文献
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田青 《石油工业技术监督》2014,(3):4-6
油、套管API圆螺纹上扣后齿顶与齿底间存在间隙,各项螺纹参数的公差会影响间隙的大小,经过计算得出锥度的影响程度最大。齿顶与齿底配合间隙面积越大,油、套管API圆螺纹接头密封性越差。提高油、套管API圆螺纹接头密封性,可以采取科学控制螺纹参数、合理控制上扣扭矩和圈数、使用高密封性螺纹脂以及给螺纹镀层等方法。因此,建议对密封性要求较高的油气井使用特殊螺纹接头。 相似文献
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冷轧质检站的青工钱泽华怎么也没想到,自己一条字数不过500的质量改进合理化建议,竟然被采纳实施,为产品质量改进起到了大作用。就在几个星期前,小钱投书质检中心领导信箱,对冷轧产品捆带压印缺陷提出合理化建议,在中心生产技术部门和冷轧厂的共同协作下,长期困扰冷轧厂的普板捆带压印问题得以解决,质量隐患消除了,为冷轧产品避免了损失。据质检中心技术人员介绍:捆带压印缺陷消除后,厂方再也不 相似文献
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为了获得精纺织物的起球机理及影响因素,通过使用圆轨迹起球仪对6种精纺织物的起球性能进行了测试,并利用扫描电镜对构成织物的纱线进行了微观分析,对各种纺纱工艺参数对织物起球性能的影响进行了研究。 相似文献
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涟邵矿务局金竹山矿自去年10月份开始,积极改革内部分配办法,推行“一挂五捆三档次”的分配制度。“一挂”就是基本工资与任务效益挂钩;“五捆”就是把浮动工资、奖金、各种津贴等与任务、效益、出勤、安全、工程质 相似文献
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分析、研究德制斯托拿圆压圆热烫金机控制系统,对其电化铝走线张力系统进行改造。使印刷过程中箔带始终处于张紧状态,不受工作速度影响,较好地保证了高速生产中箔带的稳定性和精度,使烫金生产效率提高20%,工艺性能良好,达到了预期的改造效果。 相似文献
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加工连铸机结晶方形铜管内腔的芯子时,遇到加工半径为5.25m的圆弧曲面,如果按通常的机加工办法,所需要的专用设备的尺寸实在太大了。能不能用别的方法来完成这一曲面的加工,从而尽可能地缩小加工设备的尺寸降低加工成本,增加经济效益,这是我们要探讨的问题。 以90×90方长度为700mm的结晶器的芯子为例,其圆弧曲面的曲率半径为5250mm,由于它并不是一个完整的圆,而仅是圆的一部分,其整个长200mm(弦长)所对应圆的圆心角仅为3.8226°×2。经分析发现,圆的内摆线如果取其一段,只要诸参数选择得适当,完全可以代替圆,使其诸点与圆的诸点对应误差在限定 相似文献
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1.故障现象
XK5646数控滑枕铣床配置华中数控HNC-21M系统。铣圆形零件不圆。经检测φ100mm的圆形零件直径最大误差-10μm。因设备处于保修期内,联系机床厂来人维修,首先检查X、Y轴的轴向窜动、反向间隙和拖板镶条的间隙等,未发现问题。检测后认为,造成铣圆形零件不圆现象的原因是数控系统关于X、Y轴定位插补的参数不匹配。于是调整两轴位置环的增益参数,将增益参数从2000调到4000,试加工零件后检测,故障依旧。随后反复调整两轴位置环的增益参数,并且还怀疑到两轴的伺服驱动器和伺服电机,将两轴的伺服驱动器和伺服电机对调也没查出问题。 相似文献
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1.机头
M400N-114打捆机机头是最容易出现故障的机构。
(1)气马达不转或旋转缓慢。气压不够,检测气源压力和气路;气马达叶片磨损,更换叶片;气马达由于润滑不够导致的损坏或外部颗粒进入,更换气马达;齿轮箱损坏,更换齿轮箱。 相似文献