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1.动作过程
冷床下卸钢装置结构为液压四连杆驱动链条步进式。收集链将冷床上的钢收集到移钢小车上方,由6个液压缸同时动作,带动四连杆将移钢小车平托起,链传动将移钢小车平移到输出辊道的正上方,移钢小车下降,使棒材落在辊道上面,小车降到低位时,链传动将移钢小车回归到起始位置。 相似文献
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依据某型发动机安装车的输入参数设计了一套液压系统,实现发动机安装车俯仰、升降运动姿态的控制。给出液压原理图、液压缸及油箱的设计等。 相似文献
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安钢第一轧钢厂φ300mm棒材机组是1958年建成的棒材生产线,主要产品有直径22~32mm圆钢和螺纹钢.上卸钢采用意大利达涅利第三代核心技术液压侧驱动形式,装置由4个液压缸控制,有两个起升缸和两个横移缸组成,3个检验台采用链条移动式上卸钢也全部是液压传动.
1.问题
上卸钢和3个检验台共用1个YZB-F2500ZLG型液压站:含3台A 10VS 140DR/31R-PPB 12N00柱塞泵,开2备1,系统压力11MPa,单泵流量200L/min.实际生产中,上卸钢和检验台动作相互干涉、动作协调性差,造成上卸钢卸钢动作不稳.另外油温居高不下,对系统造成严重威胁. 相似文献
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双小车起重机用来抬吊较长的重物(如造纸机的轧辊)很方便,但当两吊钩升降不同步时,重物两端高低不一,左右倾斜,给吊装造成困难,且极不安全。加装电气同步旋转装置(电轴)后,两吊钩在任一档均能保持同步升降,彻底解决了无法用机械联系的两吊钩同步升降问题。 相似文献
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6t感应炉溜槽烘烤机构为固定式结构,为节能将其改造成带平移小车的连杆式液压升降结构,降低工作强度,减少热量损失节约了能源。 相似文献
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热连轧卷取芯轴卷料后无法卸卷,原因是冷却不足,导致滑板粘结,以及粉尘等物进入芯轴与扇形板滑动面,造成滑动阻力增大从而使之抱死。通过提高卷取芯轴的冷却效率和耐磨滑板的清洁度,能够有效提高热连轧卷取芯轴的连续作业率。 相似文献
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针对炼铁使用的重要原料烧结矿在输送到高炉矿槽平台后的装仓操作过程中存在的岗位安全风险问题,通过对现场装料操作方式的试验、改进、使用跟踪,探索出根据料位高低情况、卸矿小车自动移动装料的控制方法。 相似文献
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30t电炉电极升降液压缸存在如下缺点: 1.“V”形密封圈设计不当,密封性能差,漏油严重. 2.油缸的柱塞导向铜套的导向性差. 3.接头体与缸体连接强度不够,结合部易松动造成漏油. 4.油缸口无挡尘环,灰尘进入缸内引起密封环拉毛磨损,导致漏油. 5.油缸与升降立柱的连接不合理,致使连接销经 相似文献
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传统轨道小车使用过程中存在能耗高与整机轮压大、维保工作量大的问题,限制小车的运行。分析自动化轨道吊全功能小车的设计,立足小车的发展情况,在原有基础上进行优化设计,研制一种新型全功能小车。优化后的小车实现了稳定性、姿态调整、机构偏正、延长钢丝绳寿命等性能提升。实践证明,优化设计后的小车在功能、能耗、环保等各方面表现优秀,证明优化设计取得了成功。 相似文献
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帘子布浸胶机卷布台的锥形卡头组件是保证成品帘子布布卷成形良好的关键部件,锥形卡头组件成对使用(图1),其退出、夹住的动作靠水平方向的液压缸来实现.当外锥面卡头从内锥面卡头的锥孔中退出时,卷布台将布卷推出,反之,当夹住时卷布台又启动.当两个卷布罗拉带动帘子布布卷转动时,布卷中心的木轴则带动内锥面卡头转动,在摩擦力的作用下,内锥面卡头带动外锥面卡头及轴一起旋转.锥形卡头组件对布卷起中心定位的作用并在垂直方向上的液压缸作用下对布卷中心的木轴施加向下的压力,以保证帘子布布卷成形良好. 相似文献
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抛砂机造型不需要配备标准砂箱和专用坐标型板,型砂在砂箱的无圆弧转角处也不会产生局部松散现象,很适合单件生产,能保证高、大、复杂铸件的造型质量。太重铸铁厂的仿苏296M型抛砂机采用电气与液压传动控制。使用时存在下述问题。 原296M型抛砂机液压传动装置有两条油路,由一个电动机拖动两个油泵供油。叶片泵供应高压油,控制大横臂升降,该油路装一单向阀,以固定大臂的高度位置。齿轮泵供应低压油,控制大、小横臂的转动以及刮砂板装置的转动与升降。大、小横臂液压缸是由 相似文献
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1.液压缸拆卸注意事项(1)将液压缸停在一个易拆卸的位置再断开电源,拆卸联轴器及橡胶活塞头。(2)拆卸与液压缸连接的油管,将液压缸进、出油口进行密封处理。(3)从主机拆下液压缸时,应注意保持液压缸平稳,防止液压缸滑动或转动,以免伤到人员。拆卸活塞和活塞杆组件时,同 相似文献