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贵溪冶炼厂亚砷酸车间采用日本东予冶炼厂湿法提砷工艺。该工艺复杂 ,介质的腐蚀性很强。工艺设备多为搅拌槽 ,自车间投产以来 ,搅拌槽筒体材料相继使用过碳钢内衬PE、碳钢内衬橡胶及铬镍奥氏体不锈钢( 1Cr18Ni9Ti)。经过几年的使用 ,都出现过不同程度的腐蚀 ,主要现象有 :槽筒体焊缝多处剥离 ;焊缝及焊缝附近腐蚀严重 ;板材上局部有腐蚀点 ,甚至发生穿孔 ,密封的三角挡流板内板材穿孔更严重 ;内部支撑件的连接处脱焊等。1 腐蚀原因分析工作条件 :搅拌槽体内有四个密封的三角挡流板 ,每天作业2 0h。槽内蒸汽盘管加热 ;下部鼓风 (吹氧 ) ;… 相似文献
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安放式管座角焊缝射线检测的基本方法,通过实验验证安放式管座角焊缝射线检测的可行性,可以检测出焊缝中气孔、夹渣、未熔合、裂纹等缺陷,并且底片质量符合标准的要求。 相似文献
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在对接焊缝的A型脉冲超声波检测中,除了焊缝中的裂纹、未熔合、夹渣、气孔等出现缺陷回波外,还有一些非缺陷回波。辨别这些回波显示及出现位置等有助于对焊缝内部质量作出客观的评价。 相似文献
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由于星型卸灰阀具有料量控制准确的特点 ,而被应用在我厂配料仓给铁精粉配白灰。在使用中 ,星型卸灰阀经常出现被卡住不能工作的现象 ,不但影响了配料质量 ,而且维修时 ,由于仓内有白灰 ,打开卸灰阀后白灰下卸 ,既浪费材料又恶化工作环境。经分析发现 ,为了防止仓内白灰在非工作时泄漏 ,阀芯与壳体之间采用了很小的均匀间隙作密封。在工作时 ,白灰是落在星型阀芯的槽体内经过阀芯转动而卸下的。由于阀芯的槽板与壳体都是刚性材料 ,且它们之间的间隙又很小 ,当白灰中夹有较大颗粒的硬物落到槽体内时 ,随阀芯转动而被卡住 ,使阀芯不能转动 ,物… 相似文献
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生产冷轧不锈钢薄板,普遍采用HNO3+HF混合酸洗钝化工艺。混酸腐蚀性极强,酸洗设备经常发生腐蚀渗漏。渗漏部位一般出现在胶板搭接处、浓酸进槽口以及蒸汽加热管附近。循环槽锥体部位由于受酸液冲刷的影响,也易发生渗漏。分析其原因,与槽体钢结构及衬里结构、施工质量、配酸工艺、加热方 相似文献
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焊管焊缝形状是焊接工艺参数合理性的反映,同时影响着焊接接头的性能。论述了控制焊缝形状的必要性和建立焊接钢管焊缝形状体系的重要性。并提出了建立焊缝形状评价体系的4项准则即:以现行标准或规范为依据;以焊管技术试验研究成果为参考;以产品实测结果为基础;以焊缝形状参数的协调组合为目标,并展示了“评价体系”的样本。 相似文献
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压力容器制造的初期,需要排出钢板的下料图。设已知钢板的集合 S(s_1,s_2,s_3,…),技术要求如下:a.每张板长应大于800毫米。b.相邻环焊缝距离应大于500毫米。c.开孔及其加强板焊缝应错开壳体焊缝50毫米以上。d.设备内件与筒节焊接的焊接边缘与壳体焊缝应不小于筒体壁厚且不小于50毫米(不考虑纵焊缝); 相似文献
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本文介绍了秦山三核检查发现应急堆芯冷却(ECC)系统和停堆冷却(SDC)系统异种金属焊缝存在表面和浅表层存在缺陷的情况,针对异种金属焊缝目前存在的缺陷类型进行相应的超声检测技术开发,形成了一整套异种金属焊缝全体积无损检测技术,实现了秦山三核ECC和SDC系统异种金属焊缝全体积无盲区检查。该检测技术及其试验验证表明,采用超声爬波技术能有效检测出异种金属焊缝表面、近表面存在的类似液体渗透检测所发现的线性缺陷,并能有效确定缺陷深度、长度和高度。超声爬波检测技术的有效覆盖深度达到0~9mm,能有效检测出焊缝中存在的当量面积大于3mm2以上的平面性缺陷,实现了对自身高度大于2mm的平面性缺陷高度尺寸的精确测量。 相似文献