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1前言飞灰取样器虽然是火电厂煤粉锅炉的一个简单设备,但它却起着非常重要的作用。飞灰取样器通常安装在锅炉烟气排放的尾部,通过对煤粉锅炉燃烧后产生的烟气排放物(飞灰)进行收集取样,进而化验和计算出飞灰中可燃物的百分含量。 相似文献
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要为节能降耗,研制出闭式等压集中疏水装置,对传统的供蒸汽系统进行改造,改造后供蒸汽系统只排冷凝水,不排蒸汽,冷凝水全部回收。对锅炉连续排污水、定期排污水、烟道余热进行阶梯式综合利用,效果显。 相似文献
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一、现状 我厂现有上海产SHL10-13型蒸汽锅炉2台,单台蒸发量为10t/h,锅炉效率70%,燃料热值20934kJ/kg,燃料单价220元/t,锅炉给水温度25℃,蒸汽成本每吨58元,钠离子交换软化水处理系统水费及水处理费用每吨2元。用汽设备使用蒸汽压力为0.5MPa,运行时间为16h/d,冷凝水排放量平均7t/h,排放温度120℃。糖化车间排放的高温饱和冷凝水采用开式回收,包装 相似文献
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随着社会的发展,燃煤电厂在我国得到了发展。燃煤电厂中的煤粉锅炉以煤粉为燃料,通过炉膛内的炉排燃烧产生高温,将热量传递给大气,确保工业用能设备的安全运行。简单讨论煤粉锅炉系统和劣质煤对其影响,深入探讨并制定调整措施。 相似文献
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由于工业锅炉产生的蒸汽用途的多样性,蒸汽品质易受污染,或使用蒸汽设备及地点不集中,蒸汽管线较长等原因,使得蒸汽凝结水(也称冷凝水)的回收利用有一定的难度。因此,有很多工业锅炉在系统和用汽装置设计、安装时就没有考虑凝结水的回收,而用户为了节省投资费用,减少管理麻烦,往往宁愿将品质良好的蒸汽凝结水排至地沟而白白浪费,也不进行改造利用。另一方面,有的用户虽然将凝结水回收作锅炉给水,但大多不注意系统的防腐处理,以致凝结水中铁离子含量较高,不但易造成锅炉结生铁垢,而且会增加锅炉的腐蚀,影响锅炉的安全运行。实际上蒸汽凝结水回收利用和处理很有必要,具有经济价值。 相似文献
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工业设备用汽后都会产生冷凝水,这部分冷凝水具有一定压力,温度高,所含的热量占新鲜蒸汽总热量的20%~30%,有很好的回收利用价值。冷凝水回收和除氧器加热系统改造,实现热能回收利用,达到节能增效的目的。 相似文献
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针对西北某石化公司1.6Mt/a催化裂化装置尾部烟气污染物排放超标,给环境带来严重的危害,余热锅炉排烟温度240℃,高温烟气的排放导致装置能耗偏高,影响装置经济效益,同时影响尾部布置脱硫工程。随着国家环保要求进一步提高,2014年该厂为节能减排及烟气排放达标,新增烟气脱硫、脱硝装置。由于脱硝工艺要求进脱硝反应器的烟气温度在300~400℃范围内,布置脱硝装置需要较大空间,而现锅炉周边无足够的场地,故设计新的余热锅炉以布置脱硝装置,同时降低排烟温度。新设计时对余热锅炉受热面进行模块式设计,将再生高温烟气全部经过余热锅炉回收,排烟温度降到160℃以下,提高装置效率。同时满足脱硝装置的布置,降低NOx的排放。 相似文献
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我厂原来的凝结水回收利用是从用热设备内排出凝结水经疏水器进入凝结水箱 ,由凝结水泵送回锅炉房软化水箱 ,再经锅炉给水泵送入锅炉 (图 1)。这种方式存在如下问题 :凝结水在进入开式凝结水箱时会发生闪蒸 ,一方面闪蒸汽逸入大气中造成凝结水的损失 ;另一方面 ,闪蒸汽带走了冷凝热 ,使凝结水的温度降低 ,既造成了热能与凝结水的温度降低 ,又造成逸出大气的二次蒸汽对环境的热污染。为此 ,我厂在充分考察的基础上 ,引进了一种冷凝水回收系统 ,较好地解决了问题。改造后系统 (图 2 )的工作过程是 :凝结水由疏水器进入凝图 1 原冷凝水回收系… 相似文献
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中药厂能源消耗最大的是蒸汽和水 ,其中蒸汽消耗最大的设备是蒸煮设备、烤房设备、提取冷凝水设备 ,根据这些设备的运行工况特点 ,寻找企业高效节能的有效途径 ,是降低企业生产成本办法之一。在各种节能增效的方式方法中 ,人们采用较多的是管路布置的合理性、管道的保温、疏水阀的控制、冷凝水的回收等 ,但少有各种设备之间能源的交互利用的方法 ,现就蒸汽综合利用谈谈我厂在这方面的一些实践经验。1 问题分析原来 ,车间蒸汽使用方法如下 :提取罐安装在二楼 ,烤房设备则在一楼 ,蒸汽通过锅炉的配汽系统送到使用设备然后通过疏水阀排到回收水… 相似文献
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膨胀烟丝生产线蒸汽站蒸汽管路中冷凝水积存过多,冷凝水排放不及时,蒸汽携带冷凝水进入工艺系统,造成燃烧炉温度降低,导致燃烧炉熄火故障频发。通过分析蒸汽站蒸汽管路系统设计合理性,认为原设计中冷凝水采用的集中式回收方式,其工作条件不能被完全满足,造成少量冷凝水进入工艺系统。为此,重新设计蒸汽站蒸汽管路系统,元器件重新选型,分离各部分疏水管路。 相似文献
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介绍首台660 MW级高参数超超临界褐煤锅炉尾部烟气热能利用系统防冻技术的研究及处理方法,针对性强,有推广价值。 相似文献
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贾恩利 《中国电力企业管理》2004,(10):73-73
新疆新化化肥有限责任公司动力分厂65吨和75吨锅炉,主要以生产供汽为主,满足全公司化肥生产用汽。长期以来由于锅炉过热器等尾部受热面积灰较为严重,致使锅炉过热器后排烟温度高,带负荷能力差,严重影响到锅炉的长周期安稳运行,并且在运行中每班都要用压缩空气对高低温过热器进行人工清灰,工人劳动强度大,而且很不安全,且人孔门的位置对积灰清理范围十分有限,因此造成锅炉整体烟温升高,热风温度高超过低碳钢所能承受的450℃的极限值,致使65吨和75吨锅炉高温段空气预热器接连处经常性变形拉裂,造成空气泄露,对锅炉的正常安全运行构成威胁,而且… 相似文献
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烧结机台车起拱造成的危害,烧结机尾部星轮的运行规律,对尾部星轮运行过程建立数学模型,分析烧结机尾部台车的受力大小。得出烧结机回程台车起拱产生的原因,提出改进措施。 相似文献
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