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相似文献
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1.
介绍了安康水电站表孔消力池底板存在的主要缺陷,分析了破坏原因、历次补强加固处理方法及效果,并提出了从根本上解决表孔消力池安全隐患的建议。  相似文献   

2.
泰丰橡胶坝自2003年10月竣工即开始蓄水,2004年6月3日,橡胶坝蓄水至设计高度4.0 m时,消力池底板和陡坡发生失稳破坏,现场情况为:消力池底板上升,陡坡下滑插入消力池底板下面,两侧陡坡向中间侧翻;另外,其他消力池底板亦有轻微上升现象,上升高度为5~20 mm不等.主要原因为:消力池底板所受扬压力过大是造成失稳的直接原因;消力池底板排水孔排水不畅或失效是造成失稳的主要原因;上游粘土铺盖防渗效果差是造成失稳的原因之一;溢流时可能对消力池底板产生的脉动上举力是造成失稳的诱发因素.通过对失稳原因的分析,提出了堵、减、排相结合的处理方案,处理完工后经受了2005年汛期较大洪水的经验,原发生失稳的位置及其他部位均未有异常情况发生,说明该工程采取的处理方案是有效可行的.  相似文献   

3.
本文探讨一种水闸消力池底板结构加固施工方案,将消力池内的渗、透水有序导出,解决在维修时渗水量较大影响施工问题,通过创造干地环境,在原底板上实施加固结构达到维修目的。这种施工方法不必排空上游蓄水,可以减少水资源损失,对于面积较小的消力池可以在原底板上做整体加固,对于面积大的消力池可以分数块加固。  相似文献   

4.
利用预应力锚索加固高水头消力池底板获得成功B.H.日沃杰罗夫等主题词重力拱坝,预应力锚索,加固,消力池,施工方法,萨彦舒申斯克水电站萨彦舒申斯克重力拱坝是国内外坝工建筑的大工程之一。大坝位于叶尼塞河上游哈卡锡(俄罗斯联邦)境内.在克拉斯诺雅尔斯克水电...  相似文献   

5.
徐景起  王宁  王桂平  刘琳 《中国水利》2006,(14):36-36,39
泰丰橡胶坝位于大汶河北支牟汶河的中上游.为河道拦蓄工程.由三跨橡胶坝和两孔泄水闸组成,总宽度207m.橡胶坝单跨长度66m,坝袋设计高度4m,泄水闸单孔宽度2m,闸门高度3m,坝址以上河床平均比降2‰。橡胶坝底板坐于含砾中粗砂地基上.基面以下属强透水层,底板为长13m、厚0.9m的钢筋混凝土底板,底板前后齿槽深均为1,6m,底板下为厚度1.7m的浆砌块乱石基础,底板上游接长10m、厚0.5m的钢筋混凝土铺盖.钢筋混凝土铺盖前面为长15m、厚0.5m的黏土铺盖,底板下游由长8m、厚0.5m、坡比为1:4的钢筋混凝土陡坡与消力池相接.消力池长10m,底板厚度0.5m,尾坎高度1.0m,消力池后海漫长25m。  相似文献   

6.
景洪水电站表孔消力池采用宽尾墩+消力池新型联合消能,为满足2008年6月首台机组发电的要求,自2008年4月下闸蓄水运行以来,2009年12月抽水检查,发现消力池底板部分损坏。经研究,消力池底板采取加强新老混凝土结合面处理、配制适应性强的抗冲磨抗裂混凝土、增强其上下层连接的锚固、优化排水孔布置和结构缝的细部构造等加固处理措施,取得了较好的效果。实践表明,今后应加强对表孔消力池的运行管理,确保大坝安全。  相似文献   

7.
安康水电站表孔消力池破损原因分析及加固处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
雷中俊 《水力发电》2000,(11):48-49
安康水电站表孔消力池采用宽尾墩-消力池新型联合消能工,自1989年导流底孔下闸蓄水运用以来,经过抽水检查,发现消力池破损严重,如池底板变形、结构缝开裂等。经研究,采取打锚筋、灌浆等加固处理措施,取得了较好的效果。实践表明,今后应加强对表孔消力池的运行管理,认真研究此种新型消能工的设计理论,确保大坝安全。  相似文献   

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9.
针对苏只水电站消力池底板基础排水管渗水带泥问题,从设计、运行角度分析了消力池可能的破坏原因,并采用综合示踪法进行流场测试分析,基本确定了渗漏原因和通道。处理时对消力池进行放空清淤检查,印证了分析结论:渗水带泥是由于消力池底板表面混凝土及结构缝止水破坏引起的。提出了相应的修复处理方案,处理措施取得了良好的效果。  相似文献   

10.
水利水电工程消力池底板设计浅议   总被引:1,自引:0,他引:1  
溢流坝和溢洪道的消力池是水利水电工程的重要建筑物.已建工程中有许多宝贵的经验,也有惨痛的教训,通过对消力池底板的稳定分析、脉动压力的计算,和几个水电站工程消力池的运行状态的简介,提出了透水式底板设计思想和脉动压力控制值.  相似文献   

11.
消力池底板破坏原因和预防措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了国内外研究成果提出的脉动压力是导致消力池底板揭底破坏的主要原因,并论术字计入脉动荷载的消力池底板块的设计和防护措施。  相似文献   

12.
李国郴 《人民长江》1993,24(5):16-21
隔河岩大坝消力池右岸高边坡的稳定性直接关系到消力池和厂房的安全运转,也影响大坝右岸拱座抗力,其稳定性至关重要。从边坡岩体结构、边坡开挖、水库蓄水后岩溶水文地质条件的有害演化等诸因素分析其对边坡稳定的不利影响。边坡可能以坠落、倾倒、平推位移等形式破坏。其中F_1切割体经计算分析倾倒破坏的难度大,kc大于1。而平移——位移破坏的稳定安全系数Kc小于1,同时结合宏观地质判断说明,F_1切割体不进行处理.难于保证在运行期的稳定。治本加固处理在于改善坡脚页岩封闭条件和整个边坡地下水的补排条件。治标处理措施,包括挖除部分危崖和适当锚固。  相似文献   

13.
消力池底板及导墙脉动压力特性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李静  姜伯乐  金峰 《人民长江》2009,40(17):52-54
消力池底板属轻型结构,其结构的振动、抗冲、稳定等均与底板水跃区的水流脉动强度直接相关。依托某工程,对底流消能的消力池底板及导墙脉动压力特性进行了较系统的水力学模型试验研究,通过对水流脉动压力测试数据的综合分析,获得了消力池底板及导墙动水压力的分布规律以及点、面压力脉动的换算关系。研究丰富和发展了消力池及导墙的脉动压力特性研究,可为底流消能形式的水流动力特性深入研究提供科学参考。  相似文献   

14.
本文结合某电站厂房工程的底板混凝土发现一条深层裂缝,从混凝土浇筑、固结灌浆施工、安全监测数据、地基地质、结构尺寸等五个方面进行调查,得出永久变形缝设计偏大、结构不均匀性、固结灌浆试验抬动可能是产生裂缝的主要原因,制定针对性的处理措施.目前已按处理措施施工完成,限制了裂缝的进一步发展.  相似文献   

15.
李苏 《广东水利水电》2010,(12):31-34,40
云南某水电站消力池底板汛期大面积被冲毁,通过采用锚杆、锚筋桩进行锚固;采用GB柔性止水条和GBW膨胀止水条,降低防渗从而减小水动压力;采用HTC-1型界面剂,有效地促进了新老混凝土之间的结合;通过使用中热水泥和采用C30全天然骨料+Ⅰ级粉煤灰+微纤维常态抗渗混凝土,有效地降低了混凝土温度裂缝。通过以上施工方法和措施,高质高效地完成施工任务,顺利通过了汛期洪水考验。  相似文献   

16.
某水库消力池边坡为岩质边坡,文章应用边坡稳定力学计算法分析岩质边坡稳定性,并提出工程处理建议,为进行消力池设计施工提供依据。  相似文献   

17.
底流消能具有流态稳定,下游冲刷轻微、泄洪雾化小等优点,近年来被越来越多的高坝工程所选用。但国内外已建的高坝底流消能工程中消力池底板出现不同程度甚至严重破坏的事例屡见不鲜,在一定程度上影响了底流消能在高坝中的推广应用。因此,通过模型试验和计算分析,从水流和结构两方面来深入研究消力池底板的安全性是高坝大流量底流消能工程面临的重要课题。官地水电站挡水建筑物最大坝高168m,是我国目前混凝土重力坝底流消能水头最高的工程,具有大落差、高流速、大流量、单宽泄洪功率大的特点,其底流消能工的规模和技术难度居国内前列。工程设计分别对官地水电站止水破坏前后的消力池底板开展水工模型试验和计算分析研究,确定了合理的消力池底板厚度及锚固措施,并根据工程经验,设置了其它增强消力池底板抗浮稳定的安全措施。  相似文献   

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19.
消力池底板透水孔内脉动压强试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于某跌坎消力池水工模型试验,在消力池底板中线不同位置设置透水孔,同步测量透水孔内和底板中线上表面的脉动压强。用模型试验和理论分析相结合的方法对透水孔内的脉动压强特性进行研究,得到透水孔内任意两点脉动压强相关系数的取值范围;从幅值特性和频谱特性两方面就孔内各点的脉动压强与相同位置上表面的脉动压强进行了对比,研究结果可为消力池透水底板的设计提供参考和指导。  相似文献   

20.
高水头电站泄洪消能难度较大,消能设施容易发生破坏。笔者采用模型试验和理论分析相结合的方法对铜街子水电站的泄洪消能问题进行研究。表孔闸门对称开启时,消力池的消能效果较好,从流场和压力分布特性可排除体型设计的影响;表孔闸门非对称开启时,消力池内形成流速较大的横向回流,回流形态与底板环形破坏带相似,可以判断回流携沙长期磨损是消力池底板破坏的主要原因,运行时应尽量避免非对称的开启方式。笔者通过比较表孔闸门对称和非对称两种开启方式,分析消力池流态、流场及压力特性,判断得出了消力池底板的破坏原因,并优化了电站的运行方式。研究成果对消力池的修复工作和电站后期的安全运行具有较大的指导作用。  相似文献   

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