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滚动轴承装配前加热可使内圈直径胀大,便于轴承套装,但轴承加热温度太高会使轴承退火,一般轴承加热温度应〈150℃,一般控制在120℃以下。 相似文献
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采用注入胶粘剂工艺,解决轴承位轴与轴承配合间隙问题的方法.以轴承内圈抱轴,两端球垫分别开注胶孔和出胶孔,安装并做密封处理,调整耳轴与轴承同轴度后注入结构胶粘剂,完成耳轴轴承位的修复. 相似文献
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当遇到安装或者拆卸与轴实行过渡配合或过盈配合联接的轴承内圈、迷宫密封内圈、定位环等具有导磁性能的套类零件时,感应加热器可以在40~80s内,将该件加热到所需的温度(约120~130℃),顺利完成拆装工序。其工作原理是当筒形线圈通有交流电时,钢芯 相似文献
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革新者:大唐淮南田家庵发电厂电气检修公司谢晓光和他的QC小组常用的轴承游隙测量方法有塞尺检查法和压铅丝检查法,但这两种方法使不合格轴承检出率较低,且耗时较长。大家集思广益,用轴承内圈固定座将被测轴承内圈固定,测量被测轴承外圈沿径向的最大活动量,从而测出轴承游隙值。 相似文献
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1.存在问题及原因分析 瓦轴集团大连轴承制造厂,在深沟球轴承内圈沟道超精加工中,一直采用国产超精机床进行加工。由于国产超精机床主轴定心装置普遍采用固定式定心装置(图1),其工作原理是由液压系统供油,使固定式定心装置与轴承内圈内径之间产生油膜,轴承内圈在主轴的带动下,作高速旋转,在超精油石振荡磨削下,达到轴承内圈沟道超精加工的目的。经过一段时间的使用,发现采用这种加工方式会造成以下的缺陷及损失:①加工产品废品率高达1.6%~1.8%。②轴承内圈内径外观满足不了高等级轴承质量要求,制约了D、E级轴承的生产。③维修费用大。 相似文献
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对大中型电动机轴承的拆装采用强拉或强压的方法是不可取的。笔者的作法是: 拆卸旧轴承,用气割割去轴承内圈的大部分,剩下的2~ 相似文献
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革新者:大唐淮南田家庵发电厂电气检修公司谢晓光和他的QC小组
常用的轴承游隙测量方法有塞尺检查法和压铅丝检查法,但这两种方法使不合格轴承检出率较低,且耗时较长。大家集思广益,用轴承内固固定座将被测轴承内圈固定,测量被测轴承外圈沿径向的最大活动量,从而测出轴承游隙值。 相似文献
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一、问题的提出 3486型轴承滚道外圆磨床是50年代投入使用的进口设备,主要用于磨削圆锥滚子轴承内圈滚道。由于长期使用,机床精度下降,故障率增高,加工出的产品达不到工艺要求。尤其是砂轮架V-平滑动进给导轨对加工精度的影响更为明显。为此,我们对滑动导 相似文献
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各类机床使用一定时间后,机床轴承、丝杆等都会出现不同程度的磨损,影响加工精度。机床轴承安装方式是否正确,将直接影响机床精度的恢复,我司经过多次更换机床丝杆轴承,总结出VMC600加工中心丝杆轴承拆卸、安装工艺流程,供设备维修人员参考。 相似文献
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转动机械中,轴的转动大多采用滚动轴承,因为滚动轴承启动力矩小摩擦系数小,而且转动平稳,不随转动速度而变化,加之功率损耗少,运转精度高,标准化生产,故成本较低。在机床主轴等的转动机械中大都采用滚动轴承作为转动配合,这就意味着轴的回转精度不仅取决于滚动轴承的制造精度,及与此轴承相配合的零件的精度、轴承的间隙及其装配质量。主轴轴承一般是内圈转动、外圈固定的,其中大部分机床主轴的负荷方向是不变的,所以轴承内圈的径向跳动是造成主轴部件装配后中心线偏移的主要原因,而外圈的影响则是极小的。对于两支撑的主轴部件,若采用正确的的方法装配,就可降低轴承的制造误差对回转精度的影响。 相似文献