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冶金企业连铸生产过程中需要按规定的长度切割钢坯 ,使钢坯成为定尺钢坯。崇钢连铸机原设计为碰球定尺机构 ,实际使用中常出现钢坯碰到碰球不切割故障而影响生产。通过攻关 ,自制了一种新型连杆定尺机构 ,经实践非常实用、可靠 ,解决了原定尺机构影响生产的难题。现代连铸机的定尺机构分接触式和非接触式两大类型 ,碰球式定尺机构属接触式。红外探头定尺机构和远距离摄像头定尺系统都属非接触式 ,前者利用红钢坯发出的红外线被探头探到发出信号切割钢坯 ,探头需要防热防光保护 ,还需要冷却和防其它光源发出的红外线干扰造成误动作。后者利用… 相似文献
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莱钢炼钢厂5号连铸机于2005年7月投产,主要用于普碳钢生产,年产能100万t,为六机六流方坯连铸机。该连铸机振动台为偏心套振动系统,单一的正弦振动方式,很难满足多规格生产要求,而且振幅调整精度差,能耗以及噪声大。 相似文献
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临钢炼钢厂R4/8m方坯连铸机导向段由导向辊、支座、调整辊组件等组成。它的作用是:在准备浇注时,能引导引锭杆顺利进入结晶器;在浇注时,对铸坯起支撑作用。自1998年8月生产以来,导向段导向辊经常死辊,引锭杆上升困难。由于导向辊的死辊,在拉钢过程中铸坯把导向辊磨平,导向辊起不到支撑作用,铸坯抖动异常,易产生裂纹甚至漏钢。为保证拉钢顺利,须经常更换导向辊,而由于位置所限, 相似文献
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福建三钢闽光股份有限公司炼钢厂方坯连铸机建成投产后,曾进行高效改造,但连铸机主体设备中间罐车并未改动。随着近几年生产工艺的不断改进,对中间罐水口与结晶对中的要求愈来愈高,而中间罐车横向微调机构无法满足要求,因此,决定对其进行改造。 相似文献
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方坯连铸扇形段的设备极易受到相邻流道铸坯的烘烤,寿命较短.集中润滑系统存在缺陷,实施相应的整改措施后,设备的使用寿命明显延长,铸坯质量得以保障和提高。 相似文献
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定尺机能对钢材进行齐头,还能灵活改变定尺长度,使生产规格更加灵活,适应市场需求变化。但是现场使用的定尺机往往无法满足生产条件,因为机构设计不合理而造成生产成本增加和设备维护困难。在实际应用中,悬挂式定尺机轨道变形的问题最为突出,亟需优化改进。 相似文献
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板坯连铸机结晶器冷却系统的流量计出现故障时,调节阀会误动作,严重影响生产及人身安全。分析调节阀的流量特性、控制系统设计缺陷,引入调节阀最小开度控制,确保故障状态下生产连续、平稳运行。 相似文献
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中轧车间钢材生产以定尺材为主 ,且多为双尺寸定尺。生产中停机进行定尺调整频繁 ,约 2~ 3次。值班人员调整定尺时先要等高速旋转的热锯机锯片停止转动 ,然后用卷尺测量锯片到定尺机两定尺挡板的距离 ,同时不断微调定尺挡板位置用以满足尺寸要求 ,需测量数次 ,定尺长度尺寸公差为 0~10mm ,即热定尺尺寸公差。每次定尺约需 2 0min ,既占用生产时间 ,又人为影响测量精度 ,时常出现尺寸超差现象。经研究决定 ,自制冷标尺与定尺机配套使用 ,用以消除热定尺缺陷。1 选用长度 5 5 40mm16# 槽钢一根 ,两端用M16螺栓分别固定两支座后 ,将支座与轴… 相似文献
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广钢转炉炼钢分厂的两台三机三流小方坯连铸机出坯辊道辊子,一直需要大量的净化冷却水对轴承座进行冷却。尽管如此,轴承还是频繁失效。由于润滑脂的快速流失,使得加注工作亦变得频繁。 相似文献
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福建三钢炼钢厂原4台方坯连铸机全部采用干油集中润滑,投产运行以来,逐渐暴露出一些弱点:润滑系统给油器易泄漏,动作失灵,供油不到位;润滑管路在高温辐射作用下,管腔内润滑油易炭化,造成管道堵塞。润滑系统无法保证铸机设备轴承的润滑,严重影响设备正常运转。现改用油气润滑,取得成功。 相似文献
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随着社会经济迅速发展,煤炭能源仍然占据十分关键的位置。随着高效高产与安全稳定发展目标的提出,大量的煤矿转向了新型发展模式。在此过程中,矿井辅助运输技术水平逐渐成为煤矿生产效能的衡量标准之一。当下,国内的众多煤矿虽均对矿井辅助运输系统进行改造、优化与升级,但仍未能达到符合预期。为此,如何认识矿井辅助运输系统,更加深入理解矿井辅助运输系统所需设备的具体类型及发展方向,制定有效的矿井辅助运输系统优化改造方案并予以执行,逐渐成为国内煤矿现代化发展过程中必须解决的重点课题。 相似文献
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针对链篦机—回转窑生产线设备存在的问题,对链篦机、回转窑、环冷机、自动化系统、供排水系统进行技术改造,消除设备故障隐患,提高设备生产能力,获得良好效益。 相似文献