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镗削是机械加工的基本方法之一。通常对镗削加工出现的精度超差故障用工艺分析方法去探源,其结果并非理想,特别是对多工位镗孔。因此,近年有运用诊断技术求解这类精度故障的尝试。我们在这一实践中获益非浅,现以镗孔精度故障诊断原理及实例,阐述我们的见解。 一、镗孔条件与实际精度 某汽车制造厂加工一铝合金壳体,其形状及镗削 相似文献
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简介龙筋镗孔专机结构及加工工艺;采用KND-1SB单轴数控系统和三菱FX-80FR可编程控制器改造的原理;电气系统调试步骤。 相似文献
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6L350PN柴油机机体裂纹,先将缸体裂纹处进行镗孔,然后将加工好的套,加入CPS氧化铜无机胶与缸体粘接,以保证缸体镶套部位的密封性,再对12个缸套进行加工,有效转移活塞运转产生的冲击力。 相似文献
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马钢桃冲矿业公司原有数台槽式螺旋分级机,它的结构简单,并且维护方便,被广泛应用在煤矿、冶金矿山等部门。在槽式螺旋分级机工作时,由于支撑叶子板的主轴和矿石不停的产生摩擦及矿物质的腐蚀作用,易造成主轴磨损锈蚀腐烂,更换频繁。该主轴一般采用外购,有时还不能及时供应,为了不影响生产,减少外购资金的支出,本人研究出一种该轴的加工与制作方法,现将该轴的加工方法作如下叙述。 相似文献
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沈阳重型机器厂捷克产WD160型落地式镗床安装投入使用后,工作精度高且长期保持稳定。但在使用了近四年时,出现了一次镗孔圆柱度严重超差的故障。 该镗床加工工件上的φ250mm通孔,孔长320mm,圆度允差0.015mm,圆柱度允差0.02mm。工件装卡在地平台上,用主轴轴向进给镗孔。当半精镗孔时,采用主轴由后向前进给,加工后测得d_1—d_2>0.1mm(见图1a)。随后又采用主轴由前向后进给再加工一次,加工后测得d_2—d_1>0.1mm(见图1b)。两次镗孔的结果表明:不但孔的圆柱度大大超过允差,而且误差的方向相反。这是少见的故障现象。 相似文献
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我厂的普通车床生产批量大,床头箱体加工基本上都是使用专用镗模。大孔径的粗镗序一般使用自制焊接镗刀头进行加工。由于镗刀头有很多弊端,因此在镗模上试使用450外圆可转位车刀斜装200代替镗刀头加工主轴里孔。 相似文献
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