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运用于自动冲压线板料拆垛系统的挡料器装置,避免冲压双料垛生产过程中的料片偏斜问题,便于在单、双料垛生产模式下自由切换,有效解决了双料垛内侧难以定位的难题。 相似文献
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针对冲压生产线拆垛装置部位滚动导轨副频繁损坏问题,对失效原因进行分析和提出技改方案,确保冲压生产线安全、稳定运行。 相似文献
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该系列机床属于冲压领域,是一种在水平界面内自动完成零件的冲压、剪切、弯曲等多工序的组合机床,使用原材料为卷带或卷线。其工序包括:储料、步进送料、停料、冲压(裁)、剪切、多方向弯曲成形、计数、出料,生产过程全部自动化,生产效率高。该机完全覆盖了冲床绝大部分加工能力,并且对采用冲床级进模无法成形的复杂零件,很容易在该机上获得解决。为方便操作,该机特设手动、点动调整及变频无级调速系统。与传统加工相比,JW01系列自冲压成形机明显具有操作安全、节省原材料、降低模具费用、生产效率高、柔性加工能力强、复杂零件一次成型等优点。主要针对成批或大量生产五金零件。 相似文献
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为提升秦皇岛港堆场环保效果,有效解决现有堆场喷枪抑尘洒水不均匀、料堆表面补水深度浅、料堆静态风蚀起尘抑制效果差等突出问题,同时避免堆场通道积水积冰问题,从管路、水力、水箱、泵站和电控等方面进行攻关,合理制定技术方案,在堆料机上成功实施了臂架喷淋系统改造。操作人员在不影响生产的前提下,可通过堆料机臂架喷淋系统,为堆场全部垛位进行抑尘,节约水资源的同时也达到了更好的环保效果。 相似文献
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为使坯料平稳、快速地送到辊道上,一般采用垛板台上料。每次上料,垛板台上可同时堆放四块坯料,然后由推钢机逐块推至辊道上,每推完一块坯料垛板台就上升一定高度,以便下一块的推出。上料垛板台的升降,采用比例电液换向阀控制液压同步驱动。 相似文献
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目前国内许多定长剪切设备普遍采用手动方式,它有两个弊病:(1)劳动强度大,(2)定位误差大,带来板材浪费。 我厂每年有1000t卷料钢板需展开剪切成1~3m的板料,原开卷靠目测控制,其误差达100mm。自从采用三菱FX_2型PLC机的高速处理功能对板料长度进行检测、运算及处理,实现自动剪切后,使长度误差小于1mm,且每年节约钢材约12万元。 相似文献
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冲压磨具在机械生产制造行业中尤为普遍,而精加工则是模具生产时必须经过的环节。分析冲压模具分类、零件安全生产结构、精加工作用等,重点研究精加工技术的运用。 相似文献
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传统大金属桶生产线的堆垛装备由于采用换垛停机工作模式,生产效率较低,而采用双通道(即双堆垛机)方式,又会增加成本和占地面积。研究基于单通道模式,通过分析大金属桶竖向堆垛的协同工作机理,研发托桶座竖向自动移动装置,并进一步优化了弹性抱爪的弹性爪块结构,将主动定位夹桶方式创新设计为固定位置被动夹桶。将弹性抱爪设计成上下两层,上层弹性抱爪抱住垛体离开托桶板时,下层弹性抱爪继续新一轮的正常堆垛,从而完成不停机换垛。通过与前道生产设备的柔性结合,大金属桶堆叠速度达到50桶/min,生产效能提升显著。 相似文献
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针对定量喂料系统在生产过程中出现的挤压、堵料、漏料、空穴、流量骤降、断料、返程物料过多等问题,引入流量缓冲单元和过渡仓,设计耙钉检测装置,增加防漏料装置和强制进料装置,通过控制程序优化,彻底解决断料和堵料现象,有效减少空穴的产生,减少原料损耗和造碎,提高物料利用率和产品控制水平,降低职工劳动强度。 相似文献
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1992年,我公司从德国斯洛曼工厂购进两台二手设备PKN-RZ-3000/8汽车大梁压力机,每台价格125万美元,是河南省最大的机械压力机,1994年安装调试完毕,用于纵梁落料冲孔(原大梁在钻孔线上钻孔)及板料成形。最初该设备用于过载保护系统的卸荷阀在非超载状态下漏油严重,后经维修方能保证大梁成形的正常生产(该机原设计主要用于成形,而不用于落料)。1994年12月,配合大梁落料木模具进行调试时,结果根本无法 相似文献
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分析了叶片(垛)垂直分切机设计的构思创意草图、人机工程以及产品色彩设计等设计内容,并通过三维造型建模方式对叶片(垛)垂直分切机造型设计进行了动画演示,以期为叶片(垛)垂直分切机造型设计提供一些参考。 相似文献
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采访日照裕华机械有限公司之后,最深的感受可以归纳成这样的两个词:专业和诚信。裕华机械始建于1966年,其前身是国家大二型军工企业——国营九三五四工厂,现已改制为有限责任公司,公司拥有机械加工、冲压、电镀、热镀、热处理、焊接、烤漆、喷塑、装配流水线等生产加工设备以及国家二级计量、理化试验中心,生产、检测手段完善齐备。 相似文献