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某烷基化装置采用STRATCO硫酸法烷基化工艺,烷基化反应器是烯烃与异丁烷在硫酸作催化剂的情况下反应的主要场所,是烷基化反应的关键设备。某日该反应器搅拌机转轴断裂。为此,结合装置运行期间实际工况分析断轴原因,找出影响搅拌机稳定运行的关键因素,并采取相应的预防措施,防止搅拌机运行出现类似故障。 相似文献
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根据大连石化公司MTBE和烷基化装置开工运行数据,在进料量和原料组成发生变化时,可以通过及时调整MTBE脱硫塔底重碳四外送量,控制合适的脱硫塔顶烷烯比来控制烷基化装置进料烷烯比,维持系统内异丁烷含量相对稳定,减少向系统内收入和外退异丁烷的频次,降低人员劳动强度的同时提高了装置运行平稳率和自动化水平,并且节约用电量。根据目前生产经验,脱硫塔顶烷烯比控制在0.65~0.70时异丁烷含量相对稳定。 相似文献
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甲苯甲醇烷基化生产PX联产低碳烯烃技术可实现在一种催化剂上高选择性生产PX和低碳烯烃(乙烯和丙烯)。文章对该工艺的特点进行了分析,认为该技术先进可靠,在芳烃联合装置中并联采用可达到增产对二甲苯、提高原料甲苯利用率、降低能耗、增加效益的目的,而且产品方案灵活,环保安全,是未来最为经济、可行的对二甲苯生产技术路线。 相似文献
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C4资源综合利用现状及设想 总被引:3,自引:0,他引:3
张爱华 《中国石油和化工经济分析》2007,(15):40-45
由于国内对乙烯、丙烯以及其他一些高分子材料需求的增长,我国将新建多套百万吨级的蒸汽热裂解制乙烯装置,副产C4烃将会进一步有较大的增量,因此,合理利用C4资源成为亟待解决的问题,对此笔者有五点设想:加氢精制,作乙烯裂解原料;C4烯烃歧化制丙烯;C4烃类回炼增产乙烯、丙烯:异丁烷氧化法生产环氧丙烷,联产叔丁醇;MTBE-烷基化油联合装置。 相似文献
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《化工管理》2019,(21)
随着我国化工行业的不断发展,烯烃的需求量也不断增加,人们对烯烃分离技术的研究也不断深入,烯烃分离技术主要应用于石油化工行业。为了满足人们对烯烃的需求,烯烃分离装置的研究使用对烯烃的生产具有重要的意义,目前,烯烃分离工艺主要是依靠MTO装置来进行烯烃分离工作的,但是MTO装置也存在一定的局限性,因此对MTO装置进行优化改进,可以使其更好的发挥作用,提高烯烃分离的效率,提高烯烃分离质量。文章针对目前的烯烃分离工艺进行探讨,从而对MTO装置烯烃分离的工艺进行优化设计,从而使烯烃分离技术得到显著提高,对烯烃分离效率以及质量均得到有效改善,得到充足的高质量的烯烃,同时推进化工行业的快速发展。 相似文献
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王斌 《中国石油和化工经济分析》2013,(12):38-40
我国C4原料气资源利用率一直较低,2008年随着芳构化装置在我国遍地开花,“液化气深加工”开始备受关注,以C4组分为原料的“深加工企业”开始迅猛发展。深加工的不断拓展使得C4产业链开始多元化,异构化、烷基化、丁酮、醋酸仲丁酯、丁二烯、异丁烷脱氢等多元化深加工企业开始迅速传播。未来高价值的燃料利用仍是混合C4应用的最主要的途径,对混合C4下游产品的市场应进行全面分析,不要盲目追求化工利用率,应避免“一窝蜂”式上马“最赚钱”的产品。 相似文献
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一、前言广州石化是我国南方的大型炼化企业之一,目前石油加工能力已达1000万吨/年。烷基化装置是广州石化的一套油品加工装置,年产烷基化油6万吨。它的生产原理是利用炼油厂液化石油气中的异 相似文献
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吴小蓓 《石油化工技术经济》2009,(5):38-38
为同时生产聚酯(PET)的两种基本原料对二甲苯和乙烯,中国科学院大连化学物理研究所(大连化物所)研发了可同时用于甲苯甲醇烷基化制对二甲苯和甲醇制烯烃反应的催化剂(CN101417236,2009年4月29日)。 相似文献
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沈菊华 《石油化工技术经济》2008,24(2):49
尼日利亚欧洲分公司Viva甲醇有限公司已选定UOP/Hydro甲醇制烯烃(MTO)和Total石化/UOP烯烃裂解工艺技术生产轻质烯烃,生产能力为1300kt/a乙烯和丙烯。这些由天然气产生的甲醇获得的轻质烯烃将用于生产高价值的聚乙烯和聚丙烯。据Viva甲醇有限公司介绍,这套装置甲醇日产量为10kt,将成为“世界最大的甲醇生产装置”,也是将烯烃裂解技术与MTO工艺一体化的首套工业规模装置。 相似文献
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《石油工业技术监督》2017,(11)
基于中原油田天然气处理厂生产纯度为99.93%异丁烷产品和99.00%的正丁烷产品的生产装置的实际操作情况,建立工艺模型。模拟计算出生产纯度为99.70%以上正丁烷产品,并保证异丁烷的产品为99.93%的工艺参数。根据模拟结果,进行了现场调试,最终确定了工艺参数。正丁烷塔底操作温度由原来的75.70℃提高到75.83℃以上,关键点11层温度提高到75.41℃以上,塔顶温度控制在61.77℃以下,控制异丁烷塔进料中不含n-C_4H_(10),丁烷塔回流量增大到21m~3/h以上,温度控制在很小的波动范围内,最终生产出纯度大于99.70%的高纯正丁烷产品,并保证了异丁烷的产品质量要求。 相似文献
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【本刊讯】(记者仇国贤 通讯员胡晓丽)目前国内最大烷基化预加氢装置——宁波海越新材料有限公司新建的84万吨/年烷基化预加氢装置近日开车,中国石油石油化工研究院开发的LY—DBiso-03催化剂作为“首装”服役。投油12小时后,产品中丁二烯含量为5ppm,满足生产指标要求。 相似文献
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黄富 《石油化工技术经济》2014,(5)
探讨了催化裂化装置各种主要工艺参数对汽油产品中烯烃含量的影响及机理,提出了在2500 kt/a催化裂化装置上,通过逐渐调整操作参数,降低催化裂化汽油烯烃含量的措施。通过提高催化剂活性、降低反应温度、降低原料预热温度、提高烃分压、提高第二反应区催化剂藏量、注入终止剂、提高剂油比、延长反应时间、提高汽油终馏点等措施,可以有效降低催化裂化装置汽油产品中烯烃体积分数8.1个百分点。 相似文献
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近年来,随着甲醇制烯烃工业化装置的陆续投产,甲醇制烯烃产业已出现产能大幅增长的发展势头。与传统石脑油热裂解制烯烃生产工艺相比,甲醇制烯烃项目的经济效益主要取决于生产成本,即取决于煤炭价格和甲醇成本。据测算,在目前价格下煤制烯烃路线聚烯烃产品成本约为石脑油路线的80%左右,成本构成与石脑油制烯烃不同,原料成本显著低于石脑油路线。 相似文献
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李雅丽 《石油化工技术经济》2008,24(1):34
由正大集团投资的正大能源材料(大连)有限公司低碳烯烃催化剂生产装置在大连市甘井子区营城子工业园区开工建设。该装置采用大连化物所技术,投资总额3000万美元,其中一期投资2200万美元,预计2008年建成投产后,低碳烯烃催化剂产能可达2kt/a。 相似文献