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1 催化裂化装置内结焦的形成过程
催化裂化装置内结焦,主要是原料油中多环芳烃通过热聚合反应的结果.结焦形成的过程见图1.
2 反再系统结焦的原因
2.1 提升管进料喷嘴处
装置提升管内喷嘴上方的内部管壁上经常出现结焦,严重时结焦造成提升管内径变细,影响催化剂循环量.提升管喷嘴上部结焦一般分布在喷嘴正上方,成环状附着在提升管内壁上.一般焦块外面为油焦、内部为硬质焦,有时分层.该处焦的催化剂含量较高,一般为灰黑色.提升管喷嘴区域结焦与进料性质、喷嘴形式、雾化效果,进料温度、剂油接触效果等因素有关. 相似文献
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沈菊华 《石油化工技术经济》2008,24(3)
Shell公司近期宣布,该公司开发了一种由FCC(流化催化裂化)装置增产柴油和丙烯的新工艺。这种选择性生产中问馏分油和低碳烯烃的工艺(MILOS)通过在FCC装置改建和新建过程中增设提升管,可同时使柴油和丙烯产率最大化。 相似文献
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《中国石油和化工》2008,(23)
新近,法国Axens公司宣布其新的渣油催化裂化(RFCC)-PetroRser技术已经实现商业化应用,该技术增设了第二提升管,从而从FCC生产高产率丙烯。PetroRser技术在RFCC联合装置中组合了第二提升管。在第一提升管中己被裂解的轻质石脑油送人第二提升管,使每一根提升管分别操作,从而为多生产丙烯和减少产焦(再生后催化剂上的焦炭量)提供了优化的操作条件。PetroRiser技术可使丙烯产率达12%(wt),而传统RFCC为5%(wt)。此外,该过程的经济效益是可使渣油增值1.2美元/桶。采用附加技术,如循环轻质催化裂化石脑油和低聚物,可使丙烯产率进一步提高2%~3%。 相似文献
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《中国石油和化工》2008,(9):64
由中国石油工程建设公司华东设计院设计的山东石大胜华化工股份有限公司生物燃料装置(30万吨/年两段提升管催化裂化装置),于日前一次喷油投产成功。经过十余天的运行,目前装置流化正常、操作稳定、产品合格、处理量达到设计要求。据了解,新装置既能满足30万吨/年两段提升管催化裂化操作,也能满足生物燃料装置操作。装置采用中国石油大学化学化工学院研制开发的生物燃料技术,以动、植物油脂为原料,在催化剂的作用下,生成的液化气、丙烯、轻质生物燃料、重质生物燃料清洁无污染。该生物燃料装置投产的成功,为我国生物油脂的加工开创了一条可连续大规模生产的可靠工艺,具有广阔的应用前景。 相似文献
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国内2015年之前投产的丙烷脱氢项目能获得可观的利润,2015年之后丙烷脱氢能否盈利,关键在于能否获得长期、稳定、相对低廉的丙烷资源以及下游产业链的延伸深加工.目前全球来自蒸汽裂解装置和催化裂化装置的丙烯产能占总产能的比例已从2001年的97%下降至87%左右,而丙烷脱氢、烯烃歧化和甲醇制烯烃等以丙烯为目标产品的装置产能已从2001年的3%上升至目前的13%左右,其中来自丙烷脱氢(PDH)装置的丙烯产能约占总产能的6.2%,成为全球丙烯的第三来源. 相似文献
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开颜 《石油工业技术监督》2009,25(2):44-44
2009年2月17日,“两段提升管催化裂解多产丙烯兼顾轻油生产(TMP)技术”鉴定会在北京召开。鉴定委员会认为,这项研究成果技术创新点突出,申请7项发明专利(已授权2项),形成3项专有技术;成果总体达到国际先进水平,在多产丙烯并兼顾轻油收率和质量方面达到国际领先水平,建议加快开展百万吨级大型装置TMP技术工艺包的开发和推广应用。 相似文献