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针对丙烯压缩机润滑油油压差降低联锁停机问题,根据压缩机的工作环境和内部结构进行相应的整改,降低损耗,保证设备长周期稳定运行。 相似文献
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1.润滑系统JB 4M25-160/54型压缩机,采用油泵提升润滑油压力,供压缩机每组运动副润滑之用,而机组工作时的润滑油压力0.25~0.4 MPa,设定的润滑油连锁停机压力0.2 MPa。运行初期油泵供油压力仅为0.25 MPa,等于额定润滑油压力的下限,压缩机在运行过程中受很多因素影响,难免会有油压波动。当润滑油压力低于连锁停机压力时,压缩机停止运行,造成系统紧急停 相似文献
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重整机201为重整氢循环压缩机,型号MW-70/11-17,润滑油压力出现波动,压力瞬间降低又瞬间恢复.整个波动时间仅几秒钟,且两次波动无固定时间间隔,油压波动最严重时,瞬间达到0.12MPa,压缩机启动低油压连锁跳车。 相似文献
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<正>石化公司乙烯配套装置采用的MCL1003型空压机,为反应单元提供97 000m3/h工艺空气,某日运行中跳车。经查,机组跳车的直接原因是空压机主油泵P-9402B跳车,导致润滑油压力低联锁PSA-352(跳车值0.1MPa)动作,速关油压PSA-009低(跳车值0.15MPa)机组跳车。查历史趋势,润滑油总管压启动,之后油路压力恢复正常值0.270MPa。现场检查润滑油位正常,在确认 相似文献
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空压机组在运行过程中由于油系统联锁数据设置原因,造成油压虽然达到备用油泵启动条件,由于备泵启动和油压达到要求需要时间差无法消除,造成空压机组因油压联锁跳车,生产中断,企业经济受损失,就这个问题进行原因分析和升级改造。 相似文献
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乙烯裂解气压缩机连续出现轴振动联锁,在两个月内造成压缩机非计划停车4次,其中导致乙烯装置整体停车2次,经济损失非常大。对压缩机组的工艺流程和设备状况进行了全面的分析和检查,在分析润滑油取样时,发现油箱内有较多游离水存在,油内水含量远远超过0.1%的允许值。乙烯裂解气压缩机由E-GBT201透平(SIEMENS公司制造)驱动,设有专门的润滑油站,储油量8000L,用油为MOBIL DTE OIL MEDIUM透平油,其40℃时的运动粘度46mm^2/s,最低燃点为201℃。该透平油同时作为透平和压缩机的密封油和润滑油,并作为透平调节系统的控制油。 相似文献
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8台英格索兰离心式压缩机,投运一年多时间内,多次出现非计划停机事故.该类离心式压缩机为三级压缩,控制系统是CEM系统,各级振动值、温度、压力等参数都参与到联锁控制中,提供各项显示、操作、监控功能.联锁停机时,显示启动器故障、电压波动或机组轴振动超标. 相似文献
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水电站调节系统的油压装置由集油箱、油泵和阀组、中间油箱、压力油箱四部分组成。压力油箱 (又叫压力油罐 )内是空气 ,1/3为油 ,工作压力为 2~ 2 5MPa。在每次油压装置检修后 ,需要尽快将压力从零提高到工作压力 ,如果电站有高压气系统 ,是很容易的事 ,但在广大农村小水电站 ,一般都没有高压气系统 ,油压装置大多设计成通过中间油箱 ,反复多次向压力油箱送油的同时将其中的空气压入压力油箱的办法 ,慢慢地将压力油箱中的压力提高到额定压力 ,在运行过程中也是靠这种方法来补充压力油箱内的空气以维持油气比例。按这种办法将压力油箱内的… 相似文献
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KDON(Ar)-10000/3600/320型空分设备,有两台Z W-64/18型氮压机,系开封东京空分制造的3级4列活塞式压缩机。2014年10月因烧瓦停机检修后,再次开车又出现故障,经过多次检修,直至11月才运行正常。1.故障现象正在运行的2号氮压机突然联锁停车,现场可见氮压机呼吸孔往外冒烟,DCS上查到油压<0.18 MPa辅助油泵跳起,油压 相似文献
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由于空气压缩机采用压缩机油作润滑油,压缩机油随压缩机压气过程,沿着整个排气通道形成油沉积物,这个沉积物我们称之为积碳。它在一定条件下能发生自燃,从而导致空气压缩机装置爆炸。汽缸、气阀室、管路、冷却器和储气罐等有积碳的地方都有可能发生爆炸。 相似文献